孙健翔 潘鹏
(中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院 山东东营 257017)
摘 要:CB251GB井组位于埕岛油田东部区块,是胜利油田埕岛东区产能建设项目地重点井组,目的开发馆陶组油藏。埕岛东区上部地层疏松、成岩性差,易发生缩径、垮塌,砂岩地层、断层及不整合面附近,易发生井漏。明化镇组、馆上段存在气层,井控风险高。CB251GB井组为大斜度密集丛式井组,与同台井和邻近老井有极高的交碰风险,井斜大、位移大、裸眼段长,导致摩阻扭矩高,井眼清洁、井眼轨迹控制难度大。本文针对CB251GB井组的钻井工程难点进行了密集丛式井组优快钻井技术应用,包括钻井工程设计优化、钻头优选、提速工具优选、BHA优化设计、密集丛式井防碰技术应用、井眼清洁工具优配套,获得了良好的应用效果。
关键字:埕岛油田;密集丛式井组;优快钻井;馆陶组油藏;井壁稳定;防碰
1 地层特点
CB251GB井组位于埕岛油田东部区块,构造位于埕宁隆起埕北低凸起埕岛东部区块,
本井组钻遇地层为平原组、明化镇组、馆陶组,埕岛油田东区馆上段油藏属于常压、偏高温系统,压力系数1.01MPa/100m,地温梯度3.85℃/100m。储层埋藏浅,压实差,胶结疏松,储层物性较好。储层孔隙度大,平均孔隙度32.0%,渗透率较高,平均空气渗透率在2209×10-3μm2,属高孔、高渗储层。。
2 优快钻井技术实践
针对CB251GB密集丛式井组的钻井工程难题,合理地进行钻头优选,钻具组合优化设计,采用有效的井眼清洁技术、使用高性能钻井液,采用先进可靠的定向钻井技术以及随钻测量技术等,可在一定程度上达到优快钻井的要求。
2.1 钻井工程设计优化
根据埕岛油田埕北251块的工程地质特征和开发要求,依据邻区邻井的实钻资料,本着地质工程一体化的总体思路,开展埕北251G密集丛式井组工程设计优化技术研究。从井身结构、井眼轨道设计、井网部署三个方面,分析钻井施工技术重点和难点,进行整体优化,实现设计参数的相互适应、协调统一。最终形成埕北251G密集丛式井组工程设计优化技术,从设计源头着手降低井眼清洁、轨迹控制、完井作业等施工的难度,有效预防井下复杂,以达到降本提效的目标。
2.2 钻头优选
(1)17 1/2″井眼钻头。根据施工要求,选用GA114三牙轮钻头。GA114采用滚动轴承结构,圆柱滚动体置于牙轮体凹槽内,加大了轴颈尺寸,止推轴承副表面分别进行减磨处理及硬化处理,具有承受较高钻压和适应高转速的能力。满足配合螺杆钻具使用的高转速要求和定向钻进高钻压呀求。使用该钻头,浅表层定向可以达到设计造斜率,保证了预定向的顺利进行,达到预期的防碰效果,保证了同台井轨迹安全。
(2)9 1/2″井眼钻头。选用S194J1钻头。该钻头使用以19mm优质复合片为主切削元件,保径长度为2″~3.5″刀翼表面敷焊高性能耐磨材料,增强钻头的耐磨性和抗冲蚀性;采用深刀翼短抛物线结构,井底流畅化设计,有利于岩屑的运移和防泥包;单排齿,低密度布齿,有效提高钻头的攻击性;具有抗回旋设计,增强钻头的稳定性,以提高机械钻速。本井组二开井段平均机械钻速达到66.67m/h,应用效果良好。
2.3 底部钻具组合优化设计。为保证MWD仪器测量准确性,减少轨迹误差应延长底部钻具组合的无磁环境,应至少达到18m。使用优化钻具组合,定向段造斜率达到设计要求,一开一趟钻完成率达到84%。二开稳斜段井斜微降,平均每百米需要滑动钻进15m来挑高井斜,该井组二开一趟钻完成率达到77%,有效减少了起下钻等非生产时间,大幅提高了钻井效率。
2.4 防碰措施
(1)井眼轨道进行优化设计
