机组满负荷运行低旁阀突然全开处置及机组恢复整体分析

发表时间:2021/8/20   来源:《当代电力文化》2021年4月第10期   作者:◎陈朝勇1◎颜毅2
[导读] 某发电有限公司是四台350MW超临界循环流化床机组,三大主机均有东方电气集团提供。机组在满负荷运行过程中,汽轮机低压旁路阀门整体脱落,低旁阀门全开,经过紧急事故处理,采取临时措施关闭低旁阀门,机组恢复正常运行。
        ◎陈朝勇1◎颜毅2

       /(中电建元豪电厂运维项目部)/(贵州元豪投资发电有限公司)
       【摘  要】 某发电有限公司是四台350MW超临界循环流化床机组,三大主机均有东方电气集团提供。机组在满负荷运行过程中,汽轮机低压旁路阀门整体脱落,低旁阀门全开,经过紧急事故处理,采取临时措施关闭低旁阀门,机组恢复正常运行。
       【关键词】 汽轮机旁路系统、事故处理、运行操作、循环流化床
       1设备简介
       某发电有限公司是四台350MW超临界循环流化床机组,三大主机均有东方电气集团提供。锅炉采用东方电气集团自主研发的 350MW 超临界循环流化床锅炉,锅炉型号为 DG1127/25.4-Ⅱ1,采用单布风板、单炉膛、M 型布置、平衡通风、一次中间再热、循环流化床燃烧方式,露天布置,采用高温冷却式旋风分离器进行气固分离;锅炉整体支吊在锅炉钢架上。汽轮机采用东方汽轮机有限公司生产的 350MW 超临界       、 一次中间再热、单轴、高中压合缸、两缸两排汽、湿冷、凝汽式汽轮机,型号为:N350-       24.2/566/566-3。发电机采用东方电机生产的水-氢-氢冷发电机组,型号为 QFSN-350-2-20。每台机组设置一套高压和低压两级串联汽轮机旁路系统,旁路设计容量为 35%容量(锅炉 BMCR 工况)。
2事件经过
2.1事前机组工况
机组负荷340MW,主汽压力24.2MPA,主汽温度566℃,再热气压4.5MPa,再热气温565℃,2A、2B汽泵运行,给水流量1057t/h,四抽至辅汽压力0.69mpa,真空-78pa。
2.2事件处理经过
2.2.1某日12点15分,三值监盘人员发现主汽压力快速,下降平均速率至1mpa/min,负荷快速下降,下降速率平均24MW/min,汽泵调门全开,流量控制画面禁止操作,给水流量快速下降,DCS画面2号机低旁反馈黄闪,锅炉主控切除。主再热汽压持续下降,机组负荷持续下降,负荷200MW,自动投入辅汽供轴封用汽,维持轴封压力20kpa。煤量减至90t/h,一次风量减至206km3/h,二次风机量减至300m3/h,氧量至6%。
2.2.212点16分,给水流量最低至219t/h,再热压力1.76mpa,四抽至辅汽0.30mpa,真空最低至-75pa,机组负荷178MW.
2.2.312点18分,启动电动给水泵。
2.2.412点20分,机组负荷155MW,2B汽泵打闸,2A汽泵和电泵并列运行。
2.2.512点22分,1号电泵工作油冷油器出口温度高于70℃,电泵跳闸。
2.2.612点25分,机组负荷降至127MW,强启1号电泵,退出“电泵耦合器工作油温度高”保护跳闸。
2.2.712点30分,巡检就地告知低旁阀门整体脱落,低旁后温度570℃,低旁调阀反馈显示坏点。全开低旁减温水和三级减温水,低旁后温度降至130℃。
2.2.812点36分,床温最低降至743℃,就地检查开启床上油枪进油手动门,油系统备用。此时主汽温最高至623℃,最低541℃,再热汽温最高599℃,最低499℃.
2.2.914点39分,通过增加给煤量,床温稳定至852℃,此时负荷110MW,过热度10℃,主汽温度565℃,再热汽温560℃。
2.2.1015点43分,通知检修就地全关低旁调阀(千斤顶顶死)。再热汽压0.9Mpa涨至1.8Mpa,负荷105MW涨至150MW。机组逐渐恢复正常,事故处理完成。
3检修临时处理措施
  厂家到厂后,发现低旁阀整体脱落,(图1)经过现场勘察,低旁阀门螺栓已全部断裂,无修复的可能,经研究决定采取用千斤顶将阀杆顶至全关,然后采用焊接方式将其固定,保证低旁阀关死。(图2)

图1

图2
4低旁阀门整体掉落的原理分析
4.1低旁安装位置不合理
低旁按照常规安装均在地面,阀门整体与地面成垂直状态,但现场安装位置悬空,且阀门整体与地面成水平状态,整体支撑不足。
4.2低旁运行过程存在振动
低旁由于位置悬空,由于受周围设备振动影响,存在被迫振动,同时受负荷变化影响,自身产生振动。
5事故处理经验总结
5.1启动电泵迅速
运行人员发现负荷快速下降,两台汽泵出力不足时,迅速启动电泵,迅速恢复给水流量,同时关注电泵快速带负荷时各参数正常,防止电泵跳闸导致事故处理失败。
5.2果断紧急停运一台汽泵运行,满足单台汽泵气源。


