高地应力构造带特大突出孔洞综合治理技术研究

发表时间:2021/8/9   来源:《中国科技信息》2021年9月中   作者:沈传波
[导读] 通过对突出孔洞的充填,巷道加固,煤体注水,裂隙注浆封闭,超前探测,连续观测等措施,有效控制了巷道顶板,避免了片帮、冒顶事故。

河南能源化工集团新义矿业有限公司  沈传波  河南 洛阳  471000

        引言
        矿井工作面掘进与回采过程中,由于煤与瓦斯突出时的动力作用,在煤岩层中形成突出孔洞。由于孔洞周围和深部大量煤炭随瓦斯喷出,原始煤体稳定性遭到破坏,导致孔洞周围煤体和顶板岩层极易出现垮落,尤其在高地应力构造带松软煤层,突出造成松软煤体垮落后形成大尺度垮落孔洞,给巷道掘进及工作面回采带来极大的安全隐患。目前,国内外针对突出孔洞的治理措施一般采用围岩注浆加固、孔洞填充等方法。围岩注浆加固适用于处理破碎煤体,通过浆液改变围岩力学性质起到加固作用;孔洞填充就是直接用水泥砂浆等材料对孔洞填充,封闭孔洞。这 2 种办法对于小孔洞比较适用,但对特大型突出形成的特大型突出孔洞来说,注浆加固后巷道断面过大,易积聚大量高浓度瓦斯和较多的煤尘且不利于通风,采用孔洞充填的方式材料浪费严重,基于此,新义矿业针对过高地应力构造带特大突出孔洞技术开展研究。
        1 突出事故概况
        新义煤矿于2006年经河南理工大学鉴定为煤与瓦斯突出矿井。开采煤层为山西组二1煤层,目前开采深度700m,地应力集中,煤层平均厚度4.81m,煤层煤质松软。突出事故工作面11090工作面位于矿井一水平东翼11采区,工作面全层发育III~IV构造软煤,煤体坚固性系数f值平均为0.35,煤层原始瓦斯含量为10.27m3/t。11090胶带顺槽于2017年1月开始施工,2018年5月22日掘至866.4m处时发生煤与瓦斯突出事故,这次事故造成2人遇难。突出发生在工作面迎头左角,孔洞沿与胶带顺槽轴线约45°,向左前方煤层内部发展,突出物全部为煤炭,突出煤炭沿11090胶带顺槽向外堆积,堆积总长度达141m,突出煤量为1917t,突出煤炭堆积角度为9.5°。突出瓦斯量为82843.6m3,吨煤突出瓦斯量达43.2m3/t。由于孔洞深部和周围大量煤炭的喷出形成的特大突出孔洞,给工作面掘进及回采期间在支护、防灭火、瓦斯治理方面造成严重隐患。

         
             
        2、突出孔洞治理技术
        2.1事故后停产期间治理措施
        2.1.1突出孔洞加强支护
        为防治突出孔洞对巷道支护的破坏,造成巷道片帮、冒顶等事故的发生,根据事故现场巷道破坏情况,对突出孔洞附近20m范围内巷道采取了加强支护。首先采用工字钢点杆自工作面迎头沿巷道两帮打设闭帮柱,对两帮和顶板进行支护,点杆间距0.8m;再采用黄泥装袋堆砌土袋墙对突出孔洞进行封闭,墙体宽1000mm;自工作面迎头退后20m范围内加密锚索布置,锚索间排距2000×2000mm;最后对孔洞20m范围内巷道进行喷浆封闭处理。
        2.1.2突出点瓦斯治理
        掘进前,首先对贯通段巷道区域重新执行区域防突措施,对该区域防突钻孔重新设计、施工,重新进行瓦斯抽采达标评判,确保区域瓦斯治理到位。原设计在11090胶带顺槽底板巷内每6m布置一列钻孔,每列12个钻孔,钻孔孔底间为6×6m,见煤点控制煤巷轮廓线外18m,终孔穿过煤层进入顶板0.5m。过突出孔洞期间将巷道两侧区域防突钻孔控制范围调整到各30m。钻孔组距4.2m,钻孔终孔点垂距4.2m。同时加强钻孔卸煤量要求,补充钻孔冲煤量按照每组钻孔宽(30-15)×排距4.2m×煤体密度1.46t/m3×煤厚进行控制。
        2.1.3 突出孔洞防灭火措施
        采用底板巷穿层钻孔注水+煤巷顺层钻孔注水+注浆钻孔封闭的办法对突出点煤层进行注浆封闭,预防煤层自燃。其中11090胶带顺槽外段突出点采用注水及灭阻安的综合防治措施,共注灭阻安2.5吨。在11090胶带底板巷突出点附近向煤层施工穿层注水钻孔,并配合灭阻安进行注水。注水孔布置见图2、图3。

