高有机分污泥离心脱水效果提升的生产性试验研究

发表时间:2021/7/15   来源:《城镇建设》2021年第7期   作者:王庆娇 李嘉帆 马云鹏 林霞亮 陈家俊
[导读] 以某水质净化厂离心脱水机为例,就高有机分污泥含水率无法稳定达标的问题,制定改善污泥脱水性能生产性试验计划。

        王庆娇   李嘉帆   马云鹏   林霞亮  陈家俊
        (深圳市水务(集团)有限公司,深圳518000)
        摘 要:以某水质净化厂离心脱水机为例,就高有机分污泥含水率无法稳定达标的问题,制定改善污泥脱水性能生产性试验计划。经1个月生产性试验,成功将离心机出泥含水率稳定在80%以下,运行工况稳定,取得较好的效果。
        关键词:离心脱水机;污泥调理;
1 概述
1.1某水质净化厂及其污泥系统总体情况
        某水质净化厂总处理规模为30万m3/d,污泥系统情况如下:厂内三期A段和新建系统的初沉污泥、以及两套系统的剩余污泥分别进入各自的污泥浓缩池重力浓缩,重力浓缩后的污泥在均质池内短时均质后,由进泥泵混合高分子絮凝剂(PAM)后送入离心脱水机进行脱水处理,脱水后的泥饼含水率约80%,经泥饼泵送至2座料仓待运,由污泥槽罐车外运处置。
        (1)污泥浓缩
        某水质净化厂设有4座污泥浓缩池和1座污泥均质池。
        4座污泥前浓缩池中,1#浓缩池收集三期A段剩余污泥;2#浓缩池收集新建系统初沉池污泥;3#浓缩池收集三期氧化沟剩余污泥;4#浓缩池收集新建系统二沉池剩余污泥;污泥浓缩池设计参数如下:
        直径:20m 面积:314 ㎡ 体积:1884 m3
        均质池将各期浓缩后的初沉污泥和剩余污泥进行混合均质。其设计参数如下:
        数量:1座 直径:16 m 体积:502 m3
        (2)污泥处理
        某水质净化厂现状建有一座污泥离心脱水机房,共有4台离心脱水机,其中两台为韦斯伐利亚离心脱水机,两台安德里茨台离心脱水机。其技术参数及外围配套设备如下:
        脱水污泥含水率:80%
        污泥悬浮液处理量:110m3/h
        脱水污泥产量:320m3/d
        污泥脱水后由泥饼泵输送至脱水污泥料仓储存,然后由污泥运输车运送污泥至处置场填埋。设有2座脱水污泥料仓,单座直径5m,单座容积:200m3。
1.2问题提出及生产试验方案
        某水质净化厂进水主要为城市生活污水,所服务片区排水体制为分流制,进厂污染物浓度较高,进而造成该厂污泥有机分常年居高不下,进泥含水率同步上升(见表一),加剧离心机处理压力。由于污泥颗粒高度亲水,包含了大量难脱去的水分,且污泥有机质大部分是微生物的细胞物质,造成了这部分结合水难以通过现有的污泥浓缩工艺脱去。
表一 某厂进泥有机分及含水率情况

        为解决某水质净化厂因有机分过高导致出泥含水率较高的问题,确保出泥含水率稳定达标,某水质净化厂制定了改善污泥脱水性能生产性试验计划,试验计划分别从三个方面:离心机运行参数调整、药剂以及污泥性质分析进行试验分析。
        试验主要分两个阶段进行试验分析和总结:第一阶段主要优化进泥泥质及离心机运行工况参数。第二阶段为脱水药剂选配试验。
2第一阶段试验
        某水质净化厂平时主要运行两台韦斯伐利亚离心脱水机(编号为1号机和2号机),本次试验将以1号机为试验机,絮凝剂采用现状使用的某品牌阳离子PAM,分子量为1000万。
2.1 投加高效脱水剂污泥调理
        从表一可以看出,受污泥有机分过高的影响,离心机前段的污泥浓缩工艺处理效果不佳,全天进泥含水率均值达98.89%,影响离心机处理效果,进而尝试采取在均质池投加调理剂的方式降低进泥含水率。根据试验方案,对高效脱水剂进行了浓度梯度试验,药剂投加点为均质池,所取的梯度浓度分别为5%ml/gDs、7.5%ml/gDs。每个浓度试验时间均为一天。经过整理得出以下试验数据。
表二 1号机7月11-13号试验记录表(投加高效脱水剂)

2.2 投加FeCl3污泥调理
        根据试验方案,对FeCl3进行了浓度梯度试验,药剂投加点为均质池,所取的梯度浓度分别为5%、7.5%、10%。每个浓度试验时间均为一天。经过整理得出以下试验数据。
表三 1号机7月14-16号试验记录表(投加FeCl3)

