张成金 李冰 王瑞馥 崔冬杰 冯良波 杨智勇
中车长春轨道客车股份有限公司 吉林长春 130062
摘 要:铁路客车制动系统作为核心安全部位,管路的通畅是有效制动的前提。制动管路内部的清洁尤为重要。海绵子弹试验是管路清洁的重要工序,海绵子弹在试验后冲击到收集装置中,本文就海绵子弹收集装置设计进行研究,便于观察,操作简单,高效快捷。
关键词:铁路客车 制动管路 清洁 海绵子弹 收集装置
1 概述
制动系统式铁路客车的重要组成部分,制动管路就好像是人体中的血管一样,输入制动系统所需要的压缩空气,使客车产生制动和缓解作用,实现车辆起动、加速、减速、停车等一系列动作。管路是否畅通决定着制动系统能否气道作用,为了保证制动管路畅通,通常需要进行管路过球试验和海绵子弹试验,现有的海绵子弹收集装置操作费力,浪费时间,增加了工序节拍时间。
2 工艺要求
2.1风源与风枪连接
用快速接头连接风枪和风源软管。连接好后,通风,风枪处于关闭状态,检查接头是否漏风,如果漏风,重新连接快速接头,直到密封为止。风源风压应大于5bar。
2.2选择风枪接头
根据不同的管径选择不同的风枪接头。
2.3选择海绵射弹
清洁管路时要根据管径的大小参照《管径对应使用海绵射弹表》选择合适的海绵射弹。海绵射弹要分类存放(同等规格的放到一起),使用过的海绵射弹要分类存放不能与干净的海绵射弹混放。
管径对应使用海绵射弹表
管子规格 管子内径 适合K类射弹型号 管子规格 管子内径 适合K类射弹型号
6×1 4 K7 21.3×2 17.3 K30
8×1 6 K12 22×1.5 19 K30
8×1.5 5 K12 26.9×2 22.9 K38
10×1 8 K12 28×2 24 K38
10×1.5 7 K12 28×1.5 25 K45
12×1.5 9 K16 42×1.5 39 K65
15×1.5 12 K20 48.3×2.6 43.1 K70
18×1.5 15 K26
表1:管径对应使用海绵射弹表
2.4清洁管路规范
清洁管路时,清洁过程必须遵守以下规范:
⑴、对不同管径选用适当的枪头,保证枪头正好和管外壁贴紧(薄壁管);放在管子内径(厚壁管)。
⑵、本操作需两人配合,禁止在没有收集装置的情况下发射,禁止管出口对着人发射。
⑶、射弹须干燥清洁,禁止使用存在污染的射弹。
⑷、射弹须完好,禁止使用破损的射弹。
⑸、先用高压风去除管子内杂质。
⑹、根据管子内径本身的清洁程度选择射弹的数量。
⑺、查看最后一发射弹,如果有污染,继续发射射弹直到无污染为止。
⑻、清洁过程注意保持管不变形。
⑼、每根管使用的清洁子弹不得用于其他管。
注意:海绵射弹回收装置每天清洁一次,保证箱体内外干净。清洁管路时,海绵射弹回收装置里不能有海绵射弹的存在,每发射一颗海绵射弹都要将海绵射弹取出进行检查,防止装置内海绵子弹数量较多时无法识别海绵子弹是否顺利弹出。检查海绵射弹的污染程度及海绵射弹是否有损坏,如有损坏必须将损坏的部分查找出来并做过球试验,确保管路内没有海绵射弹的残余部分。
2.5收集海绵射弹
收集用过的海棉射弹,注意挑选出破损的海棉射弹报废,用洗衣粉清洗,直到清洗干净(清洗后的海绵射弹不能有残留的洗衣粉存在),甩干、烘干或者置于通风干燥的地方风干。待海棉射弹干燥后分类收集备用。
3 存在的问题
3.1现有海绵子弹回收装置,长700mm,宽500mm,高400mm,仅在上面设置一个取物门,使用起来非常笨重,操作人员每进行一个试验需要将子弹取出,再关上盖子,才能进行下一个试验。操作过程浪费时间,属于非增值时间,大大增加了本工序的节拍时间。
4 解决措施
设计并制作一种既具备收集功能,能大大降低取海绵子弹操作时间的装置---一种新型海绵子弹回收装置。
该装置长500mm,宽300mm,高400mm,在内部设有一个斜板,海绵子弹进入回收装置后可顺着斜坡滑至折板上,折板和斜板使用固定轴连接,可以相对转动,折板上有弹簧和限位块,保证正常情况下与斜板在一个平面,且防止海绵子弹跌落。
折板下发连接控制线,控制线可控制折板向下旋转,当试验完成后,操作人员通过透明的盖板检查海绵子弹污染情况,若状态良好,拉一下控制线,使位于折板上的海绵子弹自动跌落至下面的回收箱里。
箱体右侧面设有开口门,当回收箱里的海绵子弹打到一定数量时,可开箱取出海绵子弹。
5 取得的效果
新型海绵子弹回收装置的应用将大大降低本工序的节拍时间,从生产效率方面分析,以前每个管路海绵子弹时间为3分钟,使用新型装置后缩减为2分钟,效率提升为原来的150%。
6 结束语
新型海绵子弹回收装置的使用降低了操作者的劳动强度,提高了海绵子弹试验的生产效率,具备行业内的推广意义。
参考文献
1.崔永姿.铁路客车制动管路漏风问题分析及措施[J].技术论坛.2016