丙烯助剂 LOSA-100 在催化裂化装置中的试用效果

发表时间:2021/8/12   来源:《科学与技术》2021年4月10期   作者:廉盛淇
[导读] 为提高经济效益增产丙烯和液化气,在催化裂化装置高负荷运行状态下,调整操作
       廉盛淇
       中石化股份天津分公司炼油部联合一车间  天津  300271)
       [摘要]为提高经济效益增产丙烯和液化气,在催化裂化装置高负荷运行状态下,调整操作,试用丙烯助剂LOSA-100,相比未试用助剂前,丙烯及液化气产率均有所增加,新增经济效益约近千万元。助剂物性好,流化性能优异,对主催化剂裂化和烟机无不良影响。
[关键词]  丙烯助剂;增产;丙烯;液化气;
1  前言
       天津石化1#催化裂化装置设计两器结构形式为同高并列式,再生器为前置烧焦罐式再生,反应器采用MIP专用串联反应器提升管,出口直联VQS 快速分离系统及预汽提段;设计加工量130万吨/年。随炼油质量升级项目开工,1#催化裂化装置按LTAG工艺组织生产,目前原料组成为35%加氢精制蜡油、50%的2#催化裂化柴油(前加氢)和15%的加氢直馏柴油。
2  技术指标
       从原料性质和丙烯收率情况来看,增产丙烯空间有限,基于装置实际情况考虑,制定技术保证值如下。以2020年8-10月生产数据作为基准数据,在增产丙烯助剂占系统藏量不大于5%的条件下:
       (1)液化气收率增幅不大于1.5w%;
       (2)汽油收率减少不大于1.5w%;
       (3)丙烯收率增幅(相对于催化进料)不小于0.8w%;
       (4)对两器流化无不良影响。
3  加剂方案
       第一阶段为11月18~11月30日,为快速加注阶段。1#催化裂化装置自11月18日开始添加岳阳三生化工有限公司生产的丙烯助剂,型号为LOSA-100,加入量控制1t/d。
       第二阶段11月30~12月8日,为调整加入阶段。系统中LOSA-100助剂含量已达到3%,进入调整加入,缓慢提升助剂在系统中比例,以缓和反应趋势、稳定产品分布。每天加入LOSA-100助剂0.2吨,最终助剂达到占系统藏量的4%。
       第三阶段12月8日后,为稳定加入阶段,每天加入LOSA-100助剂0.1吨。
4  应用效果分析
       “持续攻坚创效”期间,由于时间紧任务重,丙烯助剂使用效果均采用统计数据进行评估。
       1#催化装置于2020年8月-10月均较高负荷运行,加工量3900t/d。前期根据增产丙烯和液化气需求,提高加工负荷,同时采取提高一反出口温度以维持较高的丙烯产量。具体调整包括:将反应温度由510℃提高至525℃,提高了裂化苛刻度;优化原料性质,逐步提高3#加氢直柴回炼量并维持回炼量在10t/h以上,反应苛刻度提高有利于增产液化气组分;补充平衡剂,降低催化剂活性。具体操作参数见表1。综合考虑到丙烯助剂加入情况和操作情况,选取11.1~11.18作为空白时期,12.1~12.15作为总结时期,助剂藏量平均为3-4%左右。


表1  LOSA-100使用前后的主要操作参数
    项目    单位    时间段 11.1~11.18    时间段     12.1~12.15
反应系统    装置进料总量    t/h    162.5    116
    原料预热温度    ℃    205.0    205.0
    回炼量    t/h    20    48
    反应温度    ℃    510.0    525
    反应压力    MPa    0.165    0.160
    提升管压降    MPa    61.58    60.42
    反应系统总压降    KPa    87.10    86.34
    提升管底部密度    Kg/m3    491.94    477.65
    提升管中部密度    Kg/m3    177.42    185.79
    再生滑阀压降    KPa    25    38
    待生滑阀压降    KPa    30    40
再生系统
    再生温度    ℃    700    695
    再生压力    MPa    0.165    0.16
    稀密相温差    ℃    3    4
    烟气氧含量    %    3.3    4.9
    烟气CO2    %    13.5    14.2
    烧焦罐中部温度    ℃    700    697
    烧焦罐密度    Kg/m3    218.45    225.19
    再生器密相密度    Kg/m3    406.27    411.85
    再生器中部密度    Kg/m3    56.21    56.66
    两器差压    KPa    0    1
    外取发汽量    t/h    15.0    5.0
       从表1可以看出,在丙烯助剂使用过程中,加工量呈现先增加后降低的情况,相比空白时间,总结时期的加工量大幅降低。提升管底部和中部密度略有下降,两器压差变化不大,外取热发热量下降。从表2、表3可以看出,相比空白时期,总结时期原料性质基本相当,原料密度、重金属含量基本相当,残炭略低。相比空白时期,干气略有增加,液化气增加1.25个百分点,汽油减少0.92个百分点,柴油增加0.19个百分点,油浆增加1.14个百分点,烧焦基本相当,液化气和汽油之和基本相当,丙烯对新鲜进料收率提高约1个百分点,转化率基本相当。
表2  原料性质及组成
项目    空白    总结
    11.1~11.18    12.1~12.15
密度(20℃)/(kg/m3)    889.2    908.5
残炭值/%    0.081    0.072
元素质量组成/%       
       S    0.287    0.171
金属质量组成/(μg/g)       
       Fe    3.30    3.22
       Ni    1.43    1.346
       V    0.0031    0.003
原料构成/%       
       蜡油    100    100
       轻污油回炼       
       焦油回炼       
表3  产物分布
项目    空白    总结
产物产率/%       
       干气    3.21    3.32
       液化气(含丙烯)    20.58    21.83
       汽油    49.18    48.26
       柴油    20.37    20.56
       油浆    2.29    3.43
       焦炭    3.72    3.5
       损失    0.1    0.1
       合计    100    100
丙烯(对新鲜原料)    6.91    7.89
异丁烯(对新鲜原料)    0.07    0.69
总液体收率/%    90.68    89.67
转化率/%    77.24    74.11

备注:丙烯收率按照实际收料计算
       随着助剂在系统内藏量的增加,液化气中丙烯浓度增加,丁烯浓度略有下降,汽油中芳烃浓度略有增加,烯烃略有下降,稳定塔操作变化导致汽油蒸汽压略有下降,辛烷值基本相当。油浆密度及固含量基本相当,说明助剂的物性良好,不会引起油浆固含量升高。
5  结论
       在丙烯助剂LOSA-100试用过程中,加工负荷、原料性质和反应操作条件调整较大。总的来说,随着丙烯助剂加注,液化气中丙烯浓度呈现增加趋势,相比未试用助剂前,液化气收率增加1.25个百分点,丙烯产率(对新鲜进料)增加约1个百分点,达到岳阳三生公司LOSA-100丙烯助剂技术协议规定相关技术指标,新增经济效益约近千万元。助剂物性好,流化性能优异,对主催化剂裂化和烟机无不良影响。
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