转炉干法除尘下高废钢比生产工艺实践

发表时间:2021/8/13   来源:《科学与技术》2021年4月第10期   作者:刘琛 杨玉倩 刘海波
[导读] 随着我国钢铁蓄积量和废钢资源的不断增加,高废钢比低铁耗的冶
       刘琛 杨玉倩 刘海波
       河钢唐钢集团有限公司,063000)
       摘 要 随着我国钢铁蓄积量和废钢资源的不断增加,高废钢比低铁耗的冶炼模式不但是提高产量的有效方法,还是当前大环境下节能减排的迫切需要。河钢唐钢热轧事业部200t转炉采用干法除尘工艺,随着废钢比的不断增大,炼钢泄爆频繁,不仅降低了生产效率,还对设备安全存在重大隐患。通过分析干法除尘下高废钢比生产泄爆的原因及控制难点,优化转炉工艺操作,实现干法除尘零泄爆。
       关键词 干法除尘;高废钢比;泄爆
1  前言
       对于钢厂而言,高废钢比冶炼可在铁水不足的情况下提高产量,减少辅料及能源介质的消耗。因此,高废钢比冶炼无论从国家节能减排还是钢厂创利营收的角度,都是势在必行。
       从生产实践中看,19世纪60年代发展起来的转炉干法除尘工艺比湿法工艺有更多的优越性,以其高效的除尘效果、低能源消耗,代表了目前转炉炼钢烟气处理技术的发展方向,在国内外钢铁企业被广泛应用。唐钢200t顶底复吹转炉采用的就是这种干法除尘工艺。
       干法除尘下高废钢比冶炼生产的难点在于防止出现泄爆现在,否则就会降低生产效率,危害设备安全,造成额外的经济支出。因此,在不泄爆的情况下提高废钢比,才是降本增效,节能减排的重要手段。
2  泄爆的危害
       (1)泄爆产生的冲击使阴极线使用寿命大大降低,容易断线, 当断线倒向收尘极侧并随气流晃动时, 相应电场的操作电压和电流明显下降, 显示仪表指针出现大幅度不规则摆动。当断线与收尘极或接地件发生接触会造成电场短路, 此时电压表指针接近或处于“0”位, 而电流指示非常大。而断线主要集中在第一电场, 第一电场承担着静电除尘器65% 左右的除尘负荷, 一旦出现因断线而造成的电场接地, 除尘效果将很难保证。并且需及时取出故障极线, 断线脱落可能卡住扇形刮灰器或者底部刮板链, 导致转炉停产, 给生产造成很大的影响。
       (2)爆炸产生的威力一旦在电除尘内部不能完全泄压, 会对后续设备产生危害, 如风机、膨胀节受爆炸力影响被拉直; 液压站部分液压管路断; 部分煤气管路炸裂; 眼镜阀泄漏; 煤气冷却器至热电煤气柜管道上方氮气及蒸汽管道震落等。严重威胁生产的安全、稳定顺利运行。
       (3)一旦静电除尘器泄爆, 为保护电场内部设备, 需要间隔300s后才能重新开吹, 如果泄爆后泄爆阀没有自动恢复, 则需要人工进行恢复, 所需时间更长,大大影响了转炉作业率的发挥。
3  高废钢比泄爆的原因分析
    众所周知,当炼钢生产中烟气组成达到CO>9%,O2>6%或者H2>3%,O2>2%,由于静电除尘器的电晕放电作用,将产生爆炸,爆炸后气体压力急剧升高,泄爆阀打开,形成泄爆现象。高废钢比冶炼模式下泄爆可分为以下几种情况:
3.1  兑铁加废钢阶段
       废钢内含渣钢、油类物质、潮湿氧化铁皮等,可导致炉口出现冒大火现象,炉口压力瞬间增大,导致静电除尘器内压力大于临界点,发生卸爆,此阶段为物理性泄爆。
3.2  点火阶段
       (1)大量轻薄废钢漂浮于铁水液面,导致点火困难,由于点火失败,大量氧气聚集于液面,一旦突然点火成功,瞬间发生剧烈碳氧反应反应,产生大量CO,达到泄爆条件,产生泄爆。
       (2)由于碳质补热剂的大量加入,导致点火瞬间生成大量的CO、CO2混合气体,可导致静电除尘器内压力大于临界点或者达到泄爆条件,产生物理或化学泄爆。
3.3  末期补吹阶段
       末期补吹未氧枪为全流量,此时如果钢中碳含量偏高,且不化的废钢渗碳,进一步增加钢中碳含量,在干法除尘系统内空气未完全置换的情况下,生产大量CO,达到泄爆条件,产生泄爆。
4  防泄爆的措施
4.1  优化废钢配比
       当前,唐钢热轧事业部200t转炉废钢加入量为65t左右,废钢配比优化前后对比如表1所示:

       由于生铁块中C、Si、P等发热元素占比较高,具有一定的化学潜热,且熔点较低,因此增加生铁块的加入量,可缩短废钢融化第一和第二阶段的时间,延长第三阶段的时间,使废钢充分融化。
4.2  装料及造渣制度的优化
       (1)采用先加废钢后兑铁的模式
       (2)加完废钢后,严禁立直炉体,应当前后摇炉
       (3)补热剂不可随废钢一起加入,应当开吹后分批次加入,碳质补热剂加入总量小于2t,如果热量仍然不足,用硅质补热剂代替。
4.3  氧枪操作工艺优化
       开吹前期1min不进行降罩,通过富氧燃烧法,保证CO全部转变成CO2,高浓度的CO2气体将CO与空气隔离开,从而阻止爆炸气体的形成。注意含氧化铁、含碳等原材料的加入时,必须调整供氧流量,有效避免混合性爆炸气体的形成。
       (1)观察烟气分析曲线,确保烟气分析正常(停吹后烟气氧含量19%-23%),开吹后密切关注氧含量变化,结合观察炉口火焰情况,发现开吹不着火,氧含量开吹后居高不下(16%以上),20秒内不着火立即提枪停吹。
       (2)开吹不着火提枪停吹后,必须反复摇炉1次以上,每次摇炉角度不小于±60度。继续吹炼后关注着火情况,依然不着火则提枪停吹倒炉,并向炉内手投30-50Kg钢砂铝或木拍后,降枪开吹。
       (3)着火不好时,氧气含量缓慢降低(开吹20秒氧含量在5-16%范围时),为防止泄爆,立即通知除尘岗位开启氮气稀释阀,待氧含量降低到3%以下时关闭氮气稀释阀。
       (4)末期由于废钢未化,温低点吹时,采用半流量点火,抢位略低于正常吹炼枪位。
5  应用效果
       根据以上措施,唐钢热轧事业部干法除尘下高废钢生产模式,在废钢比30%左右的情况下,由原来的每月平均2次泄爆变为了现在全阶段的“零”泄爆。这些措施在不需要增加投资的情况下保证了设备安全和生产稳定。
参考文献
[1]刘孟珂,马国军,张翔,姚旺龙.钢液中废钢熔化行为的热模拟试验 .钢铁.
[2]孙建新,张继强.提高转炉废钢比的整体解决方案,炼钢[J].2018,34(5):19-25
[3] 冯耀刚,胡亮.转炉应用增热剂提升废钢比的生产实践[J].中国冶金,2019,29(2):50-52
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