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摘要:10kV配电网包含于中压配电网,但是10kV配电网的线损率却高于高压配电网的线损率,所以制定有效降损举措对确保电力企业良性运行意义重大。营配贯通下10kV线损数据异常处理工作较复杂,且易受到多种因素的影响,从而致使数据产生异常,因此通过对营配贯通的运用,配网业务通常可和营销业务实现有效结合,从而使营配贯通数据实现有效管理,更高效地解决10kV线路的偷漏电等问题。
关键词:营配贯通;数据异常;偷漏电
1 10kV配电网线损的构成以及分类
1.1线损构成
电力系统结构复杂程度较高,为系统性工程,在电能传输过程中需经历多个环节,在此过程中,需通过变电设备输电线路进行电能配送,同时还需经过多个控制装置以及保护装置。在电能传输中,线路和设备均会造成电能损耗,配电网供电线损指的是在某一固定时间内,某一区域电网在运行过程中,所消耗的电能总和。在线损测评时,可按照一天、一季度或者整年进行评定,通过计算分析确定部分线损,但是很难获取线损准确数据。因此,在对线损进行计算时,一般可由电表所显示的供电量减去售电量进行计算。
1.2分类
配电网线损可分为管理线损以及技术线损两种,在配电网运行中,造成电能损耗的设备包括变电设备、绝缘介质损耗、输电线路电缆、空载损耗等。在电力系统运行中,计量环节以及营销环节也会造成电能损耗,另外,在用电过程中,如果发生漏电现象或者窃电行为,也会造成管理线损。在管理线损控制方面,要求结合实际情况采用有效的管控措施,尽量避免或降低管理损耗。
2线损管理及降损措施
2.1优化电网布局
首先,电力企业应对实际情况进行分析,对电源点进行适当添加,与此同时,电力企业应对电网技术改进力度予以增强,让电网分布更为合理;其次,电力企业应对当前存在的供电距离较远、迂回供电较多以及设备老化较为严重等问题进行分析,并在电网布局上解决此类问题;最后,电力企业需要对电气半径进行简化,选择科学供电距离,拉近电源点、负荷距离。除此之外,电力企业应关注当前是否存在变压器老化情况,如果发现有此类问题,需要对设备进行更新处理。
2.2利用无功功率补偿
在线路中,如果有功功率可以维持恒定,降低无功功率,可以使用增加负载功率措施实现此目标。现阶段,集中法、分步法得到了广泛应用,此类方法可以完成功率因素补偿工作。如将单一、多个电容器安装在变电站母线上,利用集中补偿法,结合电压变换、功率变换可以完成切换工作。为降低上层电网功率、变压器损耗,需要对变压器、电压输出功率进行调整。与此同时,电力企业可以对无功功率补偿设备进行加设,提升无功功率,让远距离无功功率降低目标得以实现,降低有功功率、电压损失,减少线损。
3营配贯通背景下10kV线损异常数据的解决对策
营配贯通就是通过电力员工对现场(包括配电变压器、开关、线路、电表及电网设备等)进行数据采集,然后将收集到的数据通过PMS和GIS系统进行建模和台账数据录入等,同时将数据与营销系统互通。10kV配电线路只是一个电能传输通道,本身不会有太多的电量损失。造成线损的因素主要有:一是设备损耗占比过大;二是人为的偷电(窃电)和漏电;三是计量异常;四是流变饱和等。在营销业务中,各级供电公司大都采用用电采集系统对用户的用电情况展开智能管理。这种方式能大大提升用户用电管理质量,特别是更高效地解决10kV线路的偷漏电问题,进而保证电力系统的正常运行。
3.1档案梳理
通过导出186系统、用采系统、同期系统的档案进行对比,可发现线损异常的线路。首先检查同期中的变台与186系统的数量、信息是否一致,同期中有无缺失,用采系统与同期的数据是否一致,同期中的采集率、覆盖率是否为100%。
采集成功是排除线损的首要条件,如果数据采集成功,那么接下来核对线变关系。进入同期系统可通过输入查询的线路名称、选择日期,查看公专变采集成功率是否为100%。