由于低旁全开,中压缸进气大量减少,导致辅汽压力急剧降低,此时必须迅速急停一台汽泵,以保证另一台汽泵能正常出力,给事故处理成功提供保障。
5.3及时减煤、减风,维持床温
此次事故低旁全开,导致汽压激剧下降,高调门全开,负荷控制自动由功率控制切至阀位控制,主汽压功率快速下降。机组协调解除,给煤机自动解除,锅炉仍维持340MW电负荷给煤量,机组负荷降至105MW,低旁全开损失75MW左右,电负荷实际在180MW左右,锅炉热负荷严重超出发电机电负荷。运行人员紧急手动将给煤量由165t/h减至90t/h,一次风减至206Km3/h,二次风减至300km3/h,使热负荷能够匹配电负荷,维持水煤比和风煤比正常。为后期汽温、壁温和床温调整提供了有力的保障。
5.4燃油系统备用,随时可投入
处理过程中因煤量减得太快,导致床温下降速率太快,流化床锅炉床温是保证燃烧的直接因素,为保证燃烧,运行人员及时恢复床上床下油枪手动门,建立油循环,保证油枪随时可用,避免了床温下降太快燃料无法燃烧扩大事故的可能性。
5.5及时关注轴封压力,保证轴封正常
机组负荷下降太快,门杆漏气大量减小,轴封靠门杆漏气不能保证。运行人员及时关注轴封压力和汽轮机TSI参数正常,确保辅汽切换正常,维持轴封压力在20kpa,避免了冷空气进入汽轮机造成大轴弯曲影响机组安全的事故发生。
5.6及时开起机侧疏水,防止汽轮机发生水冲击
   机组降负荷的过程中,因锅炉B侧断煤,左右燃烧不平衡,造成气温偏差太大,B再热汽温最低降至499℃。为防止汽轮机积水发生水冲击事故,运行人员及时开起机侧疏水,时刻关注汽轮机振动等参数,保障了机组的安全。
6针对高低旁在运行过程无法开启的运行措施
6.1机组运行中,必须确保各参数稳定,严禁参数大幅度波动。
6.2协调控制方式下,机组加减负荷时,变负荷速率不大于3MW/Min;功率控制方式下,变负荷速率不大于5MW/Min;阀控方式下,目标阀位增减幅度不大于5%。
6.3DCS画面上将“高压旁路自启动”、“旁路闭锁”置“退出”位。
6.4联系热控将高压旁路快开逻辑退出。
6.5将高压旁路减温水调门投入“自动”,设定跟踪值330℃;低压旁路减温水调门投入“自动”,设定跟踪值40℃。
6.6密监视高旁后压力,发现高旁调门误开但未全开,做如下处理:
6.6.1立即联系检修就地开启低旁,严密监视汽轮机推力轴承温度不超过100℃,并严密监视低旁后温度不超过150℃,机组真空不超过-70kPa、低压缸排汽温度不超过80℃、机组振动不超过127μm。
6.6.2检查高、低旁减温水、三级减温水投入正常。
6.6.3根据再热蒸汽压力变化开启向空排汽阀,保证再热蒸汽压力不高于4.8MPa、再热温度不超过569℃,适当降低负荷。
6.6.4加强对TSI参数的监视,如达到保护动作值保护未动,必须手动打闸停机。
6.7若高旁全开,立即手动打闸,破坏机组真空,紧急停机,做如下处理:
6.7.1应立即关闭再热汽主管路及支管路疏水气动门,隔绝一切进入凝汽器热源。
6.7.2锅炉快速开启过热器PCV阀、向空排汽阀,控制主汽压力不超过25.4MPa;开启再热器对空排汽阀,保证再热器压力不超过4.8MPa。
6.7.3锅炉进行压火,保留两台高流风机运行,控制单台引风机运行,引风机出力不大于10%,通风10分钟后,停运引风机,关闭风烟挡板进行闷炉。
6.7.4加强对辅汽联箱压力的监视,及时关闭辅汽用户,仅仅保留轴封供汽;关闭轴封溢流站至凝汽器调门,保证轴封供汽正常。
6.7.5紧急联系检修,就地关闭高旁阀,直至汽轮机转速到0,真空到0,轴封压力到0,投入盘车。
6.7.6如果过、再热器安全阀动作,回座后,检查安全阀回座正常,关闭严密。
6.7.7检修高旁阀处理完成后,确认低旁阀开启后,缓慢开出高旁阀,调整主汽压力至10MPa,再热蒸汽压力1MPa。
6.7.8及时启动电泵向锅炉上水,储水罐建立水位至5000-7000mm。
6.7.9恢复机组时,锅炉扬火,必须确保储水罐水位5000-7000mm,同时根据扬火情况,增大给水,始终保证储水罐水位5000-7000mm。
7结语
火力发电厂旁路系统对于运行机组的重要性不言而喻,它起到协调机炉运行,适应机组在不同运行工况下带负荷的特性,适应快速升降负荷,增强机组的灵活性,同时改善机组的启动性能(特别是热态和极热态启动),缩短机组各状态启动时间,减少汽机的寿命损耗。对于直流炉来说,汽机旁路更具有重要作用,直流锅炉有最低直流运行的负荷工况,此工况下产汽量往往大于汽机耗汽量,因此需要旁路按设定压力维持升压和稳压,协调机炉之间的差别。火电厂旁路系统的安装和维护对于电厂运行积极重要,尽量减少运行过程中出故障。同时运行人员必须对旁路的重要性要提高认识,并做好旁路系统突然开启的事故预想,做好预案,提高事故处理的准确性,提高事故处理的成功率。
作者简介
陈朝勇 本科,工程师,主要从事火力发电生产运行管理。
颜毅 本科,工程师,主要从事火力发电生产运营管理。
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