董鹏
奎屯锦疆化工有限公司,新疆 奎屯 833200
摘要:本文介绍了某煤化工园区循环流化床机组的运行情况,通过分析机组在运行中出现的问题,探讨了提高循环流化床机组长期稳定运行的措施,对同类园区具有较好的借鉴意义
关键词:技术改造;煤质管控;优化操作;
1改造实施背景及锅炉存在的问题
1.1实施背景
某煤化工园区内部锅炉系统频繁出现泄漏,造成运行周期大幅降低,严重影响着生产系统的稳定运行。随着煤化工三期新建20万t/a乙二醇项目的试车、投产,届时6台锅炉将全部保持运行,锅炉将无备炉,考虑到园区总体蒸汽平衡,锅炉的安全稳定运行对化工装置的稳定生产至关重要。针对园区内部循环流化床锅炉经常出现的水冷壁泄漏、锅炉堵煤、入炉煤颗粒度大等问题,煤化工有限公司成立技术攻关小组分析问题原因,在采取水冷壁改造、控制入炉煤煤质、优化工艺操作、使用新型锅炉水处理剂以及制定长周期奖励机制等手段后,运行质量显著提高,实现了锅炉连续稳定运行的好成绩。
1.2锅炉存在的问题
经过历次停炉检修检查、测厚发现,水冷壁过渡区域、人孔门四周、吊屏穿墙区域、炉膛角部、炉膛出口周围等磨损严重。排渣管与床面连接板焊口经常开焊、排渣口变形。锅炉频繁出现断煤、堵煤问题,严重影响着锅炉的稳定运行。锅炉负荷自实施低氮燃烧改造后,锅炉负荷较低,无法保持高负荷运行。锅炉省煤器管道频繁出现泄漏,严重影响锅炉长周期运行。入炉煤煤质颗粒度不均匀,给锅炉稳定运行带来一定影响。
2采取的改造措施
2.1水冷壁管改造
循环流化床锅炉受热面磨损是影响锅炉长周期运行的第一因素,尤其是炉膛水冷壁等的磨损,解决此类磨损是保证锅炉长周期运行的关键。历次停炉检修检查、测厚发现,水冷壁过渡区域、人孔门四周、吊屏穿墙区域、炉膛角部、炉膛出口周围等磨损严重。对锅炉密相区向上区域内受磨损的水冷壁管排进行更换,同时根据导流板磨损情况,调整导流板安装尺寸及位置。
2.2实施防磨保护措施
煤化工利用对一期锅炉实施炉内喷涂,利用火焰高温工艺将铬镍合金喷涂在卫燃带上部水冷壁上,自实施防磨喷涂后,有效改善了锅炉上部水冷壁冲涮情况,近两年来上部未出现水冷壁泄漏的情况。具体采取措施如下:①对整体磨损区域防磨喷涂;②对防磨喷涂保护失效、磨损严重的区域,如水冷壁与过渡区域,对导流板磨损及时进行补焊;③严格控制补焊导流板的质量;④尽量使炉衬(可塑料)的上边缘与水冷壁平滑过渡,消除形成涡流的条件,消除涡流磨损。
2.3排渣管改造
排渣管与床面连接板焊口经常开焊、排渣口变形,经过认真分析,发现是由于排渣管的膨胀给床面加了一个向上的应力所引起。通过研究决定采取两项措施:一是在连接处采用耐热铸钢短管,上部采用加厚设计,相当于做了一个加强环;二是在床面的下面加装一个支撑板,消除了应力。
2.4锅炉给煤系统改造
针对各台锅炉频繁出现的断煤、堵煤问题,进行锅炉无堵塞给煤系统改造,其他锅炉根据改造效果再行确定。具体改造措施如下:更换锅炉煤仓下部部分衬板,在锅炉煤仓出煤口和原皮带给煤机之间增加一套无堵塞给煤机,将原落煤管更换为无堵塞播煤器。以上改造投入运行后,效果较好。
2.5提负荷改造及防磨
2.5.1负荷提升改造
煤化工锅炉为中温分离、低倍率循环流化床锅炉,自实施锅炉超低排放及低氮燃烧改造后,依旧无法达到设计负荷,针对锅炉存在的床温高、负荷低、布风差、返料少等问题,对其进行局部改造:一是将炉内布风板所有风帽由蘑菇形改为钟罩式,以改变原有的布风状况;二是在旋风分离器出口增加烟气挡板,在中心筒底部割除400mm,扩大返料器风帽孔径,以增加返料灰量。经改造后,床温基本控制在900℃左右,锅炉负荷能够达到200t/h,较本次改造前提升效果明显。
