郑绍元
攀钢集团工程技术有限公司特种工程分公司 四川省攀枝花市 617000
摘要 隧洞洞口上方是重载矿山公路,重型车辆流量大,且边坡是多年杂填土、砂土,施工时易造成边坡垮塌,地表开裂,公路塌陷,为有效防止偏压隧道开挖后,拱顶下沉急剧增大,隧洞净空收缩,掌子面失稳问题,采取管棚法+注浆+钢拱架联合支护,确保施工过程中无安全事故发生,加快施工进度,降低施工成本。
关键词 偏压;隧道;穿越;矿山公路
1.工程概况
接替库一期工程—隧洞工程,3号隧洞出口段属浅埋段,偏压,浅埋深度不足6米,公路上方有重载车辆通过,车流量较大,车辆重载运输,每台车辆载重80t,且运输车辆24小时不间断运行,对掘进施工造成较大风险。为确保施工安全和道路运行安全,对此段采取相应加固技术,确保隧道施工按期完成,降低成本。
2、大管棚环向间距选取
管棚法是沿开挖轮廓周线,钻设与隧洞(道)轴线平行的钻孔,而后插入不同直径的钢管,并向管内注浆,固结管周边的围岩,并在预定的范围内形成棚架的支护体系。其主要作用是:提高管周围的抗剪强度,现行支护围岩,把因开挖引起的松弛控制在最小范围内,其效果主要有梁效应和加固围岩效果。它可以作为大断面隧洞(道)、隧洞(道)进出口的辅助方法。
(1)围岩基本情况
隧洞进口段岩体为松散堆积体,由多年填土区,填土为粗砂土、小块石组成,结构松散,自稳性较差且顶覆盖层较薄。
(2)荷载确定
由于管棚仅为隧洞超前支护,主要由钢拱架及C25钢筋混凝土衬砌承载,因此设计时考虑垂直土压力及重车载荷:
式中:重度γ=20kN/m3(浅埋);内摩擦角φ=36°;隧洞宽度B=3.4m;隧洞高度H1=3.75m;隧洞埋深h=6~30m;粘聚力c=10kPa
经计算洞顶土压力:220KN/m2 (含汽车荷载)
计算管棚时竖向取覆土厚度(含汽车载荷)的1/3进行计算,q0=220KN.m/3=73KN.m选用。
(3)管棚设计计算
L=htan(45°-?φ/2)=3.75tan(45°-?36/2)=2m
M设计值=(1.2*0.9)*q0L2/8=(1.2*0.9)*73*2*2/8=39.42kn.m
每米4根,每根承担的弯矩:M1=M设计值/4=39.42/4kn.m=9.86kn.m
计算,符合Ф108×6性能要求。
因此,选用Ф108×6型号钢管,实际施工中间距可采用250mm。
3、钢拱架参数验算
(1)自然条件
经现场踏勘,隧洞出口位于多年填土区,填土为粗砂土,洞顶距山坡公路约6.5m。
隧洞开挖前,设计要求对隧洞四周土体进行注浆加固,注浆范围为隧洞宽度的3-5倍,隧洞左右两边注浆各15m左右,上部注至公路,隧洞底部注至基岩约13.5m长,10米深,隧洞外延箱涵方向注10m,宽度为4m。
(2)钢拱架几何参数:钢拱架高度3750mm,上部为三心拱,拱高1350mm,下部直墙段2400mm.钢拱架采用Ⅰ22b,材质Q235.
(3)计算简图:结构力学模型,工字钢强轴平行隧道轴线布置。
(4)计算工况:隧洞开挖过程中,洞顶公路有两台载重车辆同时经过,单车总重160吨。
(5)荷载计算:洞顶土压力:220KN/m2 (含汽车荷载),矩形分布。直墙土压力:80KN/m2(含汽车荷载),矩形分布。(粗砂¢=36°)
(6)钢拱架内力分析
按钢拱架间距250mm计算。计算结果如下图,M、N均为最大值。恒载分项系数1.2
三心拱 M=39KN.m N=192KN,直墙 M=36KN.m N=188KN
(7)钢拱架稳定性计算:
1)三心拱稳定计算参数:
h/l=1.35/3.6=0.375 L0=0.45×3.6=1.62m λ=l0/ix=162/8.78=18.5 ¢x=0.983
βmx=1 rx=1.05 A=46.50cm2 W1x=325.8cm3 (绕强轴x)
Nex=π2EA/(1.1λ)2=3.142×206×103×46.5×100/(1.1×18.52)=250×105N
N/Nex=0 N/(¢xA)+βmxMx/(rxW1x(1-0.8N/Nex))
=192×103/(0.983×46.50×100)+1×39×106/(1.05×325.8×1000)
=156N/mm2≤ 215N/mm2 (满足要求)
2)直墙段稳定计算参数
l0=2.4m λ=l0/ix=240/8.78=27 ¢x=0.968 βmx=1 rx=1.05
N/(¢xA)+βmxMx/(rxW1x(1-0.8N/Nex))
=188×103/(0.968×46.50×100)+1×36×106/(1.05×325.8×1000)=147N/mm2 ≤ 215N/mm2 (满足要求)
(8)平面外稳定性计算:设计要求钢拱架与管棚钢管焊接,钢拱架平面外稳定满足要求。
(9)验算结论:钢拱架强度及稳定性满足规范要求。
4、结论
偏压隧道穿越矿山公路施工技术,实施后取得了良好的效果。选择合适的管棚环向间距,成洞时安全可靠,成本最优;钢拱架受力分析,其强度、稳定性、刚度符合要求;注浆后改善土体性能,固结周边土体,达到成洞安全;有效保证掘进施工的安全,加快施工进度,工期提前15天。该技术成熟运用后,对今后此类施工提供了宝贵的理论和实践经验,可以在同行业之间可以相互借鉴、交流学习。
5、参考文献
(1)张伟宁;原有建筑物构筑物地基注浆加固[A];河南省土木建筑学会2010年学术大会论文集[C];2010年
(2)朱鹏军;高高;隧道钢拱架施工技术优化及质量控制研究[J];科技视界;2018年14期
作者简介 郑绍元,男,1978年9月,攀钢集团工程技术有限公司特种分公司,技术管理,高级工程师,矿业工程