贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂
摘要:对我厂ZB45D细支包装机,就商标纸盖舌涂胶方式为机械“涂胶”所导致的“甩胶”及“多胶”等问题进行分析。相较于普支烟,细支烟商标纸盖舌较长,涂胶质量好坏直接关系到最终产品质量。就细支包装机商标纸盖舌涂胶系统进行升级改造,由传统的机械上胶改造为电气“点胶”从而有效的解决生产过程中盖舌上胶时产生的“甩胶”及“多胶”等问题。改造后的上胶系统点胶精准、上胶量均匀、维护方便、节约乳胶、商标纸输送通道不易积胶等优点。
关键词:ZB45D细支包装机;涂胶系统;商标纸盖舌;512-DC-RC PLC
引言
根据我厂生产细支爆珠卷烟的需求,需要将普支包装机改为细支包装机。据了解,较普支烟商标纸不同,细支烟商标纸因盖舌长,商标纸上胶点及输送通道等不同,采用原有通过机械上胶盘对盖舌进行涂胶,生产过程中经常发生胶盘上胶水因离心力作用产生“甩胶”现象,导致盖舌处多胶点、盖舌溢胶、输送通道易积胶垢导致频繁停机、乳胶和商标纸等原辅料消耗居高不下等问题,同时维护保养频繁,调整不方便的缺点。
1.ZB45硬盒包装机组YB45小盒成型机工艺流程简介
如图1所示,烟支经过烟支通道被排列成7-6-7或10-10后进入2号轮包上铝箔纸,在4号轮的内框纸正好包裹在铝箔纸外部进入5号轮;另一侧商标纸库中的商标纸经过输送通道在⑿机械上胶系统处对商标纸盖舌进行上胶,上胶后经过输送带在⒁商标纸两侧上胶系统处进行两侧上胶并进入5号轮包裹没有商标纸的烟包;最后经过7号轮的烘烤后8号轮会将成品的烟包输送到成品输送带上进入下一道工序。
图1 ZB45硬盒包装机组YB45主机工艺流程
2.盖舌机械上胶存在的问题
2.1)盖舌机械上胶的过程
图2 盖舌机械上胶原理图
原有上胶系统通过机械上胶盘对盖舌进行涂胶,商标纸在输送带夹持下向前输送,当商标纸到达上胶装置时,通过上胶装置的上胶压轮的压力,迫使商标纸盖舌硬性地将涂胶轮表面附着的乳胶“蹭走”,最后由模盒继续输送至下道工序。图2、图3盖舌位置示意图,盖舌位置位于商标纸的最顶端,细支烟包装纸较普支烟包装纸盖舌更长,如果上胶情况不好更容易出现质量问题。商标纸盖舌上胶装置的涂胶原理如图4,图5为商标纸盖舌上胶流程图。
图3 盖舌上胶流程图
2.2)盖舌机械上胶带来的影响
(1)胶量无法精确控制产生流胶,造成胶点位置偏移,上胶质量难以保证,在生产过程中由于涂胶轮表面容易堆积乳胶,把大量的乳胶带到小盒上,既浪费乳胶又影响小盒外观质量。
(2)机械上胶方式,乳胶消耗量大。由于储胶盘不是密封的,乳胶暴露在空气中,表面容易干结产生胶皮,两三个小时后就需要人工清理,造成乳胶的浪费。
(3)当上胶处缺少商标纸时涂胶轮依然工作,会将胶打在上胶压轮上,造成通道积胶。
(4)上胶系统需要经常更换胶辊、轴、轴承座、涂胶块、齿轮等零件。
(5)胶辊和储胶盘每天夜班需要专门的人员进行清洗,加大操作工人的劳动强度,储胶盘中剩余的乳胶被冲洗掉,造成乳胶浪费并污染环境。
(6)因商标纸通道容易积胶垢导致频繁停机,商标纸损坏或污染,使商标纸消耗居高不下。
3.改造方向
原上胶系统通过涂胶轮对盖舌进行涂胶,会造成输送通道积胶、商标纸污染和损坏等负面影响。现改造的方向如下
(1)将涂胶轮更换为气缸推动的胶枪,胶枪打胶相较于涂胶轮,上胶点更精准可控,上胶量小且输送通道不易起胶垢;
(2)取消储胶池设计,储胶池暴露在空气中易起胶垢,影响上胶质量,现改为钢丝网骨架胶管连接胶枪,即减少了胶垢的产生,又保证了上胶质量。
(3)增加一个商标纸到位检测和一个盖舌折叠机构动作检测,当上胶处没有检测到商标纸时,胶枪不进行点胶动作,即不污染输送通道,也不污染其他商标纸。
(4)使用PLC进行精准控制,精准控制出胶量,也可以控制点胶动作,操作更方便,快捷。
4.主要器件选型及项目改造
4.1)PLC选型
