炼化污水处理厂节能降耗措施及效果

发表时间:2021/7/22   来源:《城镇建设》2021年4卷8期   作者:朱露宝 陈洁 郑继强
[导读] 石油炼制和石油化工过程繁琐,是用水密集型过程,炼化企业污水复杂多样,
        朱露宝   陈洁  郑继强
        杭州育鸣环境科技有限公司 浙江省 杭州市  310000
        摘要:石油炼制和石油化工过程繁琐,是用水密集型过程,炼化企业污水复杂多样,化学需氧量高,烃类及其衍生物等难降解物质多,为了满足日益严格的污水排放要求,许多现有炼化企业的污水处理过程的能耗、药剂和人力等成本大大增加,因此节能降耗成为诸多企业内竞争的有效途径。本文对炼化污水处理厂节能降耗措施及效果进行探讨。
        关键词:降本增效;节能降耗;炼化污水
        1装置概况
        某石化公司原油加工量为1300×104t/a,污水处理厂设计规模为1000m3/h,包括污水处理系统、回用水处理系统、浓水处理系统等几部分。工艺流程示意如图1所示。
        
        图1  污水处理厂工艺流程示意图
        污水处理系统采用了“罐中罐+DCI隔油池+中和池+均质池+混凝絮凝池+气浮池+A/0生化池+二沉池+高密度沉淀池+后混凝池+V型滤池”的工艺技术路线,污水处理系统出水进入到回用水处理系统进行深度处理。回用水处理系统采用“臭氧接触池+生物滤池+V型滤池+超滤+反渗透”的工艺技术路线,系统出水进到除盐水站,经除盐水站处理后达到二级除盐水水质标准。浓水处理系统采用“前接触氧化池+反硝化滤池+生物滤池+GreenDAF气浮+砂滤罐+后接触氧化池+活性炭滤池”的工艺技术路线,对回用水处理系统反渗透浓水进行处理,处理后的浓水进行排放,排放标准按GB31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》一般限值执行。
        2主要措施
        2.1优化碱渣运行,降低酸碱消耗
        按照污水处理厂设计,上游装置排放的碱渣需排放至碱渣处理系统进行预处理,碱渣处理系统设计处理量为1.0m3/h,采用内循环生物氧化技术。通过预处理降低碱渣中COD等污染物,然后进入污水总入口与其他污水混合后由污水处理厂作进一步处理。碱渣进行预处理前为了保证微生物生长需投加硫酸将pH值降至8~10,而污水处理系统为了确保生化池氨氮去除,需投加氢氧化钠将气浮池出水pH值控制在8.5左右,酸和碱的投加增加了污水含盐量,同时酸碱用量也较大,不利于装置经济运行。通过化验监测,装置排放碱渣COD约为20000~30000mg/L,碱渣实际排放量约0.8~1.0m3/h,经计算若将碱渣直接加入污水中,污水COD仅增加40~60mg/L,对污水运行影响不大。为了减少酸碱消耗,增加管线将碱渣送至中和池作为液碱调节pH值使用,避免碱渣加酸、污水加碱的情况。该措施的实施,每月可减少30t硫酸和70t液碱。碱渣处理系统优化运行酸碱用量对比如图2所示。
        
