常减压装置压力容器腐蚀类型分析与检测

发表时间:2021/7/28   来源:《中国科技信息》2021年9月上   作者:邱焕利
[导读] 常减压装置是原油进行一次加工的第一道工序,是将原油分馏成汽油、煤油、柴油、蜡油、渣油等组分的加工装置。

胜利油田石化总厂  邱焕利  山东东营  257000

摘要:常减压装置是原油进行一次加工的第一道工序,是将原油分馏成汽油、煤油、柴油、蜡油、渣油等组分的加工装置。该装置操作是否平稳影响整个石化企业的正常生产,因而被人们称为石化企业的“龙头”装置,也是设备腐蚀最为严重的部位。近年来伴随着油田的深度开采,原油重质化、劣质化程度不断加深,原油中硫、酸及盐含量日益增加,使得石化企业的设备腐蚀更加严重。
关键词:常减压装置;设备腐蚀;检测技术
        1常减压装置主要腐蚀类型
        通常来讲,常减压装置的腐蚀主要集中于低温轻油部位和高温重油部位,这方面的研究也多有报道。
        1.1低温部位的HCl-H2S-H2O型腐蚀
        低温部位主要存在的是HCl-H2S-H2O型腐蚀,这主要是由于含盐引起的。当氯化氢、硫化物、水蒸气进入低温部位时,水蒸气开始冷凝,并凝结在金属表面,溶解了氯化氢形成盐酸溶液,此时由于水量极少,产生强烈的腐蚀作用,腐蚀反应按下式进行:首先是无机盐的水解:MgCl2+2H2O→Mg(OH)2+2HCl;CaCl2+2H2O→Ca(OH)2+2HCl然后:Fe+2HCl→FeCl2+H2;FeS+2HCl→FeCl2+H2S;由于H2S的存在,又引起下列反应:FeCl2+H2S→FeS+2HCl;;Fe+2HCl→FeCl2+H2;FeS+2HCl→FeCl2+H2S当H2S存在时,可对该部位的腐蚀加速,构成HCl-H2S-H2O型循环腐蚀。
        1.2高温部位的H2S-S-RCOOH型腐蚀
        高温部位主要存在的是H2S-S-RCOOH型腐蚀,这主要是活性硫和环烷酸引起的。高温硫腐蚀主要是硫化氢、硫醇和单质硫腐蚀,而这些物质大多都是其他硫化合物分解的产物,这些物质在大约300~400℃时能直接与金属发生化学反应:Fe+H2S→FeS+H2;Fe+RCH2CH2SH→FeS+(RCH=CH2)+H2形成的硫化亚铁在金属表面会形成比较松散的保护膜,受高速流体冲击后,腐蚀层容易破坏脱落,新的金属表面又暴露于介质中使腐蚀继续。在340~400℃时,硫化氢可分解产生单质硫,其活性比硫化氢更强,促使腐蚀加剧。环烷酸一般在低温时腐蚀并不强烈,一旦沸腾,特别是在高温无水环境中,腐蚀最激烈,腐蚀反应按下式进行:Fe+2RCOOH→Fe(RCOOH)2+H2;FeS+2RCOOH→Fe(RCOOH)2+H2S由于Fe(RCOO)2是一种油溶性腐蚀产物,能为油流所带走,因此不易在金属设备表面上形成保护膜。即使形成硫化亚铁保护膜,也会因与环烷酸发生反应,而完全暴露出新的金属表面,使腐蚀继续进行。统计资料和试验研究均表明,当原油酸值大于0.5mgKOH/g时,温度在270~280℃和350~400℃,环烷酸腐蚀最严重。环烷酸腐蚀具有鲜明的特征,在原油的高温高流速区域,环烷酸腐蚀呈锐缘的流线状沟槽,在低流速区域,则呈边缘锐利的凹坑状。由于环烷酸具有这种特殊的腐蚀形态,通常的工作环境为压力容器或管道,且对钢材具有较高的腐蚀速率,所以特别危险。
        2常减压装置压力容器的全面检验
        在常减压装置中,电脱盐罐、闪蒸罐、常压塔、常压汽提塔为关键设备。某石化厂常减压装置由国内设计,在第一次停工检修中,通过对常减压装置压力容器出厂原始资料进行初步审查的基础上,根据失效模式,制定压力容器全面检验方案。根据检验方案,对电脱盐罐、闪蒸罐、塔器、冷换设备、其他罐类压力容器进行了全面检验。
        2.1塔器
        (1)常压塔
        常压塔上部材质为20R+0Cr13A,下部为20R+00Cr17Ni14Mo2,塔顶的操作压力为0.14MPa,操作温度为157℃,该操作条件可提高塔顶温度使露点腐蚀后移,以避免塔顶低温露点腐蚀;常压塔底部操作温度为350℃,该操作条件下主要腐蚀机理为高温硫化物和环烷酸腐蚀,但由于设备材质为复合板,复层材料为00Cr17Ni14Mo2,能很好地预防腐蚀。


