郭伟
兖煤菏泽能化有限公司赵楼综合利用电厂山东省菏泽市 274705
摘要:对于燃煤电厂而言,燃煤发电厂中的输煤系统工作环境相对比较恶劣,煤炭在锅炉燃烧之前,要经过运输、加工等一系列过程,输煤系统在运转、碎煤、卸煤等过程中会造成大量粉尘。粉尘会对工作场所以及周围环境造成严重污染,导致电气设备的绝缘水平降低,由于粉尘质量小,空气中留存时间长,被人体吸入的概率较高,要想对粉尘污染进行治理,就需要从肉眼不可见的危险粉尘开始着手。本文主要针对燃煤电厂中输煤皮带转运点的粉尘原因进行论述,并提出了一系列防尘措施,以供参考。
关键词:燃煤电厂;输煤皮带;转运点;防尘
前言:燃煤电厂中输煤皮带转运点所使用的负压除尘系统,虽然能够起到一定程度上的除尘效果,但是具体运行时维护工作量较大,除尘器投入效率比较低,导致粉尘治理效果较差。输煤皮带转运点对于输煤系统而言,属于其重要组成,也是粉尘产生的重要一环,因此就需要对转运点出现粉尘的原因进行分析以及了解,通过对除尘技术进行改进,从而让转运点除尘效率得到有效提高,对于整个输煤系统中的除尘治理工作而言,能够起到十分重要的意义。
1 输煤皮带转运点中粉尘出现的原理以及影响因素
1.1 产生粉尘的关键因素是诱导风
混煤从一条皮带上面落到煤管,经过倒运之后到另一条皮带时,混煤在具体运行时会具备一个初速度,在掉落到煤管之后,初速度就会得到增大,具体下落过程的同时,还会携带大量诱导风进入到煤管中。下落到煤管上半部之后,管内会处于负压状态,煤滑落到煤管的下半部分时,就会变成正压状态,此时诱导风以及混煤中的细尘就会出现相互作用,形成尘气,带到下一条皮带中的导料槽内部,让导料槽内部形成一定程度上的正压,然后从各个漏点朝外部飘散。
1.2 皮带中混煤输送的体量越大,混煤在下落时所裹挟的诱导风量就越大。
1.3 落煤管倾斜的角度越接近于90度的垂直角,混煤在具体落到煤管的时候,下落速度就会越快,而且所裹挟的诱导风也会更大。
1.4 落煤管具体截面尺寸如果越大,煤在具体下落时所裹挟的诱导风也会增大[1]。
1.5 混煤中颗粒程度越干、越细,和诱导风进行混合的时候效果就越好,造成的粉尘污染也就更加严重。
1.6 落煤管的下部如果导料槽密封非常严实,槽内就会处于正压状态,向外飘散就越多。因为导料槽内部如果是正压,就会从各个漏点或者出口位置朝外部飘散粉尘[1]。
2 燃煤电厂中输煤皮带转运点的防尘举措分析
2.1 对诱导风量实行限制
要想让转运点的除尘效率得到有效提高,关键并不是对除尘器的型号进行选择,而是要让导料槽出口位置的水平流速得到有效降低。
我国用到引进机组的部分电厂中,一部分是对导料槽在流通截面方面进行增加,实现流速降低的办法,比如俄罗斯机组中,导料槽高度就达到1.3米,对我国国产导料槽的高度而言,是其两倍之多。可以使用多点分散抽风的方法,让接近导料槽出口位置的水平风速维持在两米每秒左右,从河北上安电厂、宁波北仑电厂等,用到美国机组的电厂中观察发现,每一个导料槽上面大部分都含有3~5根抽风管。这两种方法存在一个问题,就是没有从诱导风量降低的因素方面进行考虑,因此,所选择的除尘器、风机能量消耗都比较大。现在所开发出一种新型的转运点除尘装置,需要对诱导风量采取限制的办法,不论落差有多大、输煤量具体是多少,一律都要把诱导风量维持每小时3000立方米左右,而且在导料槽前后的两端还要进行抽风,就是在原有导料槽的横截面不出现变化的情况之下,也能够保证出口抽风管位置的水平风速不高于两米每秒,抽风管的下方也只拥有2Pa的负压,就能够对全部诱导风进行有效抽出,导料槽的出口每小时还可以吸入1000~2000立方米的室内空气,保证无粉尘出现外泄的情况。除尘器处理的风量主要在每小时5000立方米范围之间,风机的主要功率是5kw,不同转移点使用的设备是相同的,由此设备在通用性以及互换性方面都得到了有效提升,让设备在互换性、通用性等方面,都得到了最大程度上的降低。
2.2 在输煤转运点中应用新型负压除尘系统
输煤转运点中应用到的新型除尘系统,在输煤皮带转运点的内部安装了隔离防尘罩、双层导料槽,使用风机对隔离罩对内部空气进行有效抽出,让罩内出现一定的负压,进一步防止罩内粉尘飞扬,被抽出的含尘空气,经过多级双旋流的除尘器进行净化之后,再排放到室外。近些年以来,除尘系统在国内很多家电厂中都得到了有效应用,在储存方面也获得了相对比较理想的效果。
输煤皮带转运点在对除尘系统进行改造之后,除尘效果相对比较好,现场的工作环境也能够符合国家的相关环保标准,就是在室内没有其他污染源的情况之下,空气中含尘质量浓度不高于每立方米10毫克。
供电系统在改造之后,通过对多级旋流除尘器在启动前后除尘具体效果进行匹配,可以发现隔离防尘罩进行改装之后,再对新型多级的旋流除尘器进行配合使用,相比较于对防尘罩进行单独改装,所达到的除尘效果相对要好。
新型转运点的除尘系统具备的主要优点包括:第一,可以对随着煤流、经过落煤管,进入到倒料槽内部的诱导风量进行有效控制;第二,在不同转运点当中可以使用相同型号的除尘器或者风机,能够让设备互换性得到极大程度上的提高,也能够让设备备件的数量得到减少,使用成本得到极大降低;第三,此除尘装置因为抽风量相对比较小,含尘质量的浓度相对也比较低,因此只能够抽出微量的粉尘,对于煤量损失以及风机耗电损失都会起到降低效果;第四,此装置使用的导料槽,中部会出现正压,能够对诱导风进行有效的控制,但是四周是负压,因此不会出现粉尘外溢的现象,进而可以保证室内空气的含尘质量全部达标;第五,除尘装置结构相对比较简单,运行时相对比较可靠,容易对其进行维护工作。且装置所占据的建筑位置也比较小,不需要单独立即设立一个房间,能够让建筑造价以及设备投入的成本有所减少[2]。
结束语:综上所述,我国燃煤电厂中输煤皮带的转运点,在对粉尘污染进行治理时,存在一定程度上的工作误区,因此对其要予以足够重视,采取相应措施,对诱导风量进行控制,让出口粉尘质量浓度得到有效下降,开发一些新型技术以及除尘器,进而保障对外排放气流的含尘质量能够达标,在室内没有其他污染源的情况之下,让空气中含尘质量的浓度,能够满足国家的相应环保要求,进一步实现可持续发展。
参考文献:
[1]刘长明. 浅谈火电厂输煤皮带转运点的防尘措施[J]. 商品与质量, 2017, 000(040):207.
[2]路钦, 王旭, 孙好君. 输煤皮带机转运点防尘方法的分析[J]. 科技资讯, 2019, 017(022):68-69.