变压器绝缘油含气量超标处理方式分析

发表时间:2021/7/20   来源:《当代电力文化》2021年3月8期   作者:陈丽媛
[导读] 在变压器油样检测中,若绝缘油的含气量超过规定标准,并不断上升,且设备运行时出现显著的油位指标差异,无法顺畅呼吸,就需
        陈丽媛
        广东电网有限责任公司惠州供电局,广东惠州,516001
         
        摘要:在变压器油样检测中,若绝缘油的含气量超过规定标准,并不断上升,且设备运行时出现显著的油位指标差异,无法顺畅呼吸,就需及时采取措施对故障问题进行修理。通过结合现场实际情况,利用在线监测设备探寻变压器潜在问题,可缩短故障处理时间,提高处理工作效率,使设备能尽快恢复使用。
        关键词:变压器;绝缘油;含气量;超标处理;
        引言
        变压器油中含气量指的是溶解在绝缘油中的气体总量,包括:N2、O2、CO、CO2、H2及烃类气体,用体积百分数表示。含气量超标将会降低油耐压,加速油老化,严重时可能导致气泡放电,甚至绝缘击穿。因此,它是变压器油是否合格的重要参数之一,必须严格限制变压器油中的气体含量。此外,含气量也被广泛用于检修质量、设备密封性、内部故障的判断。通常情况下,变压器在安装或检修过程中工艺控制得当,内部一般不会有空气残留,运行中的变压器含气量超标原因通常为密封不良或内部存在发热、放电等潜伏性故障。
1含气量超标产生的不良影响
        在变压器设备中,绝缘油属于主要绝缘材料之一。对于大容量变压器来说,含气量对设备绝缘性能具有直接影响。当含量小于3%时,气体析出时不会产生较大危险,但若超过这一指标,则会产生以下不良影响。(1)加速绝缘老化。受温度因素影响,绝缘油与空气中的氧气发生接触,可能产生热氧老化问题。除产生水之外,还会形成酸与油泥等物质,在绕组与铁芯的外表沉积油泥,影响冷却效果的提升,加速绝缘老化,影响设备的绝缘性。(2)降低绝缘强度。油中气体具有溶解保护临界值,通常25℃左右的大气压与10.8%体积的空气接触后会产生有机溶解。当绕组表面出现许多小气泡,并逐渐扩大、向上方浮动时,通过高电场区域很可能产生局部放电情况。同时,局部放电时也会产生二次气泡,影响绝缘性能,甚至出现闪络。(3)易导致气体继电器动作。含气量数值过高时,温度与压力指标将发生改变,迅速产生气体,直接造成继电器发出报警,导致断路器跳闸。由此可见,为了确保变压器稳定运行,应严格控制含气量指标,有效抑制超标危害发生。
2常见原因分析
        2.1安装或检修过程内部残留空气
        变压器在安装或检修过程中,如抽真空、真空注油、热油循环和静置排气等环节工艺控制不到位,可能导致变压器内部残留少量空气。在变压器运行过程中,残留空气不断溶解到油中,致使油中含气量超标。该台变压器自投运以来未开展涉及注排油的检修工作,在较长一段时间内油中含气量一直处于较低水平。因此,排除变压器安装或检修导致内部残留空气。
        2.2连通阀检查
        连通阀两端分别连接胶囊内侧和储油柜内侧,主要用作胶囊与储油柜整体抽真空。变压器运行时若连通阀存在渗漏,则胶囊内的空气可进入储油柜,进而造成变压器含气量超标。现场拆下连通阀检漏,发现连通阀无法关严,存在漏气现象。连通阀为黄铜球阀,关闭阀门,装气压表后充气至正压30kPa;将阀体浸入油中,阀腔出现大量气泡,气压表读数直线下降至零。
        2.3变压器内部存在发热或放电等潜伏性故障
        当变压器内部因接触不良、悬浮电位等原因导致局部发热或放电等潜伏性故障时,变压器油或绝缘材料将会裂解产生H2、CH4、C2H6、CO等特征气体,这些气体溶解到油中,可能导致油中含气量超标。但由表2可知,该台变压器油中各类溶解气体及总烃含量均在合格范围内,且与历史数据相比含量稳定。因此,可以排除变压器内部存在潜伏性故障。