        从表二和表三可以看出:
        (1)通过调节,1号离心机最佳运行参数已确定。在日常运行建议将扭矩保持25,开机时差速设置为3.2,待离心机稳定后调整为3.3,进药流量维持在3m3/h,进泥流量维持50m3/h。通过调节差速,调节进泥流量和进药量的方式获得理想扭矩。但需要注意的是,这三个参数的调节应该形成一定的联动的关系,单一参数的改变,效果适得其反。
        (2)高效脱水剂有助于降低进泥含水率,优化离心机处理效果。从目前的试验情况看,浓度为7.5%ml/gDs时可使1号离心机全天出泥含水率稳定在80%以下,扭矩情况稳定,可在一定程度上消除进泥含水率波动造成的不利影响。
        (3)7.5%ml/gDs FeCl3可以使1号离心机的出泥含水率维持在78%~79%左右。且进泥含水率较之前试验有所降低。
3第二阶段试验
        在一阶段的试验基础上,二阶段计划对PAM的种类及投加量联合调整离心机参数进行生产性试验,分别对某品牌阳离子PAM、进口PAM乳液1、进口PAM乳液2,其单独以及乳液和粉剂联合调理进行了上机测试,旨在提供多种保证离心机出泥含水率稳定达标的方案。
3.1  PAM乳液试验
        试验计划使用进口PAM乳液代替现状某品牌阳离子PAM,通过设定差速3.3,配药浓度4‰,改变投药比的方式,观察扭矩及含水率变化情况如下:
表四 1号机8月1号试验记录表(巴斯夫乳液试验)

        如上表,单独使用进口PAM乳液投药比达到14‰时,离心机出泥含水率才能达到80%以下,投药比一旦下降到14‰以下,离心机出泥含水则在80%以上,离心机上清液浑浊。因此单加乳液效果不理想,并且耗药量高。
3.  PAM乳液和PAM粉剂联合投加试验
        将进口PAM乳液和国产某品牌阳离子PAM按1:1的比例混合,分别配制8‰、6‰、4‰浓度的混合药剂进行上机试验。试验结果发现,采用进口PAM乳液和现状粉剂PAM联合使用时,6‰、8‰浓度的混合药剂有大量的漂浮物,上机试验扭矩波动较大。当药剂配制到4‰的时候混合药剂无漂浮物质呈均匀的乳白色液体,试验时离心机在高扭矩工况下运行比较稳定,确定4‰的配药浓度较为合理。
        在4‰的配药浓度下,采用不同投药比进行试验。当投药比为11‰时,离心机出泥含水率在80%以上,且上清液浑浊。当混合投药比在16‰~14‰范围内,离心机扭矩能维持在40以上,上清液污泥回收率高于95%,离心机出泥含水率能控制在78%以下,显著降低了出泥含水率。
表五 1号机8月4号试验记录表(PAM乳液+PAM粉剂)

        根据第二阶段试验数据可以看出:
        (1)干粉PAM药剂相比乳剂能在更低的投药比的情况下实现离心机出泥含水率80%以下的要求,但上清液回收率较低,即使加大药量也无法有效提高回收率。
        (2)乳剂的絮凝效果优于干粉PAM药剂,乳剂能有效提高污泥回收率,同时增加了离心机扭矩。通过观察发现使用乳剂能增加转鼓内泥环厚度,提高了出泥端推泥端的压力,因此扭矩升高,出泥含水率降低。
        (3)在某品牌阳离子PAM+进口PAM乳液混合试验中,发现该混合药剂上清液回收率比干粉PAM高,与乳液的回收率相比回收率接近,甚至要优于乳剂。但相比干粉PAM药剂投药量大,比单独乳液的投加量要小。
4试验结论
        1、投加高效脱水剂和FeCl3可以起到较好的污泥调理的效果,改善污泥脱水性能,提升离心机进泥含固率,提升离心脱水效果,降低出泥含水率。
        2、PAM乳剂的絮凝效果优于干粉PAM药剂,投加PAM乳剂可以实现更高的固体回收率,同时可以增加了离心机扭矩,降低污泥含水率。
        3、PAM粉剂和PAM乳剂联合使用,不仅可以实现较好的固体回收率、降低污泥含水率,而且可以显著降低药耗,投加量低于单独使用PAM粉剂和PAM乳剂,节省药剂成本。
        4、在为期1个月试验中,通过调整离心机运行参数及药剂投加等技术措施,实现了离心脱水出泥含水率稳定达标,为离心机出泥含水率应急达标积累了经验和可行措施,可以为有同样困扰的业内兄弟单位提供参考借鉴。
5参考文献:
        [1]张自杰,林荣忱,金儒霖.排水工程下册(第5版)[M],北京:中国建筑工业出版社,2015.
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