目前市面上PLC可选型号较多,根据车间常用件PLC库存情况,该系统输入输出点位,选择西门子S7-200及金钟穆勒easy系列512-DC-RC足够,S7-200 PLC在300元人民币左右,且我厂库存充足,但该PLC编程和调整参数不便,需要西门子专门编程软件进行编程和参数调整,如增加HMI,势必又增加了系统的复杂程度。金钟穆勒easy系列512-DC-RC售价在700元人民币左右,同时库存充足,该PLC集编程输入单元、显示单元、储存单元、处理单元、I/O单元于一体。该型PLC可靠性高、编程容易、组态灵活、输入/输出功能模块齐全、安装方便、运行速度快,能够方便快捷的实现编程及控制,比一般可编程序控制器更经济。
西门子S7-200 PLC 金钟穆勒easy系列PLC
图4 西门子S7-200 PLC与金钟穆勒easy系列PLC示意
4.2)同步开关选型
根据经济性和实际使用场景,以及结合我厂普遍使用检测类型,因商标纸为非金属,且纸较薄,同步开关1(商标纸存在)检测可使用电容式接近开关和光纤放大器开关,而电容式接近开关一般检测距离较短,调整不便,且检测如离商标纸太接近,容易导致误触发、与商标纸干涉,综合考虑安装位置限制及调整方便,选择光纤放大器检测较为合适。同步开关2(点胶触发信号)因采集折叠压板信号,该板为金属,且位置固定,故选择电感式接近开关。
电感式接近开关
光纤式检测
图5 电感式接近开关和纤式检测示意
4.3)改造内容
针对以上缺点,对原涂胶系统进行升级改造,新系统由PLC(可编程逻辑控制系统)、供胶管、胶枪、电磁阀、接近开关、光电检测等部分组成。图6为改造前实物图。图7为改造后实物图。
4.3.1)控制系统结构
金钟穆勒easy系列512-DC-RC可编程逻辑控制器,该PLC集编程输入单元、显示单元、储存单元、处理单元、I/O单元于一体。该型PLC可靠性高、编程容易、组态灵活、输入/输出功能模块齐全、安装方便、运行速度快,能够方便快捷的实现编程及控制,比一般可编程序控制器更经济。
4.3.2)PLC梯形图
① I1————I2—TT1
② T1——————[Q1
4.2.3)PLC梯形图详细说明
① 主机在运行时同步开关I1(商标纸存在检测)得电,且同步开关I2(点胶触发信号)得电时时间继电器T1接通,0.02s后时间继电器失电断开,停止点胶。
② T1得电接通,继电器Q1得电,电磁阀得电执行点胶。
图6 改造前实物图
图7 改造后实物图
4.3.4)同步开关
图8 商标纸存在检测
图9 盖舌折叠机构动作检测
该上胶系统有两个同步开关,图13的同步开关的作用是检测上胶位置有无商标纸,由光纤和放大器组成。目的是当检测到商标纸时才点胶,无商标纸时不点胶。图14的同步接近开关为点胶执行输入信号,当检测到盖舌折叠机构折叠到位时执行点胶动作。两个同步开关的设计,保证系统在满足有商标纸且盖舌折叠机构折叠到位时执行点胶动作,否则不会触发上胶动作,避免了无商标纸时将胶点涂到商标纸盖舌涂胶压板上,产生压板及商标纸通道积胶,污染商标纸、商标纸堵塞等故障。
4.3.5)电磁阀
根据需要选用我厂普遍使用较多的小包及条包美容器使用的费斯托MHE3-MS1H-3型号电磁阀,图15为MHE3-MS1H-3电磁阀实物图,该电磁阀有以下几个优点:
(1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。
(2)系统简单,便接电脑,价格低廉。
(3)动作快递,功率微小,外形小巧。
(4)备件便于统一购买,安装容易,维护简单。
图10 MHE3-MS1H-3电磁阀实物图
4.3.6)执行系统结构
执行系统包含气缸、胶枪、胶管、机械支撑机构等。根据需要选择合适的型号和材质以满足生产及质量需求。图14为执行系统实物图。
图11 执行系统实物图
4.3.7)气缸
根据需要选择的气缸型号为SMC的CQ2B20-5S薄型气缸,其中CQ2时薄型气缸,B是通孔标准型,20是气缸缸径,5是气缸行程,S是表示气缸内内置磁环。图17为CQ2B20-5S薄型气缸实物图。这种薄型气缸的优点是:
图12 CQ2B20-5S薄型气缸
(1)轴向尺寸短,行程短,外形紧凑,输出力大,适合应用于空间狭小的场合中。
(2)结构轻巧,外形美观,能承受较大的横向负载,无需安装附件就可直接安装于各种夹具和专用设备上。
(3)结实耐用,不易损坏,更换方便。
4.3.8)胶枪
胶枪根据实际情况选择的是和我厂的条盒上胶系统相同的上胶枪,此胶枪结实耐用,抗腐蚀,且统一型号便于后期的更换和维护。
图13 胶枪实物图
4.3.9)胶管
