输油站离心泵启泵前放空原油降低损耗的方法

发表时间:2021/8/25   来源:《工程管理前沿》2021年第10期   作者:孝强 徐秀枝 严建国
[导读] 排气是离心泵启动前的一个重要操作步骤。离心泵在放空、排气过程中,易发生油溅、污油进入油底壳,放空油损失过大。
        孝强  徐秀枝 严建国
        油气集输总厂孤岛原油库
        摘要:排气是离心泵启动前的一个重要操作步骤。离心泵在放空、排气过程中,易发生油溅、污油进入油底壳,放空油损失过大。以新疆塔什输油管道某加油站为例,通过对该站生产运行情况的分析,得出排油导槽深度过浅、长度过长、排油管内有气泡是导致排油损失过大的主要原因。分析了国内外离心泵启动泵排气和排气的现状。根据离心泵的启动步骤及注意事项,结合油站的实际情况,提出了改进措施:增设三通漏斗,解决油底壳浅长造成的原油损失;将放空管线位置从离心泵侧移走泵至后部(移动长度约47cm),并与三通漏斗连接,以避免排气管中的气泡导致机油飞溅。结果表明,该方法能有效地减少离心泵启动前放空油的损失,使放空原油的单耗由79g降到0。改进措施简单、安全,能够满足现场的实际需要,对优化和提高离心泵的整体性能具有重要的现实意义。
        关键词:油站;离心泵;放空;启动泵;飞溅;储油;损耗
        离心泵作为输油管道系统的动力源[1],在石油化工中得到了广泛的应用。在离心泵启动前的放空、排气过程中,经常发生飞溅现象。这不仅增加了操作人员的劳动强度,而且浪费能源,污染环境。近年来,国内外对离心泵排气进行了大量的研究,大多是安装排气装置或辅助设备对离心泵排气进行优化,但结合现场实际应用效果进行综合分析的很少。随着石油行业环保意识的增强和设备技术性能要求的不断提高[11-14],将创新和环保理念融入离心泵的改进和发展中具有重要意义,对离心泵的改进和发展具有重要意义离心泵的整体性能,保证了油气管道的安全运行。
        1 问题
        以新疆塔什输油管道某站为例,该站隶属于a、B两个输油点。罐内出油在罐内沉淀,通过塔石管道外运(冬季采用先炉后泵的工艺)。外径273mm,设计压力6.4Mpa,设计产量85×104t/a,出油密度836kg/m3,凝点18℃。目前,油站配备有离心泵2台,扬程285m,排量250m3/h,轴功率261kw。
        1.1放空系统初步设计的缺点
        该加油站的离心泵于1998年投入使用。在泵通风系统的初步设计中存在许多问题。① 排污罐布置在泵周围。启动泵时打开放油阀,原油沿油底壳流动一整圈,使原油滞留在罐内,造成浪费;②放油阀过大,不会造成油溅,因此每次启动泵时放油阀的开度都较小,但如果放油管内出现气泡,则会引起油溅造成放空完全假象,造成泵底机械密封泄漏,损坏机械密封,造成巨大经济损失[17-18];③泵底机械密封下,容器油应置于机械密封下,当容器内充满污油时人工将油倒入油底壳,工作效率低;④油底壳内的储油长期存放在站内,给油站的安全生产带来隐患;⑤泵启动放空时,飞溅的油与油底壳内的储油不符合环保要求。
        1.2启泵原油损耗量较大
        以2016年11月—2017年10月该输油站及其辖属两个交油点启泵频次(表1)为例,A、B两个交油点启泵较频繁,正常调令启泵在总启泵次数中所占比例较大,其中正常启泵占总启泵次数的98%。根据离心泵的操作规程,在离心泵启动之前,需要排出离心泵内多余的气体。随机抽取2016年12月—2017年3月该输油站数组启泵放空用时数据,得出启泵放空平均用时约为4.29min。
        2 主要原因
        为查明输油站离心泵启动前原油损失大的可能原因,采用头脑风暴法,组织有关人员根据现场实际情况分析原因,并绘制了相关图表。可以看出,泵启动放空系统操作不当、放空管线有气泡、集水坑深度浅、长度长等四个端部因素对泵启动前放空原油的损失影响很大。
        2.1泵启动及放空系统操作不到位