       

        2.2恢复掘进期间治理措施
        2.2.1火灾预测预报
        (1)对抽采管路内气体进行观测取样分析。
        (2)对注浆、注水时出水温度连续观测、记录,观测出水温度变化趋势。
        (3)现场对裂隙内各种气体、温度变化情况进行检查。
        2.2.2强化区域验证及异常信息收集
        掘进期间坚持连续区域验证,且每次必须科级干部现场盯守,确保验证数据真实可靠。在巷道恢复掘进前及每掘进30m,顺槽正头施工3个前探钻孔。中间钻孔深度以穿透巷道为准,两侧钻孔控制巷道轮廓线外18m。且每班掘进前,必须施工9个超前探孔。超前探孔施工期间,严格异常信息收集,无异常情况,则判定为区域措施有效,否则必须采取补充防突措施,直至措施有效。
        2.2.3 贯通前后防治措施
        距贯通剩余16m时,正头左前肩窝处揭露突出空洞,空洞呈三角形,高0.3m、深6m、外口宽1.1m,现场测量空洞与孔内无CO和瓦斯,中部及右部未见空洞。对左侧空洞现场充进行充填封堵,并停掘注水。见图4。

       

        图4 突出孔洞实拍图
        巷道贯通后,对贯通点前后20m范围内喷浆进行加固。在贯通点向切眼方向施工两个注水钻场,左钻场距贯通点10m,右钻场距贯通点15m。左右钻场分别施工注水孔32个和28个,注水作业持续至采煤工作面回采至贯通点为止。截止2019年10月17日累计注水1419m3。
        2.3回采通过期间治理措施
        2.3.1 减缓推进速度,采取连续区域验证
        (1)为确保工作面匀速推进,规定每三天进行一次验证,每次验证最多允许回采4米,且验证时间固定在八点班,无论上次验证进尺是否回采到位,必须进行验证,提前到位时工作面停下来不准回采。
        (2)在工作面初采、周期来压、煤厚变化带以及出现响煤炮、严重片帮等现象期间,为保证安全,降低防突循环进尺,验证指标不超标时允许回采进尺降为4m。
        (3)根据煤厚变化对区域验证钻孔进行加密。
        2.3.2工作面浅孔强化抽采
        工作面回采期间根据最新探煤及验证参数,沿工作面切眼煤体施工浅孔进行抽采。要求每天8点班集中打孔,优先施工厚煤区浅孔,开钻不少于6部,每部钻每班施工不得低于15个孔,并采用推胀式封孔器及时封孔连管抽采。
        2.3.3工作面顺层钻孔卸压带抽采
        在工作面两条顺槽施工顺层钻孔,采用“边采边抽”的方式抽采采煤工作面前方卸压煤体的瓦斯,在两条顺槽靠近回采工作面一侧的巷帮始终超前工作面前方50~100m范围施工顺层斜角钻孔,偏角70°,钻孔间距3米,孔深90米,对工作面前方应力区进行瓦斯预抽,确保工作面低瓦斯安全回采。
        2.3.4工作面回采期间突出孔洞防灭火技术
        工作面回采前主要采用以下方法进行防灭火:一是在突出点前后20m范围内进行喷浆封闭,切断供风渠道;二是在突出点附近施工左、右钻场,根据突出预想孔洞设计施工注水孔注水,降低孔洞内温度;三是突出点下风侧安设CO传感器,连续在线监测CO;四是人工监测,每班对突出点附近钻孔进行CO测量,确定异常区域重点进行防治。
        3 结语
        通过对突出孔洞的充填,巷道加固,煤体注水,裂隙注浆封闭,超前探测,连续观测等措施,有效控制了巷道顶板,避免了片帮、冒顶事故。杜绝了二次突出、瓦斯超限、煤层自然发火事故,实现了11090工作面的安全高效回采,为类似条件突出矿井过突出孔洞方面积累了经验。
参考文献:
[1]赖世,魏乐平,常昭丽,王良庆.煤与瓦斯突出孔峒自燃火灾的防治[J].煤炭学报,2000(01)
[2]陈久福,张玉明.过特大突出孔洞技术与实践[J].煤矿安全,2012(08)
[3]王红,钟定云,赵川.安稳斜井过特大型突出孔洞综合防治技术的探索与实践[J].矿业安全与环保,2012(S1)

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