青海发投碱业有限公司 青海省海西州德令哈市 817099
摘要:介绍了纯碱生产中废液废渣的开发利用途径、措施、工艺方法与原理;探讨了用废液制氯化钙和再制盐、盐水一次泥制轻质碳酸镁、用盐水一次泥进行烟气脱硫、从二次盐泥中提取特种碳酸钙,废渣制建筑材料等综合利用情况。
关键词:纯碱生产;废液;废渣;综合利用
我国目前纯碱生产能力达到8000 kt/a,其中用氨碱法生产能力已达到5000 kt/a。纯碱的生产能力及产量仅次于美国天然碱,列世界合成碱生产的第一位。由于氨碱法纯碱生产过程中要排放大量的固态、液态和气态废弃物,尤其是废液、废渣的排放量较大,危害也大。每生产1吨的纯碱,要排放蒸馏废液、废渣约10 m(其中含固体渣约300~350 kg),还要排放一、二次泥0.5~0.6 m(其中含固体渣约100~110 kg)。除此之外,尚有石灰窑小块石灰石,石灰消化的废渣(50~80 kg/t)以及各种燃料燃烧后排出的灰渣!。因此,如此大量的废液、废渣如不能合理排放和利用,将造成资源浪费并导致环境污染。
目前,国内外氨碱厂121排放的废液、废渣,大多采用分别排放液体和固渣的方法,即将固渣采用筑坝拦渣、填海造地、建沉淀池等方法,在规定的区域内堆存,废液经澄清、分离,然后通过碳化或以海水兑合或以酸性废水中和等措施,使废液温度、pH值、悬浮物含量控制在环保规定的范围内,即可排入江河湖海等水域,实现无害排放。但这些方法并未解决资源浪费和流失问题,而且程度不同的增加了产品成本,降低了企业的经济效益。据统计国内三大氨碱厂治理废液、废渣增加成本达6.3-12.3元/吨纯碱。因此,废液、废渣的治本之道在于开展废物的综合利用,变废为宝。
1 废液的产生和组成
氨碱法纯碱生产中,将过滤重碱得到的含氨滤液(母液)与石灰乳进行反应(蒸馏),回收其中氨;蒸馏后的液固混合液即为废液。废液的pH值11~12,其组成根据各生产厂家、不同时期、原料及操作情况变化而有差异。
2 目前国内废液处理的方法
2.1 废液处理工艺 由于纯碱是大宗化工产品,规模大,因此生产中排放的废液数量惊人。国内大型氨碱厂都建在海边,主要目的是便于处理生产中排放的废液、废渣。目前主要是修建渣场,即用土石筑坝围堤,将废液送到坝内,让其自然澄清,天然碳化,清液pH值和浊度等指标合格后排放,固渣沉积在坝内,体积大,沉积满,且多年不干,占用大量土地,耗费庞大投资。大化公司碱厂、南方碱业公司及焦作碱业公司对废液排放方式进行了改造,由传统的湿排方式改为板框压滤干排方式。
2.2 废液制氯化钙和再制盐 从氨碱厂蒸馏废液回收CaCk并副产再制盐(NaCl),又称盐钙联产法。再制盐可返回制碱系统再用,或进一步加工精制,氯化钙产品普遍用于干燥剂、冷冻剂等。
3 盐泥的综合开发利用
3.1盐水一次泥制轻质碳酸镁
制取轻质碳酸镁的方法为氨碱法盐水一次泥碳化法。盐水精制排放的一次盐泥,氨碱厂盐水精制工序洗泥桶排出的一次盐泥或一、二次混合盐泥加清水洗涤,除去大部分可溶性杂质,然后加适量清水配成一定浓度,送入碳化塔进行碳化,使盐泥中大部分Mg沉淀转化为进入液相。
3.2 用盐水一次泥进行烟气脱硫
目前,我国约有30万台中小型燃煤工业锅炉,煤耗量占全国原煤产量的1/3。这些锅炉中,大部分没有安装脱硫设备,致使许多地区酸雨频频发生,严重危害了工农业生产和人体健康。因此,烟气脱硫是当前环境保护的一项重要工作。
国内外成熟的SO,脱除工艺有十几种,但都需要较高的基建投资和运行费用,许多企业难以承受。如果以废治废,利用一次盐泥资源进行烟气脱硫除尘,既降低了脱硫装置的运行费用,又为盐泥综合利用找到了出路。