        2.4胶囊检查
        胶囊充气至正压20kPa,打开储油柜顶部排气塞,有大量气体排出,同时胶囊压力直线下降,初步判定胶囊已破损。拆除旧胶囊,平摊至地面后进行外观检查确认胶囊破损:胶囊外表面存在3处明显裂纹,均处于胶囊上表面,其中2处已贯穿,长度分别为20mm、15mm;1处未贯穿,为10mm。
        2.5油箱密封性检查
        在设备停运后,将吸湿器拆卸下来,关闭阀门,通过呼吸器联管向油枕中逐渐注入高纯氮气,气体压力值为0.025MPa,静置2h后发现压力值逐渐降低。对设备中的油箱、冷却器、瓦斯及相关管路进行全面检查,均未发现渗漏情况,可见并非从油箱本体中进入空气。此时,应在设备工作时产生负压的位置进行检验,如细连管、潜油泵等。发现第一组与第五组油泵入口法兰位置存在少许渗油情况,究其原因可能是新油泵与原本管路法兰接口处配合不当,受低温环境影响,在密封圈位置收缩引发渗油。待潜油泵正式运行时,因内部为负压状态,管路法兰很容易进入空气,当空气顺着管路进入变压器内部时,又会与绝缘油接触后溶解。
3解决方法
        3.1现场处理
        储油柜胶囊破裂可能导致胶囊进油下沉,并堵住储油柜底部管路,导致呼吸不畅,严重时可能因储油柜无法及时补充本体降低的油位导致低油位跳闸。为消除安全隐患,该组变压器于2020年6月28日晚停电检修,检修人员打开变压器A相储油柜顶盖后发现胶囊未充分展开,且内部积存大量变压器油。进一步检查确认胶囊已破裂,将其取出后测量发现胶囊存在长达1.63m的巨大裂口。随后检修人员对破损的胶囊进行了更换,并对变压器油进行了脱气处理,投运后连续跟踪红外测温和油含气量均数据正常,该故障得到圆满处理。
        3.2真空热油循环滤油
        (1)滤油脱气处理。变压器油溶解气体性能与油的成分、气体特性等因素相关,同时也与环境气压、湿度相关。在本次研究中,可先采用以往的循环过滤方式,再采用高效真空滤油机,通过滤油机与变压器之间单向循环的方式脱气,如图1所示。在正式脱气前,真空度为66.66MPa,脱气后将内部空气全部抽出,实现真空脱气目标。该项技术不但可促进脱气水平提升,还可充分发挥脱水驱潮的作用。此外,在绝缘油处理中,还应尽量减少与空气接触,避免补充油时渗入空气,使主体处于全密封状态。在循环过滤脱气中,在主体上部寻找恰当的阀门与滤油机管路之间相连,在接头处采用扎箍密封等,以免空气进入。具体措施为:通过多次取样分析,全面检查处理效果,使含气量控制在0.5%内,重新恢复后,便可通过在线监测系统进行追踪。(2)更换旁通阀,通过油箱上进下出的方式设置阀门油流方向连接管与热油循环。将滤油机出口油温设置为(65±5)℃,循环时间设定为120h。在真空箱体中向下喷淋油飞散形成薄膜,在喷洒与流动中扩展油面积。在真空环境下静置2h后,用真空泵将剩余未彻底脱出的水分与气体排出;在脱气时连续抽成真空,促进脱气效率提升,同时,也可减少油流对铁芯绝缘位置的冲击,将流量始终控制在3000L/h左右,使脱气与脱水效率得到切实保障。此外,因真空泵具有一定热传导性能,在脱气时的热容量增加,使设备自身得到加热干燥处理。
结束语
        在变压器设备中,绝缘油属于主要绝缘材料,会对设备运行产生直接影响。管理者应注重含气量指标的控制,在日常维护中加强对设备本体与密封部位的检查,做好事前预防工作。针对含气量超标情况,应结合实际情况与取样色谱检测结果,合理安排检修方案,使故障问题得到有效解决,促进变压器的高效稳定运行。
参考文献
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