任 杰
大唐石泉水力发电厂,陕西 石泉 725200
摘 要:采用一台调压调速控制器控制两台绕线式电动机,在两台电机没有刚性连接的情况下,出现不同步现象。本文就此种现象进行原因查找分析处理。
关键词:起重机;同步;定子调压;故障
1引言
本文就一台没有刚性连接的双钩桥式起重机不同步现象,一般可以通过电气试验、历史运行检修记录、诊断性试验检修的方法进行故障点查找诊断。
2基本情况
一台双钩桥式起重机,采用一台定子调压控制器同时控制两台主起升电机。定子调压控制器按照1号电动机转子频率反馈进行调节,提供给两台电动机一致的定子电压。进行额定负载起重作业,出现严重不同步现象。
3原因查找与分析
3.1直流电阻分析
测直流电阻,包括电机线圈、滑环、碳刷以及转子至电阻箱电缆线的直流电阻的总和。其中电机线圈、转子至电阻箱电缆直流电阻稳定,而滑环、碳刷静止时直流电阻不能反映运行时设备状况,且误差大。滑环、碳刷一般做外观、压力及运行时火花检查。
于是断引定子接线,测量电动机定子直流电阻;拆除电机碳刷,从滑环测电机直流电阻。
断引电动机转子至电阻箱电缆的电动机侧接线,从所断引接线处进行测量。
所测两台电动机定子、转子直流电阻合格,转子外接电阻回路各档直流电阻合格,排除定转子线圈故障,转子外接电阻回路故障。
3.2电动机转速分析
拆除吊具,只保留滑轮组,测量相对空载状况下的电机转速。
并车运行时,工作原理如图。
对比分析数据,并车运行时调压控制器闭环运行控制1号电动机转速与设定转速一致;未进行闭环运行控制2号电动机转速与设定转速在1档时差值最大,2档、3档差值逐渐减小,4档时与设定转速一致。
相对空载并车运行,一档时两台电动机转速差最大,即低电压情况下转速差大。造成低电压情况下转速差大有两种情况:一是,两台电动机机械特性不一致;二是,1号电动机负载大于2号电动机。
3.3定子调压控制器输出电压分析
同样在相对空载情况下,测量定子调压控制器单独闭环控制1号、2号电动机时的电压。测量时发现2号电机可以读出具体的定子电压值,1号电动机电压值一直在波动。
分析发现在一档、二档、三档时,定子调压控制器闭环控制1号电动机时的输出电压,大于同一台定子调压控制器闭环控制2号电动机时的输出电压。
造成此现象原因有二:一是电动机本身机械原因,如1号电动机轴承润滑不良、定转子间有磕碰、定转子间有异物等;二是负载原因,即1号电动机负载时大时小不稳定。
3.4电动机自身机械原因分析
查阅近一次桥吊检修记录,电动机解体检修时,定转子检查未见异常,定转子间隙良好,轴承间隙良好,润滑脂添加适量。两台电动机运转时用听棒检测,声音单调而均匀,未见异音。查阅历史检修记录,未见两台电动机缺陷记录。故可基本排除电动机自身机械原因。
3.5机械原因分析
查阅近一次桥吊检修记录,减速机解体检查发现1号主钩减速机磨损程度大于2号主钩,且磨损不均匀。故推断因1号主钩减速机磨损,且磨损不均匀造成1号电动机负载略大且不均匀。
3.6综合分析
1号电动机负载力矩不稳定且偏大,是造成两台电动机不同步的主要原因。两台电动机的机械特性不一致,也可以是造成两台电动机不同步,但检测两电动机试验数据一致性较好,且两台电动机又为同厂、同型号、同批次、同时更换、相同的使用工况,故两台电动机的机械特性不一致可能性很小,但需要进行验证方可排除。
4检修方案
增加一套定子调压控制器,两套定子调压控制器分别闭环控制两台电动机的转速。此时,即便电动机负载不平衡,机械特性不一致,只要不超过额定负载,电动机转速即可保持同步。现场改造后两台电动机转速一致。
5结束语
5.1电动机机械特性一致性判断
电动机的机械特性,是指工作电压下电动机力矩、转速等机械特性。在生产现场没有专业仪器测量的情况下,判断电动机机械特性一致性,可调换两台电动机,并车运行,进行转速测量对比,可判断电动机机械特性一致性。
对于本文所述的两台电动机如进行调换,测量不同转速下的电压,判断电动机机械特性一致,则可只进行机械部分检修。
判断电动机机械特性一致性,不应采用脱开靠背轮,空转电机的办法进行转速对比。因为空载、低转速时,定子调压调速控制器输出电压很低,小幅度的电压变化可引起转速的明显变化,甚至成倍变化,故易导致误判断。
5.2一台调压调速控制器同时控制两台电机,且两台电机没有刚性连接的情形,是否可以正常工作
定子调压调速在额定负载时,控制器提供的定子电压约为额定电压的80%,而在空钩时仅为45%~65%。因为绕线电机的运行速度与转子电压的频率一一对应,闭环运行1号电动机的速度变化导致转子频率随之变化,调速器根据转子频率变化的反馈来改变定子回路晶闸管的导通角,产生定子电压改变量△V。该△V同时作用于1号电动机、2号电动机定子上。因1号电动机闭环运行,该△V是其本身速度变化的反映,反馈产生的实时补偿能促使闭环电机趋向稳定运行,该△V并不反映2号电动机的速度变化,和2号电动机要维持速度稳定而需要的△V'的大小和方向不一致,所以不能促使开环电机趋向稳定运行。在此低压下,闭环运行的1号电动机依赖转子率变化信号反馈产生的实时补偿而维持运行,而开环电机速度可能快、可能慢,甚至停转,此属正常现象。
当吊上重物后,随着所需转矩的增加,控制器提供的定子电压增加,电机运转对反馈补偿的依赖程度降低,开环电机与闭环电机的转速逐渐接近;且由于重物的作用,两台电机实际上已通过负载连为一体,开环电机的速度也能传递到闭环电机的转子上。所以加上一定的负载后,两台电机即使没有刚性连接,也能够正常工作。
故铸造其余用桥吊的升降机构常采用“一拖二”方案,即一台控制器控制两台电机;平移机构不仅有“一拖二”,还有“一拖四”的方案。
参考文献:
[1]郭一楠.起重机械事故原因分析与安全管理的探讨[J].中国机械,2014(7):101-102.