河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂 王凯 463000
摘 要:梗丝加料入口水分大小是保证切梗丝质量的前提条件,也对后续加水及烘梗参数的稳定产生重要影响。实际生产过程中梗丝加料入口水分达不到工艺要求的33±2%,通过对原梗各增湿工序的分析,采取回收冷凝水入洗梗机水箱以稳定水温,改进水箱补水程序以减少冷水对水箱水温的冲击,在润梗HT入口增设雾化补水装置等措施,使得梗丝加料入口水分均值达到32.95%,标偏为0.369%。
关键词: 梗丝加料入口水分;工艺要求;冷凝水;水箱;水温;雾化补水装置;标偏
梗丝加料机在烟草制丝中的工艺任务是按照卷烟产品设定的比例,将料液准确均匀地掺配到梗丝中,并适当提高梗丝的温度和含水率,增强梗丝的耐加工性,以满足后续工序的加工要求。梗丝加料入口水分的稳定也是保证切梗丝质量的前提条件,其对后续梗丝加水及烘梗参数的稳定也有着重要影响。
1、存在问题
我厂使用的梗丝加料机的型号为SJ12,对其入口水分的工艺要求为33±2%,但在实际生产中发现,其入口水分随季节的变化略有差别,夏天平均水分为32.15%,冬天平均水分为30.96%,水分偏低,均未达到33%的水分要求。数据如表1、图1所示。
2 解决措施
2.1 问题分析
从制梗丝工艺流程图2可以看出,原梗经洗梗后最大可以提高16%的水分,洗梗后的烟梗经HT(隧道式增温增湿机)润梗处理后,最大可以提高2%的水分,然后经过储梗柜储存,再经切梗前HT增温回软,最大可以提高1%的水分,再经压梗机,由于需要对压辊表面加水润滑,此工序最大可以提高2%的水分,故从洗梗到切梗丝全部工序最大可以增加21%的水分。而原梗的水分基本上在10-12(%),所以从洗梗到切梗工序,烟梗的含水率只能保持在31-33%。在实际生产过程中,如果压梗机的雾化润滑喷嘴堵塞或雾化效果稍差,会造成加水量进一步减小,此时切梗丝的质量也会变差,从而影响后续梗丝处理工序参数的稳定。因此,提高梗丝加料入口水分可从稳定提高洗梗水分和润梗水分着手。
2.2 解决措施
2.2.1 稳定提高洗梗水分
通过对洗梗机的水温及水位控制进行改进,可以有效提高洗梗水分可控范围。如图3,将洗梗循环加热后的冷凝水回收进水箱,同时将靠近洗梗处的地下管网冷凝水也接入水箱。这样既减少了洗梗补充自来水的需求,又减少了蒸汽加温自来水的消耗,缩短了加温时间,有利于烟梗对水分的吸收。另外,通过对洗梗水箱加水程序进行改进,当水位低于高水位20s后开始补水,到达高水位后10s即停止补水,这样避免了大量补充冷水对洗梗水温的冲击。
2.2.2 稳定提高润梗水分
通过在润梗HT上增设一套二次雾化补水装置,如图4,利用蒸汽引射增温增湿,以稳定提高润梗水分。
3 改进效果
改进措施实施后,取20批次的梗丝加料入口水分进行统计,如表2及图5所示,改进后梗丝加料入口水分平均值为32.95%,已达到工艺要求的33±2%。较改进前的1月份和7月份分别提高6.43%和2.49%;改进后梗丝加料入口水分平均标偏为0.369%,较改进前的1月份和7月份分别降低44.84%和42.88%(见表3)。
参考文献
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