唐雄
重庆飞华环保科技有限责任公司 重庆 长寿 401220
摘要:近几年,氯碱及盐酸电解工艺的发展受到了广泛关注,为了提升其应用安全性,要对工艺流程中电解槽的运行质量予以控制,其中电解槽的槽电压的变化是重要的监控指标之一。针对槽电压异常升高问题展开对应的调查分析,从而落实相应的处理措施,减少对工艺质量和效果产生的不良影响,提高经济效益。
关键词:电解槽;槽电压升高;原因;处理建议
在分析电解槽槽电压异常升高的过程中,要全面评估其运行质量和运行状态,有效落实完整的试验分析,从而获取相应的信息,以确保制定的处理措施更加有效。
1 电解槽槽电压的构成
若是从理论层面对离子膜电解槽槽电压予以解读,主要分为绝对电压、相对电压、平均电压等,电压参数和电流参数、电流密度参数息息相关。在完成对应处理工序的过程中,要对工艺控制要点进行综合处理,其中主要包括盐酸质量、进料温度等,从而保证对应参数的合理性和规范性。
值得一提的是,对生产中槽电压产生影响,使得槽电压升高的原因中,主要包括如下几点:1)盐酸中存在杂质;2)电解槽压差现象;3)阴阳极极网涂层寿命、ODC膜寿命、离子膜寿命、进料管喷嘴是否堵塞;4)电解槽温度参数[1]。
2 电解槽槽电压升高的原因
在电解槽电压升高问题处理工作中,要从多角度落实相应的分析工作,确保能全面处理隐患因素,从而优化其运行质量。如图1某厂电解槽槽电压变化趋势图为例。
由此可见随着装置运行时间的增加,进料盐酸中金属离子的含量也在增加,其中Ti离子尤为明显(单元槽涂层和ODC膜主要由钛钯合金构成),而它主要是设备腐蚀和老化造成的。2019年通过工艺技改、外卖盐酸等方法缓解了系统金属离子的累积,所以金属离子得到了有效控制。
第二,在盐酸电解工艺中阳极侧涂层腐蚀,主要原因有盐酸浓度高、反应温度高、未按工艺指标完成涂层处理等。如图2所示其中一片较高的单元槽槽电压取出后的情况。
更换前165#单元槽在11.7KA工作时的槽电压为1.583V,更换后在12.1KA工作时槽电压为1.485V,后者运行负荷高一些反而槽电压低(运行负荷越高槽电压越高),可见更换效果十分显著。
第三,电解槽内的离子膜出现堵塞的问题,使得整个系统的电阻数值增高或者是离子膜出现穿孔的现象,对应的极网涂层存在脱落的可能性。
第四,电解槽盐酸进料管喷嘴堵塞,导致单元槽进酸量不足,引起电解盐酸浓度、温度变化,造成槽电压偏差大。如图4 电解槽盐酸进料管喷嘴堵塞情况
(二)从浓度、质量层面分析
为了更好地了解电解槽电压升高产生的原因,对盐酸浓度和盐酸质量进行了全面的调研分析。在逐项排查工作中了解到整个系统的盐酸质量对系统存在重大影响。
盐酸中Ti、Fe离子的控制一般会在2ppm内,若是出现数值高的问题,则会造成离子膜的堵塞现象,离子膜的通透性也会降低,相当于在电流不变的情况系,电阻增大槽电压自然会升高。
在计算电解槽槽电压时,通过Uelement =Uo+ki来计算理论值,其中Uo=0.77V,k= 0.125V/(kA/m2),如果温度(T)、浓度(c)或电流密度测量在操作过程中偏离,这测量的电解电压必须)通过校正因子转化为标准化电解电压 (在参考条件):UStd= Uo+(U–Uo)*5/i–(50–T)*0.009 +(13.5–c)*0.013,例如,测量电解电压在5.0kA/m2,从12.5%到13.5%盐酸浓度修正: +0.013V,从52到50℃温度修正: +0.018V,温度及浓度修正值+0.031V,因此,0.031V必须加到测量值。所以进槽盐酸的浓度过高过低都会对其应用运行将产生很大影响,为此,要合理性调控盐酸的浓度,维持应急处理效果的基础上,保证电解槽生产的平稳度[2]。
(三)从实际数据层面分析
从表3可以看出1#、2#槽电压的确高于其它6片,与之前的推测一致,因此电解槽运行时的必须严格控制好工艺温度,如果遇到单片或几片阳极液出口温度过高(槽电压过高),就要逐一分析其影响的因素来解决温度(槽电压)过高的问题。
(四)从性能层面分析 在传统电解槽结构中,离子膜的厚度较大,对应的膜电压也较高,但是其综合强度较好,为阴阳极涂层提供了较好的保护力。在技术不断发展的时代背景下,自动化技术全面进步,配置的离子膜逐渐缩小厚度,对应的强度也在降低,这就对操作过程中的操作效果提出了新的挑战,若是运行压力或者是压差不能控制在标准范围内,必然会造成离子膜的损坏。而对应的换膜工作要选择性能和状态较差的电解槽,一般都是受到了物理损伤或者是渗透较为严重的状态才会进行换膜,其网面状态较差,尽管能支持常规工作,但是会逐渐出现电压升高的问题。
3 电解槽槽电压升高后的处理建议
在充分分析电解槽电压升高的原因后,就要结合实际情况和应用环境落实对应的控制机制,从而减少不良操作和性能因素造成的经济损失。
首先,要保证电解工艺操作中,相关参数都在规范数据应用范围内,按照严格标准的控制方案对工艺流程予以监管,电解工艺当中要保证电解槽盐酸进料的温度在40℃到41℃之间,浓度在14%左右,盐酸电解槽出口要确保温度在52℃左右,从而有效维持电压的稳定性。
其次,要保证员工操作的流畅性和规范性,避免电流较大波动或者是较大的压差,标准化操作模式才能大大提升电极极片的使用寿命。
最后,技术部门要结合电解槽应用情况对设备进行优化改良,强化盐酸质量的基础上,维持对应浓度参数,全面减少对设备产生的腐蚀作用。与此同时,要配合标准化检修工序,提升检修工作的综合质量,维护电解槽电压控制管理的效果。
结束语:
总而言之,为了提升电解槽应用质量,要整合具体方案,全面分析电解槽槽电压升高原因后,及时进行处理和更换,避免对整体操作造成影响,有效改善电解槽应用质量,为综合效益的全面提升奠定基础。
参考文献:
[1]黄尧生.离子膜电解槽电压升高因素的探讨[J].中国氯碱,2018(5):4-5.
[2]王乐.基于数据挖掘的铝电解过程槽电压智能优化控制策略研究[D].广西:广西大学,2017.