基于单台100%汽泵RB功能的给水流量特性研究

发表时间:2021/8/6   来源:《中国电业》2021年第9期   作者:陈景勇 刘文仓,,李春,李雪冰,张善东
[导读] 本文主要叙述给水系统特性的具体研究内容、试验过程及结果。
        陈景勇 刘文仓,,李春,李雪冰,张善东
        京能十堰热电有限公司 湖北 十堰 442000
        摘要:本文主要叙述给水系统特性的具体研究内容、试验过程及结果。结合机组各工况运行过程,完成了电动给水泵勺管特性、电动给水泵出力特性、电动给水泵快速启动、机组快速减负荷的动态试验,同时对给水系统特性关键问题和技术进行研究。通过动态试验得出结论本文研究的单台100%汽动给水泵RB功能能够完成当汽动给水泵发生故障时电动给水泵的自动启动,在电动给水泵启动过程中机组给水系统、风烟系统、制粉系统、等离子系统运行稳定,未出现机组停机情况,满足机组运行安全的需求。
        关键词:给水系统特性研究;单台100%汽动给水泵;故障;电动给水泵;自动启动;RB;试验
        1汽动给水泵设备参数
        1.1汽泵给水泵前置泵设备参数

        2试验分析
        2.1锅炉断水时间论证
为防止锅炉断水,超临界机组锅炉主保护中一般设置给水流量低保护,而汽动给水泵跳闸后,必然会导致锅炉断水一定时间,为保证机组安全断水时间应越短越好,完成上述试验之后,在机组带负荷阶段,进行汽泵RB动态试验论证锅炉断水时间,汽泵跳闸后主给水流量如图1所示,本机组给水流量低定值设置为313t/h,试验记录机组主给水流量低于给水流量低保护定值的时间,给水流量在汽泵跳闸后25.5s时,给水流量为319.5t/h,47s后,给水流量达到322.4t/h,已经超过给水流量低保护定值,总断水时间为21.5s。

        2.2电动给水泵联锁启动延时时间论证
        锅炉主保护中,设计给水泵全停主保护条件,而汽动给水泵跳闸后系统在短暂时间内给水泵全停,为防止保护动作,论证电动给水泵联锁启动延时时间,如图6中所示,汽动给水泵在20:33:20跳闸,电动给水泵电流在20:33:21时已达到700A,证明电动给水泵已经正常启动,所以系统给水泵全停时间在1秒之内,由此将给水泵全停延时时间定为2秒,此时,汽动给水泵跳闸,并不会导致锅炉主保护动作。
        2.3电动给水泵再循环阀联锁时间点论证
        为保证电动给水泵启动时正常,电动给水泵投入联锁后,置电动给水泵再循环为全开位,待电动给水泵启动电流回落到正常值后,联锁关闭再循环调阀,如图6所示,汽动给水泵在20:33:20跳闸,电泵联锁启动,20:33:28时,电泵电流已经恢复为正常电流,此时证明电泵启动正常,可关闭电泵再循环调阀。
        2.4电动给水泵快速安全启动安全性论证
        汽泵故障跳闸后,为保证电泵给水泵快速且安全启动,再投入电泵联锁条件后,自动打开电动给水泵出口门,超驰开电泵再循环调阀至100%,置勺管指令为20%,如图7所示,20:33:20,汽动给水泵跳闸,电动给水泵联锁启动,电动给水泵电流经过8秒后回落至正常运行电流,此时关闭再循环调阀及增大勺管指令,增加电动给水泵出力,在此过程中,电动给水泵轴振动(非驱动侧-X)变化最为明显,最大振动值为115um,电动给水泵轴振动(驱动侧-X)振动测点最大值为40um,电动给水泵轴振动(驱动侧-Y)振动    测点最大值为35um,电动给水泵轴振动(非驱动侧-Y)振动测点最大值为67um;电泵本体系统温度测点均无异常,20:33:43,主给水流量已经达到331t/h,电泵振动已开始回落,电动给水泵各参数运行正常,电动给水泵已快速、安全启动。
        结论
        通过动态试验分析,在机组一定负荷短时间断水时,主蒸汽温度及锅炉管壁温度在一定时间内变化不明显,可根据不同机组特性适当对给水流量保护延时进行修改。在电泵带载启动过程中,电泵振动最大为115um,在报警定值内,电泵在启动过程中可快速,安全启动。
        参考文献
        (1)朱北恒,RB控制技术试验研究【J】,中国电力,2004,37(6):        67-70
        (2)王亚军,朱佳琪,李林,陈仁杰【J】,电力勘探设计,2016,10(5        ):1-11
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