①先打外圈槽口再打内圈,外圈造斜点比内圈浅;②考虑到靶点方位多数在本井台南侧,南侧槽口造斜点比北侧浅,钻井时先打南侧再打北侧;③按靶点平台的东南或西南,把槽口分配在井台的东侧或西侧,保证同台轨道不交错。通过优化设计使得同台井造斜点梯次错开,降低已完井的一开套管对带钻井的磁干扰,有效降低了同台井交碰风险,大幅降低了一开钻进工作难度,并且预留施工空间,避免了井组施工后期轨迹无处可避的局面。④优化初始定向方向,结合甲方的地质钻探和成本控制需求,将二维轨迹优化为施工难度较低的三维轨道,通过预定向井斜、方位和最终井斜、方位的调整,使得sigma=2的情况下设计轨道分离系数均大于1。
(2)提高井眼轨迹计算精度
①选用高性能MWD仪器,减小测量误差。一开井段的松软地层主要依靠水利破岩,排量达到60-70L/s,选用QDT保证稳定性。二开井眼尺寸较大,需要较高的排量保证井眼清洁,需达到50L/s,且地质设计提示可能存在断层发生楼市,选用防卡防堵的APS脉冲器,可进行随钻堵漏。②延长MWD测斜仪器所处的无磁环境,有条件的情况下要达到18m以上,目的是为了减少铁磁性钻具的轴向磁干扰,避免测量数据不准确。③准确记录测点位置。进行测斜时司钻将钻头位置报给定向工程师,定向工程师准确记录测点钻头位置,准确计算测斜零长,要注意每趟钻底部钻具组合发生变化时要注意重新计算零长。④严格按照测斜操作规程测斜。在保证井下安全的前提下,打完一个立柱上提两米,待钻具完全停稳后停泵,等待1分半到两分钟后开泵测斜,期间要保持钻具不活动。测点间距要按照局标准选取。⑤大位移井使用陀螺多点测斜仪进行投测验证。
(3)细化施工措施。现场建立防碰提示表,保证带班干部、技术员、司钻人手一份,标记防碰单根,并且定向工程师提前通知警示。最终本井组的每口井都完成了设计钻探目的,获得较好的油气显示。对比MWD和陀螺测斜数据发现吻合率高达96.7%,为精确中靶提供了有力支撑。
2.5 大斜度井眼清洁技术
通过提高泥浆携岩能力、提高固控设备工作效率、优选合理的井眼清洁工具,达到良好的井眼清洁效果,减少井下复杂工况,提高起下钻作业和下套管作业的时效。
(1)优化钻井液性能,提高携岩能力和润滑性能
①精细统筹组织岩屑箱,保证除砂器、离心机等固控设备的全程使用,也避免采用置换钻井液的方式,造成浪费。②利用高分子包被剂对土相的吸附絮凝作用,在离心机中直接沉降,配合高钙氯化钙钻井液体系,实现离心机辅助絮凝,提高离心机的固液分离效果。③振动筛使用到140目,降低水泥浆固相,密度控制在设计范围。④二开前适当控制失水,避免套管鞋大肚子和上部井段井眼过大导致的砂子“宿存”。⑤氯化钙使用阶段采用包被剂胶液维护,提高了絮凝效果,避免了转换期间的大起大落.⑥失水控制根据地层需要和短起下同步。按策划要求进行稠塞和稀胶液的携带冲刷,短起下前进行封井。⑦现场泥浆工程师和泥浆工配合,保证快速钻进期间有人监管,防止了泥浆性能变差再处理。
(2)优选井眼清洁工具
屑堆积成床是影响水平位移延伸的关键因素之一。表明当井斜角大于45°,钻井液排量大于60 L/min时,岩屑床破坏器的清洁效果最佳[3]。通过模拟分析,确定了距离钻头700m和1400m的位置设置钻杆式岩屑床清楚工具,CB251GB井组中三口位移超过2800m的井在井深超过3500m之后仍可以进行滑动钻进,摩阻140~180kN,证明应用效果良好。
3 应用成果
(1)优选PDC钻头提速效果明显。本井组二开井段平均机械钻速达到66.67m/h。(2)井组全部13口井全部按照设计要求中靶,均获得较好的油气显示,较好地完成了甲方地钻探目的。(3)施工过程中没有发生卡钻、井眼交碰等井下复杂和事故,井径扩大率均小于10%,电测一次成功率100%,有效缩短了建井周期,降低了钻井成本,油气层保护效果明显。
(4)本井组连续两次打破胜利油田历年海上施工井的最大水平位移记录,获得甲方好评。
参 考 文 献
[1] 黄立. 关于PDC钻头破岩效率的研究[J]. 华东科技:学术版, 2013, 000(004):P.1-1.