2.5.2防磨处理
对所有锅炉受热面防磨瓦进行大面积更换,减少受热面的磨损。
2.6强化入炉煤质管理
煤化工在生产中使用的主要是本地煤,为了节约成本掺烧约20%的高硫煤。在强化煤质管理上,煤化工主要采取了以下几点措施:
(1)增加筛破一体机,控制入炉煤粒度。为保证燃料煤颗粒度,永城园区煤储运增加了筛破一体机,颗粒度较之前明显减小,基本能保持13mm以下。
(2)退出矸石掺配,确保锅炉稳定运行。循环流化床锅炉具有对燃料适应范围宽的优点,可以燃用低发热量的劣质煤,前期为了节约运行成本,燃煤中掺配一定比例的、发热量较高的煤矸石,随着矸石发热量的降低,对锅炉带来的负面作用逐渐显现。考虑到锅炉防磨的投入、排渣热损失、锅炉整体磨损、使用寿命周期等影响,经综合分析后,煤化工决定燃煤中退出煤矸石,燃料煤的发热量控制在19.2~20.9MJ之间,接近于设计值。退出煤矸石后,经过长时间运行,停炉检查发现,锅炉各部受热面磨损程度较以往明显减小,这也是锅炉能够长周期稳定运行的重要原因之一。
3优化工艺操作确保锅炉长周期稳定运行
3.1标定风量表、稳定料层厚度、适当降低出力
在前期锅炉运行期间,因锅炉风量表不准,运行调整仅能参考风机电流、风压、床温等。在锅炉全停期间,对各炉进行冷态通风试验,对风量表进行了标定,发现锅炉运行期间的一次风量均偏大,这也是造成锅炉磨损的重要原因。经过分析、试验,对锅炉一次风机电流、料层厚度进行调整,一次风机电流基本降低10A左右,风室压力降低2kPa左右。为保证锅炉料层稳定,对一期锅炉冷渣机进行更换,将原有风冷水冷气槽式冷渣机更换为滚筒冷渣机,提高了排渣效率。
3.2提高燃烧效率
在降低一次风量的基础上,适当增加二次风配比,提高二次风风压至5~7kPa,控制尾部烟道氧量在3%~5%,不仅提高了锅炉的燃烧效率,也减少了锅炉内部受热面的磨损,保证了锅炉的稳定运行。
3.3改善锅炉加药系统
在锅炉水处理方面,原设计是向给水中添加20%氨水,控制PH值;向除氧器进水中添加联氨,控制溶解氧;向锅炉汽包内添加磷酸盐,控制锅炉给水PH值。经过长时间的运行,汽包内壁及受热面管道内壁结垢,下游装置的透平机组叶片上也发现钠盐的结垢。为改善锅炉水质,控制蒸汽品质,煤化工改用了新型锅炉水处理剂W800和有机PH调节剂W400,使用效果明显,汽水品质合格率由原来的95%提高到99%以上。该项措施不仅改善了汽水品质,解决了结垢问题,降低了锅炉受热面爆管的概率,还减少了锅炉的排污量,对延长锅炉运行周期也起到了一定的作用。
3.4实施运行奖励机制
煤化工制定了《关于锅炉长周期运行市场化考核办法》,提出了保证单台锅炉运行120d、150d、220d三个阶梯的奋斗目标,明确了奖励额度,同时明确了各部门的职责与奖罚比例,提高了员工做好日常工作的积极性和责任心,发挥了高效的经济杠杆作用。
5结语
锅炉装置在生产中的作用是提供系统的蒸汽、电力等,锅炉的稳定运行对整个化工装置起了关键性作用,煤化工通过技术改造、控制入炉煤煤质、优化工艺操作、使用新型锅炉水处理剂、以及制定长周期奖励机制等手段,确保了锅炉的稳定运行。
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