经检查,复合板复层完好,塔盘、浮阀完好,塔顶无明显腐蚀,常二线、常三线抽出口集油箱变形严重;壁厚无明显减薄;经渗透检测,未发现超标缺陷。
        (2)常一线汽提塔
        常一线汽提塔材质为16MnR,操作压力为0.17MPa,操作温度为192℃,代表性介质为常一抽出油,根据有关分析,该操作条件下基本无腐蚀机理。经检查,设备内壁有锈垢;壁厚无明显减薄;经磁粉检测,未发现超标缺陷。
       (3)常二、三线汽提塔
        常二、三线汽提塔材质为20R+00Cr17Ni14Mo2,操作压力为0.17MPa,操作温度为240℃(上部)/305℃(下部),该操作条件下主要腐蚀机理为高温硫化物和环烷酸腐蚀,但由于设备材质为复合板,复层材料为00Cr17Ni14Mo2,能很好地预防腐蚀。经检查,复合板复层完好,塔盘、浮阀完好;壁厚无明显减薄;经渗透检测,未发现超标缺陷。
        2.2冷换设备
        本次检修共检查冷换设备82台,无损检测发现严重缺陷情况分析:材质为碳钢或低合金钢的换热器:管板表面存在大量淤泥,管口处结垢明显,部分换热器防冲板下游管束已被沉积物堵死,部分换热器管口结垢呈褐色、污泥状,部分管束存在变形。材质为复合板的换热器:管板表面基本不存在淤泥,管口无结构现象。所有冷换设备壁厚无明显减薄;经表面无损检测,发现8台有表面裂纹,2台接管处存在未焊透。本次检修发现装置中15台热媒水换热器腐蚀比较严重,并对其中共7台换热器管束进行更换,对部分冷却水换热器的管板以及管箱表面进行了防腐涂层处理。
        2.3罐类
        (1)电脱盐罐
        设备材质为16MnR,操作压力为1.62MPa,操作温度为142℃,有保温层,介质为原油、水、破乳剂,腐蚀性介质有少量水、H2S,综合考虑上述条件主要腐蚀机理有硫化物应力腐蚀开裂、盐酸腐蚀,敏感性低。经检查,设备内表面无明显腐蚀;壁厚无明显减薄;经磁粉检测,发现接管角焊缝外表面有超标缺陷,经打磨已消除。
        (2)闪蒸罐
        设备材质为16MnR,操作压力为0.31MPa,操作温度为158℃,有保温层,介质为原油、油气。经检查,闪蒸罐进料旋流式进料分布器螺栓松动,设备内表面无明显腐蚀;壁厚无明显减薄;经磁粉检测,发现内表面有超标缺陷,经打磨已消除。(3)其他罐类设备,除减顶气胺接触罐D204有明显腐蚀外,其他均无明显腐蚀,壁厚无明显减薄。经表面检测,未发现超标缺陷。
        3检验结果分析
        根据常减压装置压力容器的使用情况、失效模式制定检验方案。通过全面检验,发现部分缺陷是制造遗留问题,所以压力容器的制造监督检验必须严格把关,进一步提高监督检验工作的有效性,避免把缺陷带到使用环节。对于低温轻油部位,为做好设备的防腐工作,装置采用的中和剂和缓蚀剂两种,根据UOP炼厂操作经验,塔顶罐切水的PH在5.5~6.5之间,腐蚀是最小的。装置根据原油性质变化和化验结果,调整中和剂的注入量,保证PH在范围之内,同时调整缓蚀剂的注入量,保证铁离子的含量在3mg/L以下,从而确保低温轻油部位较好地预防了防腐。对于高温硫腐蚀和环烷酸腐蚀,由于工艺防腐技术尚不成熟,现在多采用通过选耐蚀材料进行材质升级的办法来防腐。装置高温部位均采用316L不锈钢,很好地预防了腐蚀。
        4结束语
        通过采取相应的措施,严格控制各项防腐蚀指标,常减压装置能长周期运行达到3年以上。同时说明国内已经具备10Mt/a常减压装置的设计能力,整体设计水平已经达到国内先进水平。
参考文献:
[1]中国石化设备管理协会.石油化工装置设备腐蚀与防护手册[M].北京:中国石化出版社,2001.
[2]张艳玲,郑俊鹤,刘小辉.常减压装置主要腐蚀机理分析与防护措施[J].安全技术,2019,10(2):15-17.
[3]韩冰,胡军,李普方,等.10Mt/a常减压蒸馏装置设计探讨[J].石油化工设计,2018,28(3):5-7.

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