导出186系统中线路下所有公专变明细,对比同期系统线变关系是否一致。数据导出后,以运行状态为筛选单位,只看状态为运行和投运前的公专变;根据公专变状态为运行,并有抄表段和用户数量的台区,判断该公专变为正常台区;反之,状态运行且超表段和用户都为零,则是系统档案问题,需核对并更改档案(一般情况下是由于专变停用时,相关人员只改了变压器状态,而变压器的台区状态没有更改权限)。对于投运前的专变,需进入采集系统查看一下用电情况,避免出现私自用电造成线路高损。186系统信息核对完成后,筛选出状态运行并有用户的台区,与之后调取同期系统线路的信息进行对比。此外,还需进入同期系统查询该线路下所有专变数量,导出专变数据与186台账信息进行对比,查看是否一致。
从系统中导出的台区明细与采集台区对比电量,导出全部台区用电数据,利用公式(VLOOKUP公式匹配同台区电量)进行数据对比,并查看同天电量是否一致。专变用户则需要用户编号单独进行全方面查看分析,包括电量、电压、电流、负荷极值、功率因数等。
3.2现场排查
供电公司员工携带从同期系统中导出的档案信息,从线路的首端到末端(包括分支)逐台进行信息核实及设备检查,包括变压器的容量是否一致,计量箱铅封是否完好,互感器的好坏及变比是否准确,电能表的显示是否存在失压、断流、逆向序等,报警灯是否正常,二次计量回路导线连接是否正确、有无松动,设备是否存在人为损坏的现象,使用对应设备测量一、二次电流比是否符合互感器的变比设置,使用钳形电流表测量进表的电流与电能表内所显示的是否一致,现场有无线台关系不一致的现象(多出或缺少变压器)等。
3.3系统分析
根据现场排查的信息估算出设备的损失电量(变压器铁铜损),与同期中的损失电量对比,根据误差来判断变压器的容量,从而缩小查找的范围。
利用同期系统筛选出长期用电为零的用户,从用采系统中对一些嫌疑用户进行分析:电压、电流的曲线是否异常,负荷极值与变压器的容量是否匹配,流变是否饱和,功率因数是否偏差过大。另外,还可通过186系统查看是否长期力率调整电费较高,对比线损正常与不正常时的嫌疑用户电量的变化情况,分析用电量是否随线损变化而变化。
4 10kV线路治理典型案例分析
某供电所10kV东城09线日常线损长期维持在6%~7%。通过现场治理,10kV东城09线线损下降至2.37%,该线路线损正常。利用同期系统导出该线路中的公专变档案,到现场根据表计资产号进行变压器容量、综合倍率等信息核实。现场核实无异常后,根据变压器容量估算出该线路铁芯损耗(432KW·h),再与系统损失电量(1038.65KW·h)进行比对,根据损耗电量来推断变压器的容量。根据以上信息初步确定可疑用户,结合现场排查发现该线路下存在两点异常。
一是电流互感器击穿导致电量少计。该用户运行容量为130KVA(高供高计),是农业生产用电用户,综合倍率为200。根据电流曲线和数值看出A相电流大于C相电流接近1倍。而实地测量显示,10kV一次电流A、C两相一致。后经过现场校验,确定该用户电流互感器被击穿。二是专变错接线导致少计量。该户的A、C两相电流为一正一负,且功率因数较差。通过使用检查设备进行测量后发现表计错接线,而接线恢复正常后电量有了明显变化。
5结语
综上所述,自然线损、管理线损在我国10kV配电网线路运行中普遍存在,本文介绍了营配贯通背景下10kV线损异常数据的解决对策,通过不同案例分析了引起线损高的原因并进行了说明。通过运用营配贯通,有效结合了配网业务和营销业务,实现了营配贯通数据的有效管理,更高效地解决了10kV线路的偷漏电等问题。
参考文献:
[1]吴东华.浅析10kV配电线路线损分析及降损措施[J].科技风,2017(14).
[2]苗帅.10kV配电网的线损管理及降损策略分析[J].冶金丛刊,2019(5):125-126.