4 废物综合利用制建筑材料及其他制品
氨碱厂废渣来自蒸馏废液中不溶性物料、盐水精制产生的一、二次盐泥等混合固体物料。经堆放后上部液体流失,通常成为白色膏状物质,堆放一段时间后,表面半干固,有裂缝,稳定性差,目前,世界各国废渣的处理仍以合理排放、推放为主。前苏联等国已开展废渣综合利用试验研究工作,主要途径有3:①制造建筑材料,如水泥、石灰、加气混凝土、粘合剂、碳化砖等;②制造土壤改良剂或肥料,如酸性土壤改良剂、钙镁肥或其他混合肥料等;③制饲料添加剂,用作家禽钙质饲料来源。
4.1 废渣制工程土
天津碱厂地产开发有限公司经过数年的努力,开发了多项碱渣制工程土技术,申请了10余项专利。利用氨碱厂生产中排放的废渣(碱渣、煤粉灰),添加其它配料(如黄沙、水泥、矿渣、石豪等),采用一定的工艺路线,通过专利设备生产建筑用工程土。同时,天津碱厂与天津建筑科技设计研究院研究废渣制工程土,其方法采取双层地基,碱渣做基层,其它材料做面层。如6.7 hm深15 m的填方工程,按近几年价格计算,可节约开支近80万元,并减少了毁田取土。
4.2 废渣制水泥
前苏联斯捷利塔马克纯碱联合企业,于1972年开始进行废渣制水泥的生产试验。以废渣为基料,配制成石灰饱和系数为0.93~0.95,硅酸盐模数为2.2~2.5混合原料进行焙烧,能够制成符合国家标准要求的水泥。1977年建成一座生产80kt矿渣水泥的工业实验厂,其后又完成了以废渣为原料生产粘合剂的工业试验。我国天津碱厂,从1959年开始进行了废渣制水泥小窑试验。1971—1973年完成了高温脱氯工艺的小型和扩大试验。1982年建成年产为4kt中间试验车间,1987年12月完成了年产4kt规模的中间试验。生产的废渣水泥,产品质量达到普通硅酸盐水泥425号以上规格,并通过技术鉴定,取得了突破性进展,为工业性生产提供了依据。1988年的数字与天津水泥厂和上海吴淞水泥厂的工厂成本比较,前两厂分别为67.7元/吨和 76.84元/吨,天碱中试车间成本为80元/吨。
所以,废渣制水泥技术可行,产品质量合格,用途广泛。废渣耗用量大,工艺设备可靠,其直接经济效益虽比一般水泥厂低,但其社会收益较大,是综合利用废渣的一条有效途径。如能实现工业化大生产,将可促进氨碱法纯碱生产的发展。
4.3 废渣制低温水泥及粘合剂
近年来,天津新型建筑材料工业公司以废渣为原料,制取低温水泥获得成功。将废渣配以适量炉渣粉碎均化,加入某种硫酸盐作激化剂(加入量为0.1%~1%),在600C左右低温培烧,经冷却粉碎后,即为水泥熟料。其使用方法与一般硅酸盐水泥略有不同。将上述低温水泥制成沙浆,振荡成型,或用压力机压制成砖块、预制块等,然后通入蒸汽在90~100C下养护4~8h,所得水泥制品可达到400号规格。
低温水泥属低温形成的无机盐高分子化合物,用废渣生产这种水泥具有废渣用量大,工艺流程简单,能耗低(每吨熟料水泥能耗为3.35MI),焙烧时无H气体放出,因此无二次污染,并且成本比一般硅酸盐水泥低。
结束语
综上所述,氨碱厂生产纯碱过程中产生的大量废液、废渣,只要合理治理并综合利用,不但能解决环境污染问题,而且能变废为宝,做到资源的合理利用,并提高企业的经济效益,使农业增产增收。尤其地处内地,对废液废渣无法采用筑坝拦渣的氨碱厂更有借鉴作用。
参考文献:
[1]陈五平.无机化工工艺学(下册)[M].北京:化学工业出版社,2001.60-61.