新型干法水泥生产线窑头除尘器电改袋分析

发表时间:2021/7/15   来源:《城镇建设》2021年第7期   作者:杨智峰
[导读] 本文从除尘器电改袋的实际价值入手,以具体的改造案例为切入点,简述项目背景。

        杨智峰
        上海佰誉环境技术有限公司
        摘要:本文从除尘器电改袋的实际价值入手,以具体的改造案例为切入点,简述项目背景,探讨改造方案及调整范围,并分析改造的袋除尘器技术特征与机组运行效果。以供参考。
关键词:除尘器;冷却器;电改袋

引言:如今,新型的干法水泥产业运行规模持续扩张,生产污染排放量随之增加,并受到相关部门重视,出台新的排放标准。而在此制度环境下,电除尘模式已然不能适应水泥生产活动的需要,各地水泥厂相继进行机组电改袋处理。
一、电收尘改袋除尘器的实际需要
        近些年,我国使用的较新干法水泥生产线中,在窑头处的除尘器通常运用电除尘器。其运用价值体现在实际工作阻力相对偏小,同时也不会产生过多的使用成本。以相关工业生产排放标准角度来说,使用此种除尘器可获取到的除尘效果较差,难以高效达到国家规定的排放要求,在生产机组的除尘系统内,粉尘实际比电阻偏大,处于该种情境下,如果除尘现实效率达到及其以上,此种除尘器的工作功率会大幅度提高。若除尘效率未超过,机器能耗量不会超过袋除尘器,一旦超过此概率数值,需要通过额外补充电场量,同时配备深层次调质烟气操作,才能满足整个除尘需要,但该过程势必提高机组的能耗,并且初始投入费用也有所增加。此时,电除尘器原本的使用价值基本失效,无法和袋除尘器相提并论。从水泥工业产业来说,袋除尘器的稳定性极为明显,在何种工作要求标准下,能保持除尘效率的基本稳定,并极易超过,生产活动排放物的浓度一般不会超过,同时自身的抗干扰性较高,不会被比电阻的波动所干扰,具有显著的应用优势,满足当代水泥生产的实际需要[1]。
二、干法水泥生产线窑头除尘起电改袋案例探讨
(一)背景介绍
        亚泥水泥公司现拥有线,规格是的干法熟料生产线,两个窑头均安设配套设施的除尘器,但经过多年的生产发展,从建厂起电除尘模式依旧延续。而随着国内在此类工业生产中的排放标准不断提升,原本的除尘器难以适应本地的政策要求,因而鉴于当前相关技术标准,制定具体的改造方案,满足本厂目前的生产需要。具体的改造方式是,在本厂各类条件允许的情况下,尽可能保留原本除尘器的外壳,并把当前静电除尘机组调整成布袋式,继而达到国内现行的排放标准,即。
(二)改造方案
        根据当前使用中的电除尘器规格尺寸,承包方队伍通过全面分析讨论,生成最终的改造方案。窑头电除尘器是二电场,机组原本的内部结构设计比较紧密,可用空间较少。本方案预计保留电除尘的外壳,内部调整成袋式的除尘器,同时可支持滤袋在线换新。鉴于在锅炉在出现异常时,技术员检修期间,冷却机组内的高温烟气会直接来到改造后的除尘机组内,极易导致滤袋被高温灼伤受损。为解决该问题,计划在锅炉的一层额外添加一套冷却机组,采取并联的方式,选用的冷却装置为列管结构。预计在改造后,锅炉检修期间,或者在其本身处于超负荷状态中,部分或所有烟气会进入到并联的列管式冷却装置中,以免高温烟气损坏滤袋,使通过滤袋的烟气均能处于合适的范畴中。而列管冷却装置在获得高温粉尘后,经过降温处理后,借助链式的运送装置,把正常温度的烟气送至除尘记机组灰斗下部的输灰装置内。
(三)改造范畴
        为控制改造过程的资金投入量,尽可能保留原有机组的零部件。本方案中,电除尘器的钢支架以及外壳、进出风口保留下来,并针对电除尘器中的两个电场加以优化调整,以构成带除尘器的外壳。保留原本进出风口的部件,若使用时间较长,并出现明显磨损情况,需立即修复或换新。原电除尘器的外壳也有缺陷,通过细致检查,标出漏风的位置,通过补焊进行处理。灰斗区域进行校正加固,同样对漏风区域实施补焊处理。原有电除尘器内的部件均不保留,直接拆除,具体包括极线以及极板、振打、变压装置等,给袋除尘器的内部应有部件留出空间。根据本项目设计标准,需要把除尘机组隔离开,设置成多个独立仓室。将原本进出风口部件作为新除尘器的汇风箱,并在除尘装置的两侧安设烟道。基于设计需要,把除尘装置净气室设成独立模块的架构,同时需安装配套的列管冷却装置,确保在锅炉维修期间,窑头运行异常。引起烟气温度提高,对滤袋造成损害。并在恰当的位置,加设喷雾及冷风阀的设施。
(四)改造除尘器
        1.装置结构
        其一是袋笼,其整体外形结构是圆形,并在其表面实行镀锌,让滤袋使用期间和袋笼可以保持柔性摩擦的状态,避免因袋笼造成滤袋受损。

