电石电耗偏高原因分析及优化解决方案研究

发表时间:2021/7/9   来源:《中国电业》2021年8期   作者:李卫东
[导读] 电石炉借助高温熔化炉料,炉料经反应后生成电石,面对高达2000℃的高温,电石炉容积内应具有充足的反应空间,为迎合节能降耗时代主题,需针对电石炉电耗偏高问题展开应对处理。
        李卫东
        陕西新元洁能有限公司       陕西省榆林市       719400
        摘要:电石炉借助高温熔化炉料,炉料经反应后生成电石,面对高达2000℃的高温,电石炉容积内应具有充足的反应空间,为迎合节能降耗时代主题,需针对电石炉电耗偏高问题展开应对处理。基于此,本文从原料及操作两个方面展开电石电耗偏高原因分析,并有针对性地提出优化解决措施,旨在解决电石炉高电耗问题,促进电石生产行业可持续发展。
        关键词:电石炉;电耗偏高;原因分析
        引言:《电石单位产品能源消耗限额(GB 21343-2015)》中指出,电石生产装置单位产品能耗先进值需≤3050kW·h/t,为确保电石生产活动满足限额规定,应对电耗偏高问题展开应对处理,而引发电石电耗偏高的因素较多,但主要分为两大类,即由原料、操作引起的电耗偏高问题,由于产生电耗偏高问题的原因不同,展开处理时,应根据具体原因展开专项处理。
一、电石电耗偏高原因分析
(一)原料方面原因
        1.白灰生过烧
        白灰生烧量与碳酸钙含量成正比,当白灰生烧量增大时,需额外电耗对碳酸钙进行分解,以此可引发电耗偏高现象,此外,相较于正常白灰,生烧白灰偏重,可对炉料配比产生影响,过烧白灰偏轻,而过烧白灰结构致密、活性度较低,可影响电石炉内反应情况。白灰生过烧≤8.5%时对电石电耗无影响,但在实际电石生产工作中,白灰生过烧控制情况仍有待提高。
        2.杂质含量高
        石灰石内易存在氧化镁、氧化铝、氧化铁、氧化硅等杂质,杂质进入电石炉内将引起大量电耗,在高温条件下,杂质将与炉料内兰炭进行还原反应,生成单质镁、铝、铁、硅,在生产过程中,还原反应所生成的单质将损坏炉墙,在引起电石炉内料面板结问题,对电石生产造成阻碍。
        3.白灰活性低
        白灰活性可影响电石炉内反应能力,白灰活性高则意味着炉料熔化速度快,缩短电石生成时间,使电石反应稳定连续进行,而低白灰活性则意味着,炉料进入电石炉后反应速度慢,电石炉内产生熔化不均衡现象,料层结构混乱,使电石炉内出现反复性操作,严重降低电石生产效率,并造成较高电耗。
        4.兰炭灰分高
        兰炭灰分由氧化物构成,氧化物在电石炉内将被还原,还原反应发生时将产生额外电耗,根据电石生产经验,兰炭灰分每增加1%将额外产生50~60kW·h电耗,由此可见,兰炭灰分高为造成电石电耗偏高的因素之一,制定优化解决方案时应将该因素考虑在内[1]。
        5.焦粉粒度高
        焦粉粒度与电阻率成反比,即焦粉粒度越高则电阻率越小,此时电极不易插入,产生电石上抬现象,造成支路电流升高、电耗增加的现象,导致电石炉内状态不稳,因此为控制电石电耗,需加强对焦粉粒度的控制,按电石企业窑型烘干兰炭,以此起到控制焦粉粒度的效果。
(二)操作方面原因
        生产人员对电石出炉频次、出炉时间的非规范操作可引起电耗偏高现象,导致出炉时产生过多热损失,并未将电石显热回收加以利用,继而造成额外电耗。在日常生产操作中,电极插入深度的不稳定导致电耗呈波动情况,且由于电极插入过程的非可视化,导致生产人员无法准确控制电极插入深度,以此造成部分电量损失,不利于电耗整体控制。料面处理不当将无法严格控制石灰石内杂质,并对料面平整度造成影响,而杂质的增多导致电耗量上升,需在后续管理中加强重视。若在电石生产期间过多停电,辅机在启停期间运行将造成额外电耗,且电耗量与停电时间、停电次数成正比。


二、电石电耗偏高优化解决方案
(一)原料问题处理措施
        1.白灰生过烧管控