        根据“输油工”相关技能操作要求中规定的分数和时间[19],对输油站的泵操作过程进行了现场实践考核。

站场操作人员合格率100%,启泵操作标准和熟练程度100%。不存在因运行原因造成放空原油损失过大的问题,因此这一因素不是重要因素。
        2.2排气管内有气泡
        通过对输油站离心泵启动前放空时间和原油飞溅量的统计,判断放空管线是否存在气泡,是否会影响原油飞溅量和时间。为了减少换油的影响,选择了同一批油进行试验。每台泵启动前用同一个电子计时器记录放空时间,每台泵启动前用同一规格清洁的取样容器收集飞溅的原油,然后用高精度电子衡器对原油进行称重。经过多次试验,得到了该站的放空时间和原油飞溅量。根据试验结果,泵的平均启动时间约为4.25分钟。此外,还验证了放空管线中气泡对放空时间和原油飞溅量的影响。2.3集水坑深度太浅。经测量,集水坑深度约25cm,放空管道底部弯头长度约15cm。当泵开始排气时,排气阀的开度保持在最小,油滴仍然飞溅。可以看出,如果油底壳深度过浅,启动泵时容易造成原油飞溅和较大损失。
        2.4集水坑长度过长
        根据测量,沿泵的集油槽长度约为3.4m,并测量了泵启动和排气四次后,集油槽中的储油量,分别为53g、66g、61G和72g。可以看出,如果集油槽的长度过长,每次泵启动排空后,集油槽底部都会存油,无法流入污水管道,造成原油流失和环境污染。
        综上所述,造成离心泵启动前放空原油损失过大的主要原因有:1)放油池深度过浅,长度过长;2)放空管线内有气泡。
        3 改进措施
        根据离心泵的启动步骤,如果是热油泵,不允许打开排气阀排气,以防热油逸出自燃;如果有专门的排气管路和油箱,可以将空气和冷油排到排气管路。目前,离心泵排气的改进方法主要是安装排气装置或辅助设备。根据站场实际情况,安装三通漏斗安全、操作方便,可有效消除污油罐埋深过浅、长度过长造成的储油问题,减少原油损失。
        另外,通过移动排气管的位置并与三通漏斗连接,可以有效避免排气管内的气泡。生产三通漏斗:废钢瓶,切割长度40cm,底部密封。选择与泵污水管直径一致的弯头,焊接在筒体底部。同时,测量底部机械密封的尺寸,确定污水管的位置,并根据测量结果在筒体上开孔。将排气管伸入三通漏斗的1/4处,用三个定位爪直接固定在三通漏口上方,然后将三通漏斗的另一端固定在排气管阀门处。连接点的密封处理:用防爆砂浆将三通漏斗底部与污水管的连接处、排气管连接阀上的螺钉密封。
        4 结论和建议
        (1) 塔石输油站离心泵放空系统改造后,泵的平均启动放空时间由4.25~4.29mi缩短为0.75min,放空原油单耗由79g降为0,无原油再次飞溅,实现了放空原油零损失石油。
        (2) 改进后的方法具有操作简单、安装方便、性能稳定、安全可靠等优点,为离心泵排气系统的设计和改进提供了宝贵的现场经验。
        (3) 采用改进后的放空系统,不仅减少了能源浪费和环境污染,而且缩短了废油处理时间,提高了工作效率,降低了劳动强度。
        (4) 建议对存在类似问题的离心泵排气系统进行改进,以进一步提高其经济效益。
        参考文献
        [1]王银强,陈玉洁,严松林,卓剑,段永军,陈胜男,周建毅.输油站离心泵启泵前放空原油降低损耗的方法[J].油气储运,2020,39(09):1042-1046.
        [2]张毅.离心泵产生振动过大的原因及解决措施[J].化工设计通讯,2019,45(09):108+129.
        [3]张强,朱呈祥,夏正龙,赵恒毅,王晶.基于离心泵真空阈值的矿井排水系统控制策略研究[J].煤矿机械,2017,38(10):13-15.
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