安徽华电六安电厂有限公司
摘要:目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,利用正向推理,在能够引起引风机振动故障的全部原因中,采取逐个排除的方法,找出引风机抽向振动故障所在,分析了振动的机理,并从相位出发,就如何对此类故降进行诊断与分析进行了讨论,对诊断引风机振动故阵和提高诊断准确率其有一定的指导意义。
关键词:引风机;轴承座;轴向振动;振动分析仪
引言
引风机作为火力发电厂的重要设备,运行工况较为恶劣,引起其振动故障的原因多种多样。可能是单一故障源导致,也可能是多方面因素叠加造成,故障诊断复杂,但归结起来,风机振动故障来源主要有三个方面:气流流场、电机电磁和机械部分。通过由易到难逐步排除的分析办法,以及利用先进的振动检测、诊断仪器,往往能既快速又准确地找出振动故障原因,针对性地制定出行之有效的解决方案。
1概述
引风机是烧结厂主要设备之一引风机运行中出现各种问题造成烧结生产无法进行直接造成生产停产。引风机运行中的故障特性有振动、温度、噪声、润滑油炭化、扭矩、扭振等。每个特性都从不同角度反映风机的运行状态但由于条件和检测手段所限有些相对而言引风机的振动信号中含有设备运行工况的信息。
2引风机轴向振动异常原因分析
2.1风机振动状态与特征
风机叶轮不平衡时表现为水平振动大,风机轴承损坏表现为垂直方向振动大,对轮中心偏差过大可表现为轴向及水平方向振动大。但该风机是新安装设备,轴承、叶轮均已查证无质量问题,其对轮中心、轴承安装间隙、轴系水平度等均符合技术文件要求。因此基本可以排除这些因素造成的可能性。另外,风机振动以水平振动及垂直方向振动情况居多,而以上振动为单一轴向振动,此情况较为少见。引起轴向振动原因比较复杂,常规分析较为困难,需借助振动分析仪和动力特性测试仪,通过采集振动图谱和振动数据,以辅助分析判断。
2.2不对中故障
由不对中引起的振动主要有三个特点一是表现在轴向振动较大二是靠近联轴器的轴承振动增大三是不对中故障的特征频率为2倍频常伴有3倍频。该引风机振动最明显的特征是轴向振动较大由表1可知靠近联轴器的轴承轴向振动为178μm自由端轴承轴向振动为204μm;由图2b、d可知轴向振动的频谱中除基频外有明显的2倍频和3倍频且2倍频的幅值高达基频的44%尽管检修人员一再强调对中没有问题但是如果联轴器本身有问题检修水平再高也无法排除不对中故障。这也与前面所述的振动特征(5)相吻合。
2.3气流激振试验
利用调节门开度对风机进行气流激振试验在调节门开度为0%、25%、50%、75%和100%的工况下对各轴承的水平、垂直、轴向振动进行测试目的是判别风机振动是否是由喘振引起的。但测量结果表明:风机振动与调节门的开度无关喘振引起的振动是高频的振动方向为径向。从频谱上未发现高频振动且风机的振动主要表现在轴向。因此风机的振动不是由喘振引起的。
3处理措施及效果
3.1运行时的临时措施
1)用压缩空气对轴承座底连接面喷吹,以及用抹布将承座底连接面处的漏油尽量清除干净后,再次紧固轴承座地脚螺栓,使之受力趋于均匀分布。2)在轴承座底部增加楔形垫铁(注意不能用力过大),作为降低风机振动的临时措施,适当提高轴承座动刚度,使风机运行过程的轴向振动值降低至130μm以下,并加强巡检测振,保证风机可继续在监督下运行。
3.2电机启、停试验
将简易测振表的传感器置于电机地脚上若在启动电机的瞬间测振表的数值即刻上升到最大值或在断电后数值迅速下降回零则属电磁振动通过试验震动随转速的升高或而逐渐增大和减小因此引风机的振动不属于电磁振动。
3.3轴承座动刚度的检测
影响轴承座动刚度的因素有连接刚度、共振和结构刚度。通过检测可知:连接部件的差别振动仅为2~3μm认为动态下连接部件之间的紧密程度良好;风机的工作转速为740r/min远远低于共振转速风机的振动不属于共振;风机为运行多年的老设备结构刚度不存在什么问题。因此风机轴承座动刚度没问题可以排除风机转速接近临界转速和基础不牢的故障。
3.4动力特性测试
对风机驱动端轴承座进行动力特性测试,轴承座顶端沿轴向5个点(从风机往电机方向)的振动分别为56μm、55μm、15μm、41μm、81μm,表现出较为明显的差异,而轴承座基础也存在最大12μm的振动差值,如图6所示。从轴承座动力特性测试结果来看,轴承座连接不好导致风机振动大,但与常规接触不良导致振动大的故障特征频率存在明显的差异。松动或接触不良,故障特征频率为工频,而实际A引风机还存在较大的高频成分(2~6倍)。经分析认为,A引风机振动异常主要是接触不良导致动刚度变化,引发振动大幅波动,而振动高频成分来源于两个方面:一是接触不良导致结合面部位出现轻微的高频成分;二是由于安装过程中的漏油渗透到接触面使连接刚度表现出非线性,并放大了撞击产生的非线性高频成分。结合现场振动现象分析,造成A引风机的振动异常现象原因:轴承座螺栓紧力不足或是紧力分布不均,导致风机驱动端轴承座动刚度随着运行环境变化,环境温度较高时,轴承座及基础受热膨胀,结合面间隙基本消除,轴承座动刚度正常,风机振动也趋于正常并保持稳定。环境温度降低时,轴承座及基础受冷收缩,间隙增大,动刚度降低,振动也随之上升。安装过程的漏油加上间隙的影响,振动频谱出现较大比例的高频成分。A引风机振动达到200μm以上时,可以明显看到轴承座底部结合面“呼吸效应”明显,漏油在结合面形成气泡。为验证上述判断,在风机运行情况下现场进行了两项试验,一是给轴承座加顶丝,提高轴承座动刚度;二是对轴承座进行烤灯加热,观察热状态对风机振动的影响。通过顶丝给予轴承座小量抬升力后,A引风机驱动端轴承座轴向振动值立即下降约40μm,效果明显。采用烤灯加热2h后,风机振动降低约12μm。实践证明,以上两个措施都具有降低振动的效果。
结语
振动的3个要素是振动幅值、圆频率和相位。因此振动是一个具有大小和方向的矢量相位与频率一样也含有丰富的振动信息该风机轴承偏转和不对中的故障也可以从相位的变化来判断。对于风机自由端轴承来讲如果4个测点的相位明显不同说明轴承在扭振是由于轴承在轴上或者在轴承座中翘起造成的。联轴器两侧径向振动的相位差如果基本上为180°说明齿式联轴器属于平行不对中;两侧轴向振动相位差如果接近180°说明齿式联轴器属于偏角不对中。但遗憾的是当时没有意识到这一点只注重振动的幅频特性否则利用幅、频、相进行综合诊断会大大增强诊断的信心提高诊断的准确性。
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