任志阳 徐树兰 高红
濮阳龙丰纸业有限公司 河南濮阳457000
摘要:制浆造纸工业是一个消耗大量资源并具有严重环境污染的行业。我国造纸业的快速发展对资源和环境构成了严峻挑战。造纸工业发展的共同趋势是引进国外先进设备,研究高产制浆技术,调整原料结构,有效利用资源和减少环境污染。水本文以曝气池-IC-水解酸化-固化沉淀处理工艺用于处理制浆和造纸联合生产商产生的废水。根据长期运行数据,通过该工艺处理该废水,可达到65%厌氧去除率左右,3000mg.L-1为厌氧废水的平均COD浓度,80%为好氧单元的去除率约,350mg.L-1约为废水浓度,72mg.L-1为平均废水浓度,80%为预处理中COD的平均去除率。《水污染物排放标准》要求纸浆工业标准(GB 3544-2008)排放的响应稳定。
关键词:杨木化机浆;制浆造纸;废水处理工艺
国内某造纸公司年产108,000吨的漂白杨木化学纸浆生产线采用奥地利安德里特斯的P-RC APMP制浆工艺,因此木浆产量高,原料适应性强,光亮,消耗量大。此过程中产生的废水主要来自高浓度有机废水,例如原料制备废水和化学纸浆中段废水。如果将IC反应器用于纸浆和造纸废水的处理,不仅可以处理废水,而且可以获得一定量的沼气资源。污水处理厂的设计水处理能力为20000 m3·d-1,主体采用“曝气池-IC-水解酸化-固化沉淀”的联合处理,处理后的废水水质到达到纸浆工业中水污染物排放标准(GB 3544-2008)要求的排放标准。
一、杨木化机浆的发展方向
在国内造纸行业的竞争压力下,节省成本是大型造纸厂的重中之重,而节省纺织品成本无疑是最有效的解决方案。以杨木化机浆为代表的高产量纸浆因其原料利用率高,污染负荷低和能耗低而受到主要造纸厂的青睐。当前,在国内市场上,大多数印刷纸的高产率纸浆比例是不同的,其中,杨木化机浆的比例较高,而使用大量杨木化机浆作为印刷纸的轻质纸为高品质纸浆。最近几年。涂布纸、白板纸和多层纸板的芯层使用大量的杨木化机浆。研究杨木的纤维特性,杨木化机浆的制造工艺特性,提高杨木化机浆的质量,降低杨木浆的成本,提高杨木化机浆在文化纸中的比例。最终,在杨木化机浆的生产和使用中实现了最高效率。
二、废水水质及处理工艺
(一)废水水质
如表1所示废水水质指标
三、主要构建物及设计参数
(一)预处理
预处理可去除胶体物质和SS,调节pH,缓冲水质和水量的变化,降低比色度,降低水温,减少有机物负载,去除一些COD,用于确保后续生物过程的正常运行。预处理过程包括初级沉降池、收集井、格栅、倾斜网和空气动力学池。0.5 m为栅格1的宽度,4 m为高度,4 mm为栅格间隙;4.8 m为栅格2的高度,5 mm为栅格间隙,0.7 m为宽度。6.5m为集水井由长度,5.5m为宽度,高度为4m的钢筋混凝土制成,143m2为总池容的总容量。倾斜网由间隙为5 mm的不锈钢制成,并由输出功率为3 kW的旋转驱动电机运输。24 m为主沉降池直径,深度为4 m的钢筋混凝土结构支撑。输出功率为0.55 kW的外围驱动半桥刮板用于清除泥浆。直径为16 m的钢由气浮池制成,0.8 m为池深,并由2.2 kW的驱动电机驱动。
(二)生化处理
IC-水解酸化-曝气池为生化处理的处理工艺。其中,水解酸化池:30m x 5m x 11m钢筋混凝土结构,1575 mm3为总有效容量,使用两个5kW潜水搅拌器进行搅拌;#1 IC反应器:9.5m直径钢结构,高度24 m,1360 m3为有效容积,给水泵输出功率37 kW。#2 IC反应器:20 m高度钢结构,12 m直径,2260m3为反应池的有效容量,37 kW为给水泵输出功率。曝气池:8.95mx 5m x 23.5m为钢筋混凝土结构,2100m3为总有效容量,使用4套90kW和4套75kW剪切式表面曝气。
(三)深度处理
先进的处理方法使用复合铝铁作为絮凝剂进行凝结-沉淀反应。混合反应罐由钢筋混凝土制成,主要尺寸为5m x 5.2m x 20m,有效容量为520m3,使用输出功率为5.5kW的框架混合机进行混合。沉降池是径流沉降池,直径为45.0 m,表面负荷为0.52m3·m-2·h-1。
四、运行
(一)运行效果分析
1.水解酸化池
水解酸化池的主要目的是将废水中的高分子量物质水解为乙酸,甲酸和乙醇等低分子量物质,以提高后续生物处理的运行效率。在运行过程中,如图2所示,水解酸化池废水中的挥发性脂肪酸(VFA)浓度为55-70mmol·L-1,酸化度始终为30%左右,过程进行得很顺利。从图3可以看出,#1 IC反应器稳定运行,并且水解酸化过程显示出良好的运行效果。
2.#1 IC反应器
#1 IC图3显示了反应器的工作效果,7500-9500mg·L-1范围内为进水的COD浓度,8016 mg·L-1。为进水的平均COD。经过处理后,废水的COD可以稳定在2500-3500mg?L-1,2963mg?L-1在废水的平均COD浓度稳定,65%左右在COD的去除率稳定,平均去除率为63%,运行稳定。
3.深度处理
制浆造纸工业污染物排放标准的颁布实施,对制浆造纸工业废水处理提出了更高的要求,为废水综合处理提供了更为完整的技术手段,必须采用先进的处理工艺采用铝-铁复合固化和沉淀工艺,运行结果如图4所示。流入的COD浓度基本上在200至400 mg·L-1的范围内。复合铝铁凝固沉淀后,平均COD去除率达到80%,按排放标准计算,废水平均COD浓度为72mg·L-1,运行效果稳定。
(二)经济效益分析
经测算,该纸浆废水处理项目的运行成本为每吨废水5.53元,其中预处理阶段为0.35元,生化处理阶段为1.48元,深度处理阶段为3.7元。该公司的两个厌氧反应器每天可生产34,000 Nm3的沼气。这相当于约25.8吨标准煤,并且能源回收的收益非常可观。
五、结论
首先,使用IC反应器处理高浓度制浆造纸废水时,平均流入COD为8169 mg·L-1时,COD去除率约为65%,流出浓度为3500 mg·L-1。厌氧段可分解COD时产生约34,000 Nm3·d-1沼气,这对于能量回收具有很大的好处。其次,在有氧阶段,当曝气池进入1500至2000 mg·L-1时,平均排量为349 mg·L-1,平均去除率为81%。第三,采用水解酸化-IC-曝气池-沉淀法处理制浆造纸废水时,运行成本为5.53元/吨水。
参考文献:
[1]邵根波.降低杨木化机浆磨浆能耗的制浆技术探究[J].中华纸业,2020,41(22):52-54.
[2]冯东望,武彦巍,杜家绪,赵贺飞,唐启.杨木化机浆制浆造纸废水处理工艺运行实例[J].纸和造纸,2019,38(05):47-50.
[3]何小勇.某杨木化机浆造纸废水厌氧工艺处理工程设计与调试[J].节能与环保,2019(05):57-58.