        图2  污水处理厂酸碱用量对比图
        2.2积极采取措施,降低污水电耗
        ①利用罐中罐、事故水罐和均质池对装置排放污水进行缓存。根据上游装置污水排放量,及时调整污水运行负荷,当污水量小于300t/h时,污水处理系统按照单系列运行,减少运行设备,每月约有40%的时间处于单系列运行状态,每月节约电量15×104kW·h。
        ②根据生化池溶解氧情况,及时调整生化鼓风机运行,在确保生化池溶解氧不低于2mg/L的情况下,将生化鼓风机由两用一备调整为一用两备,每月减少生化鼓风机电量52×104kW·h。
        ③根据污水V型滤池出水COD情况,及时调整回用臭氧投加量,在污水V型滤池出水COD小于15mg/L时,降低回用单元臭氧接触池臭氧投加量,将臭氧投加量由设计的80kg/h调整至20kg/h,每月减少臭氧发生器用电量35×104kW·h。
        ④通过对回用生物滤池曝气方式进行调整,
        在确保回用生物滤池溶解氧不低于8mg/L的情况下,将回用生物滤池由连续曝气改为间断曝气,每月减少回用生物滤池风机用电量1.1×104kW·h。
        2.3根据水质调整加药量,降低药剂消耗
        ①对污水总入口硫化物进行监控,当总入口硫化物小于50mg/L时,停止中和池三氯化铁投加,减少三氯化铁用量。
        ②根据污水总入口COD情况,及时调整气浮池运行,在污水总入口COD小于300mg/L时,停止气浮池PAM和三氯化铁投加。
        ③监控气浮池出水和二沉池出水水质,及时调整碳酸钠投加,当二沉池出水碱度大于100mg/L时,停止碳酸钠投加,减少碳酸钠用量。
        ④对超滤出水余氯进行监控,确保超滤出水余氯在0.1~0.5mg/L的范围,根据监控化验结果,及时调整次氯酸钠投加量。
        ⑤加强中间水池ORP的监控,确保中间水池ORP在-300~300mV的范围,根据ORP监控数据及时调整亚硫酸氢钠投加量。
        ⑥对反渗透进行监控,确保反渗透进水pH值在6.0~6.5,及时调整盐酸投加量。
        ⑦优化反渗透杀菌方式,将反渗透连续投加杀菌剂的运行方式改为间断投加杀菌剂,减少杀菌剂用量。
        ⑧对反渗透进水硬度、碱度、含盐量等进行化验,对反渗透膜运行压差进行监控,在确保反渗透运行的情况下,将阻垢剂投加浓度由设计值5mg/L降至3mg/L,减少阻垢剂用量。
        ⑨监控反硝化进水总氮情况,根据总氮化验数据及时调整乙酸投加量,在确保污水外排总氮合格的情况下,将乙酸投加浓度由设计值320mg/L降至250mg/L,减少乙酸用量。通过以上措施,污水处理厂三氯化铁、PAM、次氯酸钠、盐酸、亚硫酸氢钠、杀菌剂、阻垢剂、乙酸等药剂用量大幅度下降,具体见表1。
        
        表1  污水处理厂药剂用量对比表
        2.4优化反硝化运行,延长运行周期
        ①优化反硝化内循环泵控制,由流量控制模式调整为恒滤速控制,避免反硝化低运行滤速导致滤床底部堵塞。
        ②增加滤池氮气排放措施,反硝化长时间会导致内部聚集大量氮气,从而造成运行过程跑填料,通过增加氮气排放措施,定期对反硝化产生的氮气进行释放,有效确保了反硝化运行。
        ③增加气水混和冲洗步骤,通过原有的冲洗步骤增加气水混洗,使反硝化填料反洗更加彻底,有效保证反硝化反洗效果。
        ④优化反硝化运行流量控制,避免反硝化运行负荷波动,有效保证了反硝化稳定运行。
        通过采取以上措施,实现了反硝化稳定运行,使反硝化滤池运行时间由初期8h提高至14h,有效确保了污水外排水质。
        3运行效益
        3.1节约费用
        ①通过对碱渣处理系统进行优化,每年减少硫酸用量360t、液碱用量840t,节约生产费用117万元/a。
        ②通过开展节能措施,大幅度降低污水处理厂电耗,每年可减少用电量1248×104kW·h,节约运行费用450万元/a。
        ③通过药剂投加量优化调整,三氯化铁、PAM、次氯酸钠、乙酸等用量大幅度下降,与设计相比较每年节约费用335万元/a。
        ④通过V型滤池、生物滤池、反硝化滤池反洗优化,每年减少滤池反洗废水14.64×104t,节约运行费用14.64万元/a。
        ⑤通过对反渗透化学清洗进行优化,反渗透运行周期由2个月延长至4个月,每年可增加反渗透产水约8×104t,节约新鲜水费用28万元/a。
        3.2运行成本
        污水处理厂设计运行成本为6.22元/t污水,通过采取节能降耗措施,污水处理厂实际运行成本为2.94元/t污水,与设计相比较减少了3.28元/t污水,污水处理厂运行成本对比见表2。
        结束语
        节约能源是我国发展经济的一项长远战略方针,也是我国的一项基本国策。污水处理厂是炼化企业的重要环保设施,在污水处理过程中消耗大量药剂和电能。
        参考文献
        [1]聂凡,吴百春,何东明,等.炼化污水处理厂降耗及资源能量回收模式探讨[J].工业水处理,2020,40(9):23-29.
        [2]王明旭.炼化企业节能降耗减污增效措施[J].中国设备工程,2015(7):74-75.
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