使用专业及组织制作袋笼,确保其的强度,并保证表面的平整光滑度,对滤袋起到保护的作用。其二是滤袋,上方运用弹簧涨圈模式,保证密封效果,并为后期投入使用后的滤袋换新提供便利。同时在袋口区域设置“本布”,摒弃橡胶圈,以让滤袋和多孔板孔可以紧密连接,对袋口本身也有保护效果。克服橡胶圈损坏导致滤袋无效的问题。其三是多孔板,其在袋除尘器中极为重要,能隔离气室及滤袋、袋笼,可采用激光等方式进行制作定位基孔。此过程需保证孔径和排列定位的准确性,缩小喷嘴及滤袋的安设误差值,以满足设计需要[2]。
        2.技术特征
        一是烟气的均流问题,为保证机组内各气流分布均匀,通过相关软件程序模拟设计,调整各项技术参数,具体是进风通道以及灰斗导流,确保最终的烟气流浪在各室中处于均匀状态,促使负荷在大体上一致,以保障滤袋的可用周期。
        二是在线运行以及各室能独立离线修理,袋除尘器可以在线工作,分出若干个气室。在实际检修中,可关闭对应气室完成必要检修处理,不会干扰到其他气室的工作。此种改造设计方案,可保证除尘器的工作效率。并且仅隔离关闭一个气室,对窑头生产运作不会产生显著影响。
        三是克服粉尘的乒乓效应,把原本电除尘器内分出多个气室及通风道,并使用钢板隔离。此隔离板的下端和滤袋下部间隔一段距离,以保证气室中的风速合适。减轻在线除尘期间,掉落的粉尘出现乒乓效应现象,同时能消除清灰波动带来的扰动问题。
        四是低阻且高效。设计恰当的长径比以及过滤风速,控制出口区域的实际流速,让袋口位置的阻力尽可能下降。合理调整滤袋下部区域气流的提升速率,不仅能控制上升期间面对的阻力,还能控制带有粉尘的气流,对滤袋产生的破坏,以保障滤袋的应用周期。安设高品质的阀门,确保滤袋底的压力超过,提高除尘的效率。另外,提高阀门下的排气口气流速度,搭配圆形排气,以达到下调阻力的作用。
        五是检修和有关技术,在除尘机组的检修门设计中,为提高机组投入使用后的运维便利性,巧用密封处理,安设具有耐高温性质的元件。除尘器上部预计泛水。此种改造设计方式,可满足在外部更换滤袋,以免顶部出现渗漏的问题,并保证漏风率不能达到。在除尘机组上方布置间修理平台,达到人性化的设计要求,使机组达到安全使用的需要,方便工作者通过与检修。设置配套系统,袋除尘装置需配置完整,涉及到机组本体、袋笼以及滤袋、检修平台等。技术员可连接风口的风管与配线管道,便能开展对机组本体的单机检修调试及试运行。在机组内的压缩空气设备相关部件配套前,如安全阀与配管等。
        六是电控技术,由于除尘机组内布置的阀门偏多,因而有较高的控制要求。对此,选用控制,并设计确定比较适宜的规格设施。在的内部设置两成的冗余量,并保证内部设施按安设较为宽松。达到自动化的操控效果。保证除尘机组可以平稳运行,并有较高的除灰效率,使用方式简单,可有效调整参数,留有方便修理的空间。除尘机组的控制模块涉及到在线与离线两种模式。在前者状态下,机组需能提供定时与定阻两项功能。控制系统能直接改变气室的在线及离线状态,达到自由切换的效果。
(五)运行效果
        首先,克服内积料的现象。在原本电除尘模式下,无冷却降温的过程,使得烟气始终保持偏高的温度状态,会借助蓖冷机喷水处理,下调烟气温度,但水雾化效果不佳,产生较多积料,需要定期清理。如果出现大块的积料,会直接损坏机组,不得不停窑。经过机组改造后,直接除去喷水降温,完全克服积料现象。其次,解决除尘机组进口位置烟气温度偏高的问题。使用电除尘器中,烟气温度高属于常见的现象,及时经过喷水处理,也会出现高温的情况,彼时会启动风管,借助冷风下调温度,需基于烟气温度实情,改变阀门开度。此种操作虽然能下调温度,但会提高机组负荷。改造后应用冷区机组,有效解决此问题。最后,排放标准问题。通过电改袋,完全满足排放标准[3]。
结束语:经过本项目的设计改造后,提高除尘机组的工作状态及效用性,不仅满足国家现行标准,还使水泥厂的生产成本得以控制。因而,再次说明进行窑头除尘器的电改袋具备积极推动性。使水泥行业能拥有健康长效发展的能力,为全市场的绿色环保贡献力量。
参考文献:
[1]彭兴华,詹杰,周荣,等.水泥生产线窑头电除尘器提效改造技术[J].水泥,2021,(01):50-53.
[2]古金华.水泥熟料生产线窑头电收尘改造研究[J].中国设备工程,2020,(01):170-171.
[3]张书强.我公司窑头电改袋的方案及效果[J].水泥工程,2019,(05):42-44+55.
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