多产重石脑油加氢裂化催化剂再生前后生产研究

发表时间:2021/9/6   来源:《科学与技术》2021年第12期4月   作者:毛威
[导读] 我国部分石化公司采用减压蜡油为原料,以FF-46加氢精制和
       毛威
       中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司  535000
       摘要:我国部分石化公司采用减压蜡油为原料,以FF-46加氢精制和FC-46加氢裂化,两种催化剂生产重石脑油,同时在减压蜡油加氢裂化装置运行一段时间之后,对催化剂实行器外再生。本文主要对其再生前后生产的实际情况进行分析和研究。
       关键词:多产重石脑油;加氢裂化催化剂;再生前后;生产研究
       减压蜡油加氢裂化装置在实际运行过程中,应用一次通过、冷热高压分离工艺等流程,经过相关人员的轻质化改造,生产多产重石脑油,保持平稳的运行,实现更加轻质化的产物组成分布,获得更多的产品重石脑油收率,同时在装置大检修期间增加催化剂进行再生,对装置物料平衡和长周期运行提供有力的保障。
       1减压蜡油加氢裂化装置原材料
       减压蜡油属于常减压装置的减二、三线的混合油,两者质量比例3:2,催化剂再生前后原料油含氮量较高,其他密度、初馏点、含铁、氯、硫、氮量等性质相似。相关研究人员采用FC-46是双功能加氢裂化催化剂,主要包含呈现出加氢功能的金属组分、裂化功能的酸性载体,同时包含W、Ni的活性组分。该催化剂主要对原料进行预处理,脱出原料中的氮含量,确保裂化催化剂的活性,改性分子筛为载体,Mo 、Ni为活性组分。
       精制反应器采用FZC系列保护剂,在精制和裂化反应器底部装填新型FF-46,能够有效避免上层催化剂活性减少,造成精制油含氮量较高,同时装填FC-46,能够有效避免上层催化剂在开工、停工时中毒,后处理催化剂全部采用新鲜FF-46[1]。
       研究人员对这两种催化剂进行再生的过程中应用器外再生的形式,对于FC-46催化剂实行再生即可,但是FF-46催化剂包含两种活性中心,需要实行再生、活化。催化剂器外再生的过程中,需要保持425摄氏度以下的温度,平均温度维持390摄氏度,运行速率每小时5米左右,再生床层厚度在1.5-2厘米之间,经过再生分析,再生催化剂多项性能符合设计需求。
       2减压蜡油加氢裂化工艺流程
       研究人员采用反应、循环氢脱硫、分馏三个单元组成减压蜡油加氢裂化装置,通过精制反应器对原料油进行预处理操作之后,传送递裂化反应器,产物经过高压空气冷却其、换热器,同时应用冷高压分离器实现气、油、水有效分离。油品经过减压之后进入冷低压分离器,同时在分馏系统中将相关组分进行有效分离,将含硫污水放入脱硫装置,对硫磺进行全部回收。循环氢进入到循环氢脱硫系统中,经过脱硫、液之后实行循环应用。
       3多产重石脑油加氢裂化催化剂再生前后生产反应
       ①精制反应。原料油性质相似、保持每小时130吨进料量的条件下,和FF-46催化剂再生前相比,再生后精制反应器1床层入口温度下将5.5摄氏度,2床层入口温度下降9.0摄氏度,总温升下降了3.4摄氏度。催化剂再生前后的静置油含氮量都符合裂化催化剂低于20μg/g的实际要求,充分证明了该催化剂进行再生后,呈现出良好的活性恢复状态,更加符合正常生产需求,同时有效降低了反应器进料加热炉的燃料用量,实现能源节约、减少损耗的效果。
       ②裂化反应。研究人员采用新鲜催化剂,FC-46进行再生之后,裂化反应器第1床层入口温度下降14.8摄氏度,依次第2、3床层入口温度下降12.8、11.0摄氏度,总温升下降5.02摄氏度,转化率提升了1.5百分点,证明该催化剂再生后具有良好的催化活性,减少反应温度,重石脑油收率达到46%,更加符合大于40%收率的设计要求[2]。催化剂再生后总温升下降,在一定程度上减少了冷氢、3.5MPa中压蒸汽流量,进而降低了循环氢压缩机负荷,实现动力蒸汽节约的良好效果。
       ③产品收率。我们根据表1信息数据进行分析,和新鲜催化剂相比,采用再生催化剂之后,轻、重石油脑和柴油总收率增长到87.64%,液化气收率减少0.98%,尾油收率减少2.01%,证明了再生后催化剂的选择性提高,促进产物组成分布更加合理[3]。另外,轻石油脑收率下降了3%,重石油脑保持稳定,轻、重柴油收率分布增长了2.79、2.84个百分点,主要由于裂化反应温度降低,造成裂化深度下降产生。
       表1:催化剂再生前后产品收率对比 单位%
       
       4精制、裂化反应器长周期运行情况
       ①精制反应器经过装置运行时间的不断延长,再生后的FF-46工作状况始终保持良好的状态,能够有效符合减压蜡油脱氮的实际要求,再生后的FF-46催化剂能够稳定运行到下一个换剂周期。
       ②再生后的FC-46维持良好的运行状态,转化率保持在94%左右,重石脑油收率始终稳定在45-50%之间,满足石化公司物料平衡要求。研究人员根据具体研究数据,推算装置到下一个换剂周期,预计第1床层入口温度为390摄氏度、第2床层入口温度388摄氏度、第三床层入口温度377摄氏度,都小于催化剂使用末期操作温度408摄氏度的设计值,进而充分表明再生后FC-46能够稳定运行到下一换剂周期。
       结论:原料减压蜡油性质相似、进料量相同的条件下,FF-46进行再生之后,精制反应器第1、2床层入口温度下降5.5、9.1摄氏度,再生前后精制油含氮量都小于20μg/g,符合设计要求。FC-46进行再生之后,裂化反应器器第1床层入口温度下降14.8摄氏度,依次第2、3床层入口温度下降12.8、11.0摄氏度,转化率提升了1.5百分点。
       两种催化剂进行再生之后,轻、重脑油和柴油总收率从催化剂再生前的84.89,有效增长到87.64%。另外,液化气收率减少0.98%,尾油收率减少2.01%,促进产物组成分布更加趋向合理。
       FF-46、FC-46催化剂进行再生后,随着装置运行时间的不断延长,始终保持良好的工作状态,更加符合减压蜡油脱氮的实际需求,同时保持转化率始终在94%左右,进而充分证明了装置能够安全稳定的运行到下一换剂周期。
       参考文献:
       [1]李华星,李涛. 多产重石脑油加氢裂化催化剂再生前后生产分析[J]. 石化技术与应用, 2020, 194(06):28-32.
       [2]吴璇, 鲁旭, 王书芹,等. 劣,重柴油加氢裂化多产石脑油兼产优质柴油催化剂的开发[J]. 工业催化, 2019, 255(12):55-60.
       [3]李善清, 赵广乐, 毛以朝. 新型石脑油型加氢裂化催化剂RHC-210的性能及工业应用[J]. 石油炼制与化工, 2020, 051(005):26-30.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
您可能感兴趣的其他文章
•   关...
•   乙...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
•   ...
更多>>
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: