锅炉供暖控制系统设计

发表时间:2021/7/21   来源:《工程管理前沿》2021年3月9期   作者:阴国恩
[导读] 针对某大厦完成一整套燃气热水锅炉的手自动控制系统
阴国恩
汤旺县乌伊岭供热服务站  黑龙江伊春153038
摘要:针对某大厦完成一整套燃气热水锅炉的手自动控制系统,采用西门子软件 PLC 控制,同时使用上位机监控的数字化生产系统,最终通过验收并投入生产使用。 降低了人工的工作强度,在保证供暖系统高效运行的同时,提升了整个流程的安全性和经济性。
关键词:锅炉供暖;PLC;WinCC
       在我国部分偏远地区普遍使用的锅炉供暖技术中,相当多的锅炉仍旧采用传统方式对整个供暖过程进行控制,整个过程能源浪费严重,设备的启停、燃料的投放等都过度依赖操作员人工操 作,无论是从工作效率还是工作安全角度,都不是很好的选择。
       针对上述问题, 本项目针对伊春某大厦内部供暖要求设计了以西门子 S7-300 PLC 为控制核心的燃 气供暖锅炉控制系统,并配置计算机控制与管理系统,结合现代工业组态软件对整个控制系统进行实时监控,构建人机界面。 该 大厦位于大连金州区,地上 8 层和地下一层,采暖面积 20000m2,设备间位于半地下一层。 整个供暖系统全部由计算机实现自动控制,系统的操作除了工程师外,操作员也可以很容易操作整个系统的运行,这样就节省了大量的人力资源,并且整个操作过程可以在操作室进行,保证了整个操作的安全性。
       一、燃气锅炉供暖系统简介
       1、锅炉供暖系统工艺简介
       整个燃气锅炉供暖系统的工作流程为: 向燃烧器内供应天然气与空气的混合燃料,点燃后对锅炉内的水进行一次加热,同 时,锅炉内的进口与出口的水是通过水温造成的重度差进行循环, 将热水传输给需要供暖的区域,对循环回来的冷水进行加热。 整个系统主要由管道内水循环和锅炉燃烧两部分构成: 1)管道内水循环:自来水经过过滤软化处理以后,经由分水器进入供暖管道内部,送入锅炉中,进行加热后,经由换热泵管 网送至用户处用于取暖。 经由用户出散热后,经过换热站,再次经由循环泵管网送至锅炉内加热。 2)锅炉燃烧系统:由鼓风机向燃烧炉内输送一定比例的天 然气和空气,进行点燃后,对锅炉内的水进行加热。
       2、控制系统设计
       考虑到系统的安全性和稳定性,本次设计一种由 PLC 和触摸 屏以及组态软件 WinCC 共同控制的人机合作控制系统,同时实 现对整个燃气供暖过程的监控、监测、参数设定以及数据记录。 保证安全运行的同时也保证整个控制过程更加高效。 整个控制系统的结构如图 1 所示。
       
       锅炉控制是一个多输入多输出的系统,PLC 负责数据的采 集和控制,其中的被控变量一共有三个,燃气量、鼓风量和送水 量。 通过控制燃气比例阀的开度控制天然气的输入量、通过控制鼓风机的频率来判断空气的输入量; 通过控制进水口的开关开度控制进水量。 PLC 同时接受锅炉上的水位、压力和温度传感器, 通过模拟量数据模块读入数据, 通过这些来控制锅炉的运 行。 整个监控系统共有 97 个模拟量输入输出点;158 数字量输 入输出点。如表 1 所示。


       
       二、燃气锅炉监控系统的硬件设计
       本次控制系统采用 IPC-610H 为工控主机,S7-300 PLC和 ET200M 分站作为下位机的设备,中间用 PROFINET 总线相 连接;PLC 与三个 ET200M 分站之间采用 PROFIBUS 总线以树 形方式连接。 整个硬件设计图如图 2 所示。 本次系统选用的 CPU 是西门子的 315-2DP 模块;电源选 用 LRS-350 模块;数字量输入输出模块选用 16 通道的 SM321, 模拟量输入输出模块选用 8 路通道的 SM322 模块,并根据经验 把余量控制在 10%~15%。
       
       三、监控系统软件设计 整个监控系统软件由上位机软件 WinCC 和下位机软件STEP-7 两部分组成。 如图 3 所示:
       
       其中下位机软件设计采用西门子 STEP-7 编程软件进行子 程序的控制, 包括通信子程序; 控制子程序包括温度控制子程 序、压力控制子程序、燃气量控制子程序和采样子程序等;PLC主程序如图 4 所示。
       
       上位机监控软件采用 WinCC7.4, 工控机使用研华公司的IPC-610H,通过以太网与 PLC 程序相连接,将整个控制系统的 运行情况以动态形式显示出来。 监控画面包括参数设定区域: 操作员可以在监控室对监控系统的参数进行调整;报警区域:监控画面可以实时显示整个控制系统的运行情况, 当整个系统操作过程中锅炉压力、天然气浓度、送水温度以及回水温度不在设定范围内时,启动报警程序,工作人员对整个运行系统进行参数调整或 者急停等;数据报表:方便工作人员参考和查找历史数据,对整个系统运行过程把握更准确。 监控主页面如图 5 所示。
       
       本系统采用西门子 S7-300 和 WinCC 组态软件相配合,投 入使用以来,系统稳定,不但减少了燃料的浪费,还节省了大量 的人力,在保证设备高效运行的同时也保障了安全性。
       参考文献
       [1]房广海.燃气锅炉的发展与经济性比较[J].煤炭技术,2009,28(4):195
       [2]徐竟天,张甜甜,程瑞洲,等.基于 S7-300 PLC 的电镀恒温控制系 统设计[J].电镀与涂饰,2015,34(12):690-695
       [3]姜映红.基于 PROFIBUS 现场总线技术的啤酒发酵过程 PLC 自动控制系统[D].兰州:兰州理工大学,2006
       [4]任天翔.基于 PLC 的燃气锅炉供暖控制系统设计开发[D].北京:华 北电力大学,2016
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