        白灰生过烧造成了额外电耗,为优化解决电耗偏高问题,需加强对白灰生过烧现象的管控,在电石生产作业中增设取样工作,采用水溶法化验白灰生过烧率,尽可能将白灰生过烧率控制在8.5%以下,控制过程应循序渐进,逐步降低白灰生过烧率。在实际解决管控期间,首先,应调整白灰窑供气方法,将电石炉产生量作为白灰窑运作依据,优化白灰窑产量,采用气烧白灰方式,尽可能降低电耗,此外若在生产期间因多台电石炉异常而停运时,需打开煤气掺烧阀,进行短时间尾气掺烧[2]。其次,在上料系统运行正常基础上,应通过上料系统给料,以此保障石灰石稳定供应,若上料系统异常,需将石灰石零散运至料场,进行滚筛上料,严格控制上料过程,避免砂石杂质进入白灰窑。再次,在电石生产阶段,由专人负责统计白灰生过烧率,将其作为电石企业生产活动管控指标。最后,加强对白灰窑窑膛温度、煤气热值、煤气压力的重视,从频次、温度两方面优化出料方案,增设生过烧石灰筛分岗位,通过控制白灰生过烧量降低电耗。
        2.加强石灰石质量管控
        降低石灰石内杂质占比将有效控制电石电耗,因此在制定电石电耗优化解决方案时,应严格把控石灰石入库质量,根据电石生产要求细化石灰石杂质指标,制定详细的杂质检验流程,全面提高石灰石质量,起到控制电耗的效果。除此之外,可采用自动取样、制样、混样装置,确保石灰石样品均化缩分后化验其成分,了解石灰石是否存在杂质,混样超标不可入库,从材料源头控制电石生产质量,并起到降低电耗的效果。
        3.控制白灰活性
        电石生产行业双膛窑、套筒窑等常见窑型可将白灰活性稳定在340~360N-HCl,为提升白灰活性,电石企业应加强对窑温的控制,使白灰窑稳定运行,确保热值稳定、尾气充足,定期清理窑内通道积灰,营造良好生产环境。除此之外,从石灰石粒度、含面率指标、石灰石杂质等方面展开质量检查,白灰质量合格后方可应用到电石生产活动中。
        4.控制灰分指标
        为实现电耗控制目标,需将兰炭灰分指标控制在7%以下,高效落实兰炭烘干工作,按批次化验不同粒度时的兰炭灰分,明确自身兰炭灰分指标范围,同时严格控制兰炭入炉粒度比例及块煤灰分指标,将块煤入场粒度控制在3~8块范围内,以此控制电石炉内灰分指标,消除因灰分超标造成的额外电耗。
        5.调节焦粉粒度
        根据电石企业实际生产情况设定不同小料、中料配比,形成多种配比方案,依次按配比方案掺用入炉,将焦粉粒度、生产情况、电耗数据详细记录,分析对比配比方案结果,经综合分析后获得符合电石企业情况的最佳配比方案。除此之外,于圆盘给料机前增设压球装置、筛分装置,补充焦粉粒度筛选方法,以此调节焦粉粒度,降低因焦粉粒度引起的电耗偏高问题。
(二)操作问题处理措施
        由电石出炉操作不当引起的电耗偏高问题,需结合电石企业实际生产情况稳定出炉频次,合理分配时间,此外应加强电石显热回收,将显热收集再次利用到电石生产程序中,如兰炭烘干作业中。为实现电耗控制目标,应引入电极插入深度在线测量技术,运用先进技术实现电石炉电极的自动化管理控制,并可实现可视化管理,提高电石生产管理有效性,除此之外,应严格检查入炉原料粒度,确保电极插入深度处于规范化范围内[3]。针对料面处理不当问题,可引入自动料面处理设备,根据电石企业实际生产情况设置料面处理频次,将氧化镁等杂质清除出石灰石,构建净化清灰系统,最大程度降低电石生产电耗。为避免停电造成额外电量消耗,应加强对电石生产过程的监管,生产人员不可随意停电,需生产过程出现故障问题需停电操作,需与上级汇报后方可执行。
结束语:综上所述,为进一步提高电石电耗偏高问题处理效果,应从诸多原因中分析出具体影响因素,并根据具体原因展开处理解决,有针对性地进行预防,逐步厘清电耗问题产生原因,采用分层处理方式,结合电石生产企业具体经营发展情况落实电耗管控措施,将电石炉电耗控制在规范指标内,以电耗为切入点,降低电石生产企业运行成本,实现经济收益增长。
参考文献:
[1]庄国新,陈建业,马兴忠等.电石生产过程中的节能方向[J].化工管理,2020(30):57-59.
[2]李世强,曾宪军.浅谈降低电石炉电极糊消耗的措施[J].云南化工,2020,47(04):188-190.
[3]刘红光.浅谈电石生产企业的节能降耗[J].中国金属通报,2019(05):180+182.
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