优化科学调度 加大节能减排

发表时间:2021/7/26   来源:《基层建设》2021年第13期   作者:闫小军
[导读] 摘要:近年来国家大力提倡节能减排政策,科技创新成为关注的焦点。
        陕西省天然气股份有限公司  陕西省西安市  710016
        摘要:近年来国家大力提倡节能减排政策,科技创新成为关注的焦点。公司也随着长距离输气管网和下游用户的不断增加,加强科学优化的管网运行和加大节能减排的措施下,不断提高管网输送效率和控制管网输差在合理范围之内,才能确保安全平稳输气。
        关键词:科学调度;节能;减排;措施
        一、管网现状
        1.气源点及供应能力
        我公司现有管道气资源点8处,其中中石油4处(长庆油田第一净化厂、第三净化、第四净化厂、第五处理厂),国家管网集团2处(西二线高陵分输压气站、中贵线陇南分输站),延长集团2处(姚店末站、榆能化末站)。
        2.应急供气资源
        目前向公司应急供气的资源单位有陕西液化天然气公司、延长集团。
        3、管网建设情况
        截至2020年10月底,公司已建成投运的管道有干、支、专线及联络线管道共计46条,总里程3592公里,公司已建设场站76座,阀室111座,具有分输功能且已向用户供气的场站71座。
        4、压缩机情况
        目前公司已建成投运压气站10座,压缩机组30台(套)。
        二、管网运行分析
        1、管网压力监控
        调控中心利用SCADA系统实时监控各站点压力,使管网压力运行在正常指标内,防止管道超压运行。为确保运行工况安全稳定,选取关键场站压力作为管网主要监控点。
        2、管存控制
        天然气长输管道管存与供需平衡之间的关系,综合考虑天气变化、上游进气、用户用量和运行配置方式等影响因素,根据《关于下发输气管道生产运行工艺指标的通知》相关要求,确定合理的天然气长输管道管存控制范围,使长输管网在设计压力范围内运行,确保供气工作安全、平稳进行。
        三、科学优化,节能减排
        1、随着靖西一、二、三线联络线管道(简称;南、北联络线)相继投运、西二线高陵分输压气站和中贵线陇南分输站增量供应,长输管网运行工艺调配灵活性和供气保障性进一步增强。
        2、在实际运行中,为保障管网系统的持续、平稳、安全运行,需根据管网运行及用户用气情况适时提前启动压缩机组,保证管网压力及管存与输气规模同步增加。
        根据靖西三线管径大、压降小、输气能力大但机组功率高的特点,分别采用“模式一:靖西三线输气为主、靖西一二线输气为辅”和“模式二:靖西一二线输气为主、靖西三线输气为辅”的不同工艺运行方式,在满足各场站供气压力需求的基础上,使运行的压缩机所需总功率最小,使管网运行更加优化。
        3、积极对接上游资源单位落实各资源点匹配供应情况,进一步科学调度工作,适时调整匹配压缩机组,优化管网运行工艺,2020年冬靖西一二线日最高输气负荷达94.6%,靖西三线日最高输气负荷约90%,与前一年基本持平。康汉线日最高输气负荷较往年大幅增加至80.7%,宝汉线利用反输运行工艺首次实现“南气北上”,将陕南地区富余气量向关中地区补充,反输工艺运行负荷达95.5%。
        由于咸宝线、西渭线和西商线与关中环线并网后,输气能力明显提升,满足用户需求。并在突发事故应急状态下,能够切除事故段,启用管道互联互通状态下,确保向各用户连续平稳供气,使整个管网系统供气保障能力可靠,管网运行的安全可靠性得到充分发挥。
 
        四、目前管网存在问题及解决措施
        1、首站缺少有效的进气量控制措施
        针对上游资源单位供应量与下游用户用气量不匹配的情况,通常利用长输管网管存予以平衡调整,但管网存储能力有限,尤其在管网管存已达到运行高限且协调上游资源单位主动减量无果的情况下,仍存在上游资源单位超计划供气或超用户需求供气,但各首站仅能通过调整压缩机组运行负荷尽量减少接气总量,难以做到按照实际用气需求精准接气,严重影响长输管网及压缩机组运行安全。
        措施:场站进行设备升级改造,具备节流和控制功能。
        2、城网存在输气瓶颈,用气负荷不均
        由于个别下游城市燃气企业由公司多个场站开口接气,可实现多站点同时供应,在冬季高峰前,公司多次要求各用户完善城市管网建设,消除输气瓶颈,匹配上游场站供应能力均衡接气,并在冬季高峰期间根据相关场站及管道供气能力,严格控制各场站供气量。但由于以上用户城网建设存在瓶颈,各区域用气负荷不均衡,且其自身储气调峰能力薄弱,为保障民生用气安全,致使我公司相应场站供气负荷不均。
        措施:下游燃气企业完善管网建设,消除输气瓶颈,加快与公司相应分输场站连头接口,提升接气能力。
        3、储气调峰能力薄弱,设备冲刷严重
        按照国家有关文件要求,城市燃气企业应主动承担辖区日、小时储气调峰责任,充分利用储气调峰设施、城市管网的储气能力及LNG应急气源进行削峰填谷,但目前各下游城市燃气用户仍主要依托长输管网进行日、小时调峰,尤其在每日早晚用气高峰时段,用户瞬时气量短时大幅增加,由于下游城网调峰能力严重不足,城网压力快速降低,导致长输管网场站供气压力随之降低并长时间低压运行。
        4、设备设施运行故障偶发
        经统计,2020年冬高运行期间设备设施出现漏气情况4次;出现线路截断阀自动关断情况2次;出现压缩机组故障停机28次。随着设备设施运行时间的不断增加,各类故障时有发生,保障设备设施运行安全仍是安全生产运行的基础关键。
        措施:加强场站巡检力度,杜绝“跑冒滴漏”等现象,进一步提高设备保养力度。
        五、结束语
        在日趋成熟的长输管道运行下,如何利用现有资源,不断进行科学调度,优化工艺调整,充分加强场站的节能减排措施,才能确保管道安全平稳运行,从而为上下游用户提供高质量的供气服务,减少输气过程中的损失,最大限度延长管道的使用寿命,提高企业运营效益。
        参考文献:
        [1]刘武,张鹏,刘祎等.天然气管网优化调度方法研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2009,(03).
        [2]张旭东.天然气长输管道的节能措施分析[J].石油石化节能, 2013, 11: 10-11+59.
        [3]王遇冬.天然气的处理与加工工艺,北京:石油工业出版社1999:91-92.
        [4]王莉,庄建远,檀建超.对加快发展我国天然气供气调峰设施的思考[J].国际石油经济, 2005,13(6):32-36
 
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