胶管根据需要选择我厂普遍使用的钢丝网骨架胶管,如图17所示,这种胶管有以下优点:
(1)经久耐用,使用寿命长。
(2)抗腐蚀性能好,不易破损。
(3)抗压能力不错,不会出现管身折叠的现象。
图14 钢丝网骨架胶管实物图
4.3.10)机械支撑机构
因我厂所属行业为食品行业,故经综合考虑机械支撑机构的底座采用原机所带的底座,整个商标纸上胶系统机械支撑机构的支座则选用5.5mm厚的不锈钢钢板,图18为机械支撑机构设计图。不锈钢钢板有以下优点:
(1)耐高温,抗氧化,耐腐蚀,经久耐用。
(2)表面美观,清洁,光洁度高。
(3)不用做表面处理,维护简单。
(4)强度高,不易变形。
(5)焊接性能好。
图15 机械支撑机构设计图
4.4)供胶系统
供胶系统依旧采用原机自带的供胶系统,但胶管更换为实用性更高的钢丝网骨架胶管,图19为供胶系统实物图。
图16 供胶系统实物图
5.改造后的运行效果
经过长时间的跟踪使用和记录,该喷胶系统完全可以替代原装置,且上胶质量、效果远好于原系统,且大大节约了乳胶使用量。下列表格为改进前和改进后的乳胶使用情况。
表1 改进前4台细支包装机组乳胶使用情况 3150大箱/月
表2 改进后4台细支包装机组等效产量乳胶使用情况 3150大箱/月
此上胶系统与原上胶系统相比优点如下:
(1)保证商标纸上胶质量。因为上胶的动作是通过电气控制的,避免了因零件磨损带来的上胶不均匀,乳胶外溢等问题。另外上胶的位置及胶线长短,可以通过微电子控制器精确调整,从而保证商标纸盖舌上胶质量,避免了市场信息反馈。
(2)原机的涂胶系统不是密封的,胶盘内胶水的多少是通过液面检测开关来当接近开关进行控制,当液面检测开关检测到无胶信号时,就会接通电磁阀进行加胶。而由于胶盘不密封,胶盘的最上层容易结一层干胶,而它不会因胶轮的滚动脱离接近开关的工作范围,使接近开关一直错误认为胶是满的,不加胶,结果导致条盒上涂不上胶,从而造成质量问题。而现在我们的喷胶系统胶桶为全密封的,就不会有干胶出现,在胶桶液位低时系统会显示乳胶液位低。
(3)降低乳胶消耗。由于上胶位置和胶线长短可以通过控制器进行调整,所以商标纸上胶量可以精准控制;该系统乳胶在整个工作过程中,始终处于密封状态,避免了因乳胶表面水分蒸发造成的胶皮和干胶;而且该喷胶系统在平时生产时,不需要清洗,每年只需要停产检修时进行清洗,就避免了因清洗胶辊、储胶池造成的乳胶浪费。
(4)系统控制设计合理可靠。使用的PLC、供胶管、胶枪、电磁阀、同步开关、缺商标纸检测等元件安装合理,就目前观察来看,整套盖舌上胶系统性能稳定可靠。
(5)维修、保养简单,调整方便。盖舌上胶的位置设置方便,通过在操作界面菜单中,按设置键就进入了参数菜单。调整PLC中的参数即可。胶量的大小可以通过调整上胶时间来实现。
(6)减少操作工的劳动强度和节省夜班清洗胶缸及胶棍的时间。因该喷胶系统不容易带胶,输送通道很难积胶,不需要操作工清洁。夜班收尾后,不需要专门人员对胶盘及胶辊进行清洁。还避免了因清洁对环境造成的污染。
(7)该上胶系统设计有商标纸存在检测。当上胶位置没有商标纸时,不会触发上胶动作,避免了积胶现象的产生。
(8)输送通道不再会因为积胶导致通道堵塞,而使商标纸损坏,降低了辅料消耗。
(9)从节约用胶量角度考虑,新型盖舌喷胶系统比原来的机械上胶方式可节约用胶2/3左右。改造后我们做过跟班记录,节约效果有目共睹。
(10)此商标纸盖舌喷胶系统可适用于美式、欧式条盒纸,并可根据用户要求增减喷胶点数量及胶点大小。
6.改造后的经济效益
消除了因上胶不良带来的烟包外观的质量隐患,避免了市场信息反馈;降低了乳胶和商标纸的消耗;节约了大量的人力成本,为操作工节约了大量的生产时间;降低了停机次数,增加了生产效率;为企业降低了生产成本。
7.结论
通过对细支包装机商标纸盖舌上胶系统的改造,消除了商标纸外观的质量缺陷和隐患,并较好的降低了乳胶和商标纸的消耗。且该套喷胶系统效果优于原系统,还可以提高设备效率,降低消耗和生产成本,减少人力、物力的投入,可完全替代原上胶系统,有较高的推广使用价值。并已在贵州中烟公司内生产细支烟的烟厂开展了推广应用。
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