魏徵
中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038
摘要:某再生资源公司脱锡生产线生产过程中产生含有酸性、碱性、有机和金属颗粒废气,不仅污染环境还会危害人身健康。工程首先采用高压旋洗塔洗涤的方式处理酸性、碱性废气,然后通过干式过滤装置去除锡、铅等金属粉尘和粘性物质,最后采用活性炭吸附+ECO联合工艺脱除废气中的有机物。系统稳定运行后经过检测表明,各污染因子均满足排放标准。这一技术耦合工艺是废线路板拆解废气处置领域的首次应用,在行业内起到了引领和示范作用。
关键词:废线路板;VOCs;活性炭;ECO;
引言
随着我国经济的高速发展和生活的改善,大量家电进入报废期。据统计,我国每年废弃的电子产品生产超过230万吨,并以超过5%的速度不断增长[1]。各种电器拆解出大量的线路板。废旧电路板含电器元件和锡、铅、铜等多种金属,简单破碎填埋是对资源的浪费同时也会污染环境。因此,必须对线路板进行拆解,回收高价值金属和元器件。目前主流工艺为人工锡锅拆解,即将线路板放入加热的锡锅中,将锡熔化后在锅内回收,再取出线路板拆除元件。这一过程会产生大量废气,污染环境和危害人身健康。
线路板拆解过程中产生废气,主要通常有四大类。第一类是酸性废气,主要含Br、S和Cl等;第二类是有机废气(VOCs),主要成分是苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等,同时产生大量臭味;第三类是碱性废气,主要是氨气;第四类是金属颗粒废气,主要成分是锡、铅等[2]。由于烟气成分复杂,单纯的工艺手段不能有效处理这种复杂烟气。某再生资源公司脱锡生产线采用活性炭吸附+ECO联合工艺,通过技术耦合实现线路板拆解废气污染物的同时脱除,这一工艺是废线路板工艺废气处置领域的首次应用。
1烟气治理工艺
1.1工艺参数
某再生资源公司脱锡生产线废气产生量≈60000m3/h,烟气温度<100℃,烟气中主要污染物质为苯系物、酚类和油脂类、铅烟、锡烟及其他化合物、粉尘、溴化物,有强烈臭味。烟气污染物浓度≈400mg/Nm3。
1.2工艺设计
酸性废气、碱性废气一般采用洗涤塔处理工艺[3]。本项目采用两台高压旋洗塔。旋洗塔塔内装有旋流塔板,是一种湿式喷淋吸收净化设备。旋洗塔的优点是气液接触充分,阻力小,净化效率高。在塔径向进风管内设有第一级喷淋装置,经过第一级喷淋装置后气液进行充分接触,然后气流由旋流塔的中下部均匀上升,依次穿过二级喷淋装置形成的高密度喷淋洗涤反应区,废气均匀穿过气液分布核心装置表面均布的水膜产生大量的液沫,为废气与循环水的充分混合提供了巨大的接触面积,使得气液两相进行充分地传质和传热,通过洗涤与物理化学反应,达到气体高效净化的目的。
考虑到旋流洗涤塔定期产生废水及废渣,配备小型废水循环回收系统,该系统由废水收集箱、废水絮凝沉降箱、废渣脱水器、净水收集箱组成。净化后的废水可作为系统循环水使用。
由于废气中含有锡、铅等金属粉尘及粘性物质,如果直接进入后续有机废气处理设备,会导致吸附效率降低甚至失效。因此为了确保后续处理设备的运行效果,首先采用干式过滤装置将粉尘及粘性物质去除,确保废气中无粉尘和颗粒等。过滤器安装压差开关实时监控压力损失,根据设定压力,超出一定压差时向PLC发送报警信号,以便使用者能够及时更换滤料。
有机废气一般采用活性炭吸附装置进行处[3]。本项目采用了目前VOCs废气治理领域最先进的技术之一——电加热催化燃烧工艺(ECO),全系统采用全自动与手动两种操作方式。利用活性炭超强的吸附特性,捕捉废气中的多类VOCs杂质,待吸附饱和后脱附解析,高浓度有机废气在燃烧室内接触特制催化剂,实现超低温氧化分解(~230℃)。
选用活性炭以优质无烟煤作为原料、外形蜂窝状,具有强度高(正压>0.9MPa;侧压>0.3MPa)、比表面积较大(>700m2/h)、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达等特点。
热催化燃烧系统由阻火除尘器、热交换器、预热器、催化反应室、主排风机、控制系统、电加热组件以及催化剂组成。催化剂以蜂窝陶瓷做载体,内浸渍贵金属铂和钯,具有高活性、耐高温及使用寿命长等特点,可以在300℃以内有效净化烟气中的苯系物、酚类和油脂类有机物。
1.3工艺流程
本项目设计烟气治理工艺流程为:
工程的核心技术为“活性炭吸附+ECO”工艺,含有机物的废气经经活性炭吸附层,被活性炭特有的作用力吸附在其内部,洁净气体被排出;经一段时间后,活性炭达到饱和状态时,停止吸附,此时有机物已经被浓缩在活性炭内。
催化净化装置内设加热室,启动加热装置,进入内部循环,当热气源达到有机物的沸点时,有机物从活性炭内挥发出来,进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳,同时释放出热量。利用释放出的热量再进入吸附床脱附时,此时加热装置可停止工作,有机废气在催化燃烧室内维持氧化自燃,尾气再生、循环进行,直到有机物完全从活性炭内部分离,至催化室分解。最终活性炭得到了再生,有机物得到分解处理。
2运行情况
项目建城投入运行后,系统运行情况良好。经检测,外排净烟气中颗粒物<5.31kg/h,苯<0.81kg/h,甲苯<4.68kg/h,非甲烷总烃<15.3kg/h,锡及其化合物<0.468kg/h,铅及其化合物0.0054 kg/h,臭气浓度<1000(无量纲)。
全部达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-63)的排放标准要求,除臭效果显著。
4结论
针对废线路板拆解脱锡生产线生产过程中产生的含有酸性、碱性、有机和金属颗粒的废气,由于烟气成分复杂,需要采用技术耦合工艺进行处置。首先采用洗涤的方式处理酸性、碱性废气,然后废气通过干式过滤装置去除锡、铅等金属粉尘和粘性物质,最后采用活性炭吸附+ECO联合工艺脱除废气中的有机物,消除臭味。某再生资源公司脱锡生产线废气系统稳定运行后,经过检测全部达到《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》的排放标准要求,除臭效果显著,在行业内起到了引领及示范作用。
参考文献:
[1]姚敏,吴俊峰,冷香梓,等.电子废物拆解企业污染物排放的污染特征及风险评估[J].环境工程,2018,36(11):127.
[2]岑超平,古国榜.线路板生产废气的治理[J].环境科学与技术,2001,4:24.
[3]陈义.PCB行业废气治理项目工艺设计与应用[J].绿色